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大管棚超前帷幕止水注浆在隧洞涌水地段中的应用

2011-10-09田树宝黄伯顺祖博禹

中国科技信息 2011年2期
关键词:沟谷压水孔口

田树宝 黄伯顺 祖博禹

辽宁水利土木咨询有限公司 沈阳 110003

大管棚超前帷幕止水注浆在隧洞涌水地段中的应用

田树宝 黄伯顺 祖博禹

辽宁水利土木咨询有限公司 沈阳 110003

1. 工程简介

大伙房水库输水(二期)工程三标段位于抚顺市南郊,区内地形起伏较大,地势略呈北高南低,沟谷发育,本段主洞共穿越夜海沟东沟、夜海沟谷、郎士沟谷、偏坎子沟谷、英德堡的部分沟谷,这些沟谷埋深浅,且常年有流水,洞线穿越长度为87~766m,围岩较差,主要以Ⅴ类为主,部分Ⅳ类;有些沟谷在施工中出现了大量涌水,安全通过沟谷浅埋段是施工的难点之一

2. 问题的提出及方案确定

在实际施工中各沟谷都出现了涌水现象,特别是通过朗士沟谷时,主洞开挖到13+085~13+095时,出水量约2000~3000L/min·10m已达到涌水,开挖至桩号13+095~13+115时,水量达到5000~6000L/min·10m,围岩地质条件明显变差,在开挖过程中遇水经常坍塌,小导管注浆已不能满足施工安全的需求。为保证施工安全和洞室稳定,在13+115桩号进行了超前勘探工作,进一步探明了前方30m范围内的地质状况,根据现场实际情况,结合其他隧道施工经验,认为较为合理的施工方法是采用超前大管棚帷幕注浆止水。

3.超前大管棚帷幕注浆的工程量和工期

根据前期勘探成果,为了达到止水目的,本次超前灌浆计划在主洞上部均匀布置2环共19个灌浆孔,其中外环孔10个,内环孔9个,外环间距1.2m内环1.08m,梅花布孔。

本次超前灌浆钻孔深度外环为25m,外插角为6°,内环为30m,外插角为3°。孔口管镶铸、待凝时间3天,钻、灌效率按30m/d·台计算,投入2台钻机,需9天,进退场3天,总计需12天。

4.施工方法

4.1、掌子面的封闭:掌子面的水集中导流,然后打锚杆(不要侵占108钢管的位置),挂网,喷20cm厚C20混凝土,封闭掌子面。

4.2、测量放样:布设108管注浆孔的位子,在以顶半圆的圆心为圆心,3.5米为半径,间距为120cm,10个φ108钢管,在半径3.3米的内环间距为108cm,9个108钢管,和上面的10个管成梅花形布置。中间有两个钻心取样的探测孔,两个孔都在一个水平线上,在中心线两侧各1米处,距顶圆心下1.6米,放样完φ108注浆管的位置后,需用实验室手工钻心取样的手工钻机140mm直径的,把喷上的20cm的钢筋混凝土钻心取出来,这样就不会因为冲击钻作用在钢筋网上,把混凝土振落,使掌子面的封闭受到破坏,而不起作用。

4.3 搭钻机平台安装钻机

(1)钻机平台用脚手架搭设,平台一次性搭好,钻孔由三台钻机由高孔位向低孔位对称进行,可缩短移动钻机的时间,便于钻机定位。

(2)平台支撑连接牢固、稳定。防止在施钻时钻机产生不均匀下沉、摆动、位移等影响钻孔质量。

(3)钻机定位:精确核定钻机位置,使钻机与已设定好的孔口管方向平行。可用全站仪、挂线、地质罗盘导向相结合的方法,反复调整,确保钻机钻杆轴向与孔口管轴线相吻合。

4.4 钻孔及孔的冲洗

(1)为了便于安装孔口管,摘孔口段钻头直径采用φ130mm,1.5米深后,安要求摘管、堵漏、注浆。正常注浆孔径采用φ75mm,外环25米,内环30米。

(2)钻机开钻时,可低速低压,待成孔3m后可根据地质情况逐渐调整钻速及风压。

(3)钻进过程中经常用测斜仪测定其位置,并根据钻机钻进现象及时判定成孔质量,并及时处理钻进过程中出现的事故。

(4)钻进时若遇到坍孔、卡钻现象,需补浆后再钻进。

(5)认真作好钻进过程的原始记录,及时对孔口岩屑进行地质判断,作为开挖洞身的地质预报,为洞身开挖提供指导依据。

(6)用钻杆配合钻头来回扫孔,清除浮渣至孔底,确保孔径、孔深符合要求,防止堵孔。

(7)用高压风从孔底向孔口清理钻渣。

(8)灌浆孔均进行冲洗。冲洗采用灌浆压力的80%,压力超过0.5MPa时,采用0.5MPa。

(9)裂隙冲洗应冲至回水澄清后10分钟结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm。

(10)当邻近有正在灌浆的孔或临近灌浆孔结束不足24h时,不得进行裂隙冲洗。

(11)注浆孔段裂隙冲洗后,该孔应立即连续进行注浆作业,因故中断时间间隔超过24h时,在注浆前重新进行裂隙冲洗。

4.5 压水试验

结合裂隙冲洗,采用“简易压水”、“单点法”进行压水试验。试验压力为灌浆压力的80%,该值若大于0.5MPa时,采用0.5MPa;压水20min,每5min测读一次压水流量,取最后的流量值作为计算流量,其成果以透水率表示。

