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改善预焙阳极电阻率的生产实践

2012-01-27吴青峰谭云岗任联生

中国科技信息 2012年22期
关键词:石油焦结焦配料

吴青峰 谭云岗 任联生 吴 军 何 军

湖北丹江口丹瑞炭素有限责任公司,湖北省丹江口市肖家沟 442700

改善预焙阳极电阻率的生产实践

吴青峰 谭云岗 任联生 吴 军 何 军

湖北丹江口丹瑞炭素有限责任公司,湖北省丹江口市肖家沟 442700

2010年上半年,受原材料质量变化及生产工艺条件不稳定的影响,丹瑞公司生产的预焙阳极出现了电阻率偏高问题,通过全方位原因分析,对生产流程的改进和优化,解决了生产系统中存在的一些问题,找出了电阻率升高的原因,解决了电阻率超标问题,提高了产品质量。

预焙阳极;电阻率;工艺优化

电解铝用预焙阳极炭块是以煅烧石油焦为骨料,煤沥青为黏结剂生产的,用作预焙铝电解槽阳极材料。这种炭块经过焙烧,有稳定的几何形状,习惯上称为铝电解用炭阳极。用预焙阳极炭块作阳极的铝电解槽称预焙阳极电解槽,预焙阳极安装在电解槽上部,直流电流通过炭阳极,导入电解液。在炭阳极底部接触电解液的部位,发生电化学反应,阳极最终产物是CO和CO2。阳极炭块一般为长方体,电阻率约50μΩ.m~65μΩ.m,通过它的电流密度一般为0.7A/cm2~0.8A/cm2,加上导杆与接点电阻,铝电解生产,消耗在炭阳极上的电压降为300mV~500mV,占电解槽电压降的10%~15%。

1 问题的提出

铝电解用预焙阳极有色金属行业标准(YS/T285-2007)中对预焙阳极电阻率的要求,一级品不大于55μΩ.m,二级品不大于60μΩ.m。自2009年12月份起,丹瑞公司生产的预焙阳极电阻率逐渐升高,一级品率下降,等外品增多,2010年4月份以后,电阻率大于60μΩm的等外品检出率超过了60%,出现了电阻率超标质量问题。对电阻率升高的问题,有必要从原材料、工艺技术、生产过程进行分析验证,找出原因,提出改进措施。

2 影响预焙阳极电阻率因素分析及生产工艺优化措施

2.1 改善煅烧工艺条件

预焙阳极以煅烧石油焦为骨料,煤沥青做黏结剂,经煅烧、混捏、成型和焙烧等工序制造而成。石油焦是炼油厂渣油裂解焦化后的产物,原油产地、杂质元素含量和焦化条件决定了煅后焦体密、强度和导电率等性质。目前国内石油焦质量呈下降趋势,硫和钒的含量趋高,随着各炼厂提炼技术的提高,粉焦量也逐步增加,这些都降低了煅烧石油焦导电性能。

2010年上半年,受市场的影响,石油焦质量出现了较大的波动,粉焦量大、挥发分不稳定、夹杂石油沥青块,自2月份起,罐式煅烧炉出现频繁结焦堵炉、流料、放炮现象,煅后焦真比重下降、比电阻升高,为此,我们采取了以下措施。

(1)加强原材料采购环节管理,掌握各炼厂石油焦质量变化,选用优质原材料。

(2)全面掌控进场石油焦质量状况,不同品质石油焦合理掺配使用,取长补短,控制好煅后焦微量元素的含量,稳定煅前焦质量,为煅烧炉稳定运行创造条件。

(3)加强生产管理,改进煅前上料设施、调整上料制度,解决煅前料粒度偏析的问题,及时清理罐内结焦,调整好生产负压,杜绝冒烟冒火,减少流料放炮的发生。

2.2 优化成型生产工艺

生阳极制造,煅后焦、残极和生产系统返回料通过中碎、筛分、配料,与沥青混捏后成型。配料精度、物料纯度、粉料粒级分布直接影响生块体密和沥青用量。生块焙烧后,沥青焦以网状结构包裹着骨料颗粒广泛分布于碳块内部,焙烧沥青焦化温度低于石油焦煅烧温度,沥青焦比电阻较煅后焦高,合理的生阳极生产工艺,适当沥青用量,能有效改善阳极导电性。

