二次开发效果评价及调整部署技术研究——以新海27块为例
2012-01-02盛聪
盛聪
(中油辽河油田公司,辽宁 盘锦 124010)
二次开发效果评价及调整部署技术研究
——以新海27块为例
盛聪
(中油辽河油田公司,辽宁 盘锦 124010)
综合运用动态分析、数值模拟、油藏工程等方法,系统评价新海27块二次开发实施效果,认识到二次开发虽然取得较好的效果,但是由于段间差异造成水平井段动用不均,且新增储量未充分动用,因此仍具有一定的剩余潜力,提出了二次开发部署意见及调整方向。经现场实施后获得初步效果,新投产水平井初期日产油为10 t/d以上,断块日产量恢复到280 t/d,为全面实现二次开发指标提供了有力的技术支撑,对于进一步完善二次开发技术体系具有重要的指导意义。
二次开发;水平井;效果评价;扩大部署;新海27块
引言
新海27块是中石油股份公司二次开发示范工程区块,2007年确定继续延用依靠天然能量,分2套层系,利用水平井整体替代直井热采开发的二次开发思路[1-2],共分上、下2套层系,部署水平井33口,实施后断块初期日产油由一次开发阶段末的32 t/d上升到351 t/d,综合含水由93.5%下降到77.4%,开发效果改善显著。2009年该块由于含水上升快,蒸汽吞吐效果逐渐变差,区块产量出现递减。本文针对该块油藏地质开发特点及二次开发中出现的问题,系统评价了二次开发效果,挖掘了二次开发潜力,以内部加密、扩边部署、老井侧钻及稳油控水为方向,开展二次开发综合调整研究。
1 精细地质研究
新海27块是处于大洼断层与海35断层南北夹持的短轴背斜构造,构造平缓,油藏埋深1 375~1 465 m。沉积微相主要为三角洲前缘水下分流河道和水下分流河道间,储层岩性主要为中—细砂岩和含砾砂岩,油层的平均孔隙度为33.5%,平均渗透率为1 809×10-3μm2,属于高孔、高渗的储层。地面(50℃)原油黏度为1 972~3 559 mPa·s,油藏类型为具有低含油饱和特征的边底水普通稠油油藏[3]。
结合水平井导眼测井及直井C/O解释结果,对现阶段油水界面上升情况进行的分析表明,原直井井间油水界面受采出程度影响抬升状况不一,二次开发已动用区域油水界面抬升4~8 m,油层边部未动用区域油水界面仍处于原始状态。
2 二次开发效果评价
二次开发方案的实施基于已经动用的地质体,较一次开发评价对象更加复杂,本次评价主要从水平井实施效果、是否达到方案设计指标及油藏工程设计方案是否合理等方面开展评价,进一步认清剩余潜力,为二次开发综合调整提供指导。
2.1 水平井生产效果好,方案达到指标设计要求
2.1.1 水平井初期产量高,产量递减慢
二次开发阶段采用水平井开发,相对直井具有泄油面积大、控制储量大、生产压差小的优势[4],水平井投产初期平均单井日产油为14.6 t/d(图1),超过方案要求12.5 t/d的水平,是同期周围直井的11倍,且产量递减率低于直井,冷采阶段水平井月递减率为2.1%,而直井达到4.3%,注蒸汽后水平井月递减率为1.6%,直井为3%,水平井生产效果明显好于直井。
图1 水平井平均产量变化曲线
2.1.2 水平井初期含水低,含水上升慢
二次开发水平井投产初期平均综合含水为62.7%,比一次开发末期综合含水(93.6%)低30.9%,64%的水平井投产初期含水低于60%。与直井投产初期相比,含水上升速度有所减缓。直井投产初期1 a时间内综合含水平均上升速度为35%,含水上升率高达13.8%,而水平井含水上升率仅为3.25%(图1)。
2.1.3 断块开发指标明显改善,达到方案设计要求
新海27块二次开发方案分上、下2套层系部署水平井33口,平均单井日产油为12.5 t/d,预计新建年产油能力12×104t,最高采油速度达到2.26%,预计提高采收率15.3%。实际共实施水平井33口,平均单井日产油为14.6 t/d,断块日产油最高达到360 t/d,综合含水下降到77.4%,断块年产油为12.3×104t/a,最高采油速度为2.63%,断块以2%以上采油速度稳产3 a,目前二次开发阶段累计产油42.5×104t,指标达到方案设计要求[5]。
2.2 二次开发油藏工程设计合理
2.2.1 边底水能量充足
该块边底水活跃,天然能量充足,水油体积比为62∶1,属于刚性水驱[6],一次开发阶段断块产液量为600 m3/d时,平均动液面在500 m左右,阶段末地层压力系数为0.92,二次开发阶段断块产液量上升到3 600 m3/d,动液面仍保持在300~500 m,表明该块适合天然能量开发。
2.2.2 蒸汽吞吐降黏生产增油效果明显
新海27块原油黏度较高,地层油水黏度比较高[7-8],二次开发阶段采用热采方式开发,增油效果显著。新海27块共有31口水平井进行蒸汽吞吐,其中4口井注汽投产,第1轮注汽前平均单井日产油为3.9 t/d,含水达91.5%,注汽后日产油达到17.8 t/d,含水下降到81.8%,阶段油汽比为1.1;第2轮注汽前平均单井日产油为4.5 t/d,含水达94.4%,注汽后日产油达到10.2 t/d,含水下降到89.7%,阶段油汽比为0.52;第3轮注汽前平均单井日产油为4.6 t/d,含水达95.1%,注汽后日产油达到8.1 t/d,含水下降到92.4%,阶段油汽比为0.38。
2.2.3 水平井部署含油饱和度下限合理
新海27块是低含油饱和度油藏,含油饱和度是影响水平井生产效果的主要因素之一,二次开发方案设计水平井部署含油饱和度下限不低于35%,从水平井生产效果与含油饱和度关系散点图可以看出,随着含油饱和度的下降,水平井平均年产油逐渐下降(图2),初期含水呈上升趋势,累计水油比也逐渐增大。
