提高煤炭产品发热量的有效措施
2011-12-30杨彦涛
杨彦涛
(平煤股份一矿,河南 平顶山 467000)
平煤股份一矿素有"中原一矿"之称,是我国自行设计兴建的第一座大型煤矿,井田面积27.5平方公里,设计年产150万吨,可采1959年投产以来,经过三次改扩建,年产商品煤已达到500万吨以上。主要生产煤种为1/3焦煤,属低硫、发热量稳定的优质动力煤。广泛应用于电力、建材、冶金、化工、炼焦等行业。现分三个水平开采,开采煤层主要为丁组煤和戊组煤。随矿井开采水平的不断延伸,运输距离远,生产环节多,地质构造复杂,断层多,煤层薄,内在灰分增高等诸多因素影响,给提高煤炭发热量带来一定的困难。
1、现生产状况:随开采水平的延伸,平煤股份一矿井下分三个水平开采,井下生产运输均采用胶带运输,现井下皮带有86部,大小煤仓、矸石仓14个,同时因安全防尘管理要求,各运转皮带机头都安装有洒水防尘装置,无煤洒水,井下供水、排水管理老化,滴、冒、漏水现象严重,采、掘工作面停机不停水等诸多因素,在生产过程中大大增加了毛煤的外来水分,有时毛煤水分高达10%左右,井下煤仓冒眼事故时常发生,严重影响井下生产安全、生产系统的正常运行及洗煤厂正常洗煤和动筛车间筛分效果。
2、原因分析:经过现场调研分析研究,井下生产过程中毛煤。水分增加的原因有以下几种:
⑴、采煤工作面停机不停水,长流水;包括(煤机、转载机水冷电机)多处支架漏液严重,用水管冲运输机底槽。
⑵、掘进工作面掘进机机不停水,探放水后急于生产抽水不及时、不彻底。半煤岩掘进时,为减少分掘分运措施,人为用水管冲水,造成煤矸不分,达到煤矸混出的目的。
⑶、皮带运输过程中,无煤空皮带洒水,皮带巷搞文明生产时以水冲代替打扫。
⑷、井下各采区煤仓堵眼或煤湿时,人为用水管冲煤仓篦子,造成煤仓内大量水煤。
⑸、矿井供、排水管路老化,跑水、冒水、滴水现象严重,处理不及时。
⑹、井下各采区煤仓水煤泥处理没有按规定先晾后装皮带,而是直接装皮带运出。
3、综合降低毛煤水分方案
⑴、建立健全井下毛煤生产过程中水分管理奖惩规定,严格按规定考核,责任明确到人。
⑵、深入开展质量宣传教育,提高全员质量意识。
自集团公司重组以来,产销分离,销售通管,经营集权,优良的质量是产品进入市场的前提条件。2010年集团公司对生产矿又实行《煤炭产品质量成本考核办法》,即商品煤实际完成发热量完成情况与生产单位成本挂勾。质量就是效益,质量就是工人的"饭碗",为把这一理念牢固树立在广大职工心中。我们把煤质管理纳入职工培训分划,每年定期举办煤质学习班,利用矿电视台、版报等多种形式向广大职工积极宣传水分对煤炭发热量的影响,提高全员质量意识。
⑶、突出抓好源头控制,降低提高毛煤外来水分。井下出的水煤80%以上是来自采煤、掘进工作面,为了控制好源头,煤质检查员对出水煤头面实行盯岗处理,水煤超过80米,必须停皮带挑出,否则停产。
⑷、严把作业规程审批关。对新施工的掘进工作面和新回采采煤工作面必须铺设两条管路,一条为供水管,一条为排水管,否则煤质部门不在作业规程上签字,不允许生产。避免在生产过程中(探放水、顶底板淋水、老塘渗水),因管路不完善,造成出大量水煤,人为增加毛煤水分。
⑸、加大井下运输系统的改造,减少运输环节,降低外来水分。
根据井下实际状况,我矿对二水平戊二、二水平戊三、二水平丁三采面运输系统进行改造,新铺设一条戊二集中运输巷皮带直接与二水平戊一西皮带搭接,把二水平戊二、戊三、丁三采区生产的毛煤经戊二集中运输巷皮带运输拉出,不再使用二水平戊二采区煤仓、二水平戊三及丁三采区煤仓。通过优化井下运输系统,二水平戊二、戊三、丁三采区减少了5部运输皮带,2个采区煤仓和一个排矸仓,8套防尘洒水装置,减少了运输环节同时,也大大降低了外来水分的影响。
4、应用效果。通过实施综合降低毛煤水分方案,全矿井毛煤降水效果十分明显。
⑴、根据采取的矿井生产检查煤样化验结果看来,矿井毛煤水分由原来的8.47%,降至6.20%,下降了2.27%。同一质量的毛煤在灰分不变,水分每降低(提高)1%,发热量提高(降低)67大卡/千克,按此计算,矿井毛煤发热量提高150大卡/千克左右。
⑵、井下煤仓冒眼现象大大减少,安全生产得到极大保证。
⑶、洗煤厂入洗正常和动筛车间的筛分效率明显提高。
结语:综合降低毛煤水分实施,井下出水煤现象得到控制,矿井生产运输系统影响事故大大减少,毛煤水分明显降低,发热量得到提高,安全生产得到保证,洗煤厂和动筛车间运转正常,经济效益和社会效益都十分显著。
[1]何恕,司广宏,万长卿.优化煤质管理,降低毛煤水分.大雁矿务局运销公司,[期刊]煤质技术,2003-12-30.