在解决电阻率偏高问题过程中,针对生块体密不足和油比偏高及不稳定的问题,对成型工艺进行了优化。

(1)通过调整钢球配比和系统风量,解决粉料纯度波动大、超细粉含量高的问题,粉料纯度合格率达到90%以上,负300目平均含量由41%下降为32%。

(2)收尘粉与球磨粉混合计量改为独立配料,解决收尘粉偏细纯度波动大的影响。

(3)对螺旋配料系统配料进行改造,使物料在配料输送过程中保持稳定,确保配料精度。

(4)加强混捏成型工艺管理,定期监测混捏温度,控制好生块重量和高度,确保生块体密达到要求。

2.3 保证焙烧工艺

预焙阳极焙烧是指生阳极炭块在隔绝空气的条件下,通过热处理将煤沥青碳化为沥青粘合焦的过程。焙烧后制品具有足够高的强度、良好的导电性、较高的抗氧化性。合理的升温曲线是阳极质量的保证,焙烧曲线应遵循“两头快、中间慢”的原则,沥青挥发分快速溢出和焦化阶段要适当控制升温速度。挥发分溢出阶段升温过快,沥青结焦值下降,降低制品强度和电阻率。提高焙烧最终温度,有利于沥青焦微晶成长,降低电阻率。考虑到炉底和侧墙散热的影响,焙烧炉内普遍存在温度梯度,同时耐火材料、填充料、碳块导热率比较低,充分的高温保温时间是保证碳块质量的必要条件。一方面可以尽量降低炉室内部温度梯度,减少炉室内低温薄弱环节;另一方面,根据焙烧等效温度理论,延长热处理时间,可以使碳素制品在较低的热处理温度下达到相对较高的等效温度,达到所需要的焙烧质量。

丹瑞公司使用52室环式焙烧炉,冷煤气为燃料,人工调温192焙烧曲线生产。受焙烧炉结构和长期使用老化变形的影响,存在较为严重的漏风、散热、负压损失问题,操作负压偏大,沥青挥发份溢出较快,着火时间短,燃烧不充分,挥发份燃烧热利用率低,焙烧温度滞后于升温曲线,最终温度和高温保温时间达不到工艺设定要求。

为充分利用挥发份,提高沥青结焦值,保证最终温度和高温保温时间,主要采取了以下措施:

(1)炉体改造,解决观火孔和横墙结构不合理,漏风散热严重,移炉时间长、效率低的问题。

(2)大修变形严重的火道墙,彻底清理火道墙内沉积物,解决火道堵塞问题。

(3)根据挥发份着火的需要,对烟斗和燃烧架等设备进行改造,减少冷空气进入炉体数量。

(4)使用塑料布对低温炉室炉面进行覆盖,加强烟斗、火道插板连接部位的密封,调整装出炉作业方式,保证烟斗前两个炉室完成装炉作业。

(5)在以上工作的基础上,优化焙烧曲线,逐步降低负压,延长挥发分燃烧时间,提高焙烧最终温度和延长高温保温时间。

3 工艺优化效果

随着各项工艺优化措施的开展,生产工艺条件逐步得到贯彻落实,进入6月份后,产成品质量不断提高。煅烧炉频繁的结焦堵炉、冒烟冒火和流料放炮得到有效遏制,煅烧温度稳定,煅后焦真比重稳定在2.06g/ cm3~2.10g/cm3之间,粉末比电阻控制在500μΩ.m以下,硫、钒等微量元素和粉焦量得到有效控制。随着粉料质量的稳定和配料精度的提高,生块油比逐步下降,控制在15.5%~16%之间,生块体密也稳定在1.63g/cm3~1.66g/cm3之间。随着焙烧曲线的优化,火道最大操作负压控制在120Pa以内,挥发分燃烧时间达到12小时以上,焙烧最终温度和高温保温时间也控制在1060℃和40h以上。预焙阳极电阻率自7月后,逐步下降,达到技术标准要求。

4 结语

预焙阳极生产工序多,生产周期长,影响产品质量的因素多,对于电阻率而言,原材料质量是基础,生产工艺合理、科学的控制,是有效稳定电阻率,减少波动,生产优质产品的保障。

(1)掌控石油焦质量,科学掺配使用,是适应石油焦质量变化,控制煅后焦质量和生产优质阳极的基础。

(2)生阳极生产,粉料质量和配料精度控制是均质阳极的关键。

(3)合理的焙烧曲线,挥发分溢出阶段升温速度、焙烧最终温度和高温保温时间是减少预焙阳极电阻率波动的保证。

[1]王平甫,宫振.铝电解炭阳极技术[M].北京:冶金工业出版社,2002

[2[刘耕,夏金童,等.提高预焙阳极质量措施与生产实践[J].炭素技术,2008(6)59~64

10.3969/j.issn.1001-8972.2012.22.070

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