图2 水平井平均年产油与含油饱和度关系图
2.3 目前仍具有二次开发潜力
2.3.1 段间差异导致水平段动用程度不均
新海27块属三角洲前缘沉积,包括水下分流河道、河道间微相,水下分流河道较窄,为100~200 m,部分水平井井段跨相带,存在较强的段间差异[9-10],加上周边直井对储层动用程度不均衡,使得水平井段动用不均。海平2井PND测试和新海27-H42井PND测试对比表明水平段动用存在较大差异,下步可通过堵水等稳油控水措施改善水平井生产效果。
2.3.2 新增储量动用程度低
新海27块二次开发阶段布井区域含油面积为1.96 km2,动用地质储量537.4×104t,135.3×104t储量未有效动用,主要集中于油藏边部,属于二次开发新增探明储量区域。直井试采获得较好效果,证明该区域产能落实,具备二次开发部署的潜力。
3 二次开发调整部署研究
以内部加密、扩边部署、老井侧钻及稳油控水研究为方向,以新增储量区域为目标,在合理二次开发技术指导下进行开发调整部署,优选在油层厚度10 m左右,构造平缓[11-12],产能较落实的区域部署水平井13口;选取高含水水平井开展机械堵水、化学堵水等稳油控水试验。预计实施后断块最高采油速度恢复到1.5%,综合含水最低降至88.5%,断块以1%以上采油速度稳产10 a,10 a末采出程度达到29.8%,各项指标均达到I类油藏开发指标。
4 实施效果
目前已投产水平井6口,初期日产油为5~12 t/d,平均日产油为6.2 t/d,含水为77.5%;目前平均日产油为7.4 t/d,平均含水率为76.1%,累计产油2 210 t,断块日产油由调整前的240 t/d上升到285 t/d,综合含水下降1.5%(图3),见到初步效果。
图3 新海27块断块生产曲线
5 结论
(1)利用水平井技术开发高含水层状底水稠油油藏已经取得了较好的实施效果,水平井技术已成为同类型油藏实现二次开发的主导技术。
(2)新海27块为低含油饱和度油藏,水平井生产效果主要受含油饱和度影响。
(3)利用水平井低压差提液带水生产是开发低含油饱和度油藏的重要手段,高含水采油期是该类型油藏开发的主要采油阶段。
(4)二次开发是个浩大的系统工程,是一个实践—认识—实践—再认识的过程,因此实施过程中要时刻遵循实时跟踪、同步研究、发现问题、及时调整的原则,并且不断完善资料录取,深化对油藏地质体的认识,及时调整二次开发方案部署,优化方案设计,确保各项指标平稳运行,达到方案设计指标。
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Evaluation and research on redevelopment response and reconciliation technique:a case study with Xinhai 27 block
SHENG Cong
(Liaohe Oilfield Company,PetroChina,Panjin,Liaoning124010,China)
Performance analysis,numerical simulation and reservoir engineering methods are comprehensively applied to systematically evaluate the redevelopment response for Xinhai 27 block.It is conceded that redevelopment does have good response,but reserves have been produced unevenly along horizontal section due to reservoir heterogeneity,therefore there is still certain residual oil potential,and suggestions are proposed for redevelopment reconciliation.Field application has achieved preliminary effect,with initial oil production over 10 t/d from new horizontal well and block production resumed to 280 t/d,thereby provided robust technical support for fully realizing redevelopment index and further improving technological system.
redevelopment;horizontal well;response evaluation;expanding deployment;Xinhai 27 block
TE34
A
1006-6535(2012)03-0084-03
10.3969/j.issn.1006-6535.2012.03.021
20110603;改回日期:20111212
辽河油田重大科技项目“辽河油田二次开发技术研究与规模化应用”(中油辽字〔2011〕121号)部分研究内容。
盛聪(1981-),男,工程师,2003年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,现从事油气田开发工作。
编辑付 遥