4.6 灌浆材料、灌浆设备

4.6.1 材料

灌浆采用纯水泥浆。

(1)水泥。水泥采用浑河牌P.O 42.5级普通硅酸盐水泥,其质量满足灌浆要求。施工过程中,对于受潮结块的水泥和出厂期超过三个月的水泥及时清场,不得使用。

(2)拌和用水。抽取4#支洞施工区内的地下水,水温及水质均符合灌浆要求。

4.6.2 灌浆设备

(1)灌浆泵使用BW-250/500灌浆泵1台,其最大容许工作压力为10.0Mpa,排浆量能满足灌浆最大注入率的要求。

(2)根据灌浆需要配置1台高速和1台低速浆液搅拌机。高速搅拌机为自制的300L搅拌桶;低速浆液搅拌机为YJ-200型双层搅拌桶,能保证均匀连续地拌制浆液。

(3)灌浆管路选用可承受最大压力为15MPa的高压钢丝编织胶管;压力表最大标值为10MPa,已经过率定。压力表和管路之间应设有隔浆装置。

(4)孔口封闭器为自制法兰盘,耐高压,易于安装和卸除。

(5)注浆时采用自动记录仪记录水泥用量。其性能指标满足施工要求。

(6)所有注浆设备、仪器、仪表均始终保持工作状态正常,并应配有足够的备用设备。电力驱动的设备保证接地良好并经确认能保证施工安全时,方可使用。

4.7 灌浆

4.7.1 施工工艺

4.7.2 灌浆程序

(1)一般要求。超前预注浆必须严格按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2001)中相关规定执行。

(2)施工程序。外排I序孔→外排 II序孔→内排I序孔→内排 II序孔。

(3)工艺流程。孔口扩大段钻孔(孔口段钻头直径采用φ130mm,钻深1.5米)→冲孔及压水试验→镶铸孔口管(φ108mm的钢管19个)→灌浆(19个孔都达到闭浆标准)→下一段钻孔→冲孔及压水试验→全孔灌浆结束→封孔。

(4)灌浆段1.5米段,外环孔25米一段,内环30米一段。摘管注浆完成后,采用φ75mm钻头重新开钻,外环孔10个25米深,内环孔9个30米深,按要求钻孔、钻孔冲洗和压水试验后,进行灌浆。

(5)超前预注浆采用“孔口封闭,孔内循环分段灌浆法,分段原则为出水量大于30L/min的需要进行注浆处理。设计初始灌浆压力0.25MPa,最大灌浆压力不超过0.5MPa。

(6)各注浆孔段不论透水率大小均按技术要求进行注浆,对特殊地层注浆段应采取相应的施工技术措施,有效控制灌浆量。

(7)射浆管采用4′硬质PVC管,注浆时射浆管底部距离孔底不大于0.5m。

(8)注浆应尽快达到设计压力,但对于注入率较大部位应分级升压。

(9)注浆浆液水灰比拟采用2﹕1、1﹕1、0.5﹕1三个比级。开灌水灰比采用3﹕1。

(10)注浆应由稀至浓逐级变换。灌浆的变换原则如下:

1)当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或注入率不变而压力持续升高时,不得改变水灰比。

2)当某级浆液注入量已达到300L以上,或灌浆时间已达30min,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时,应该浓一级水灰比。

3)当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。

4.7.3 灌浆结束标准和封孔方法

(1)超前预注浆结束条件为,注浆段在最大设计压力下,当注入率不大于1L/min后,继续灌注15min结束。

(2)全孔注浆结束并经监理工程师验收合格后,采用“压力灌浆封孔法”进行封孔。

4.8 灌浆质量控制

⑴注浆前先检查管路和机械状况,确认正常后做压浆实验,确定合理的注浆参数,据以施工。

⑵注浆过程中随时检查孔口、邻孔、覆盖层较薄部位有无串浆现象,如发生串浆,应立即停止注浆或采用间歇式注浆封堵串浆口,也可采用麻纱、木楔、快硬水泥砂浆或锚固剂封堵,直至不再串浆时再继续注浆。注浆过程中压力如突然升高,可能发生堵管,应停机检查。

(3)注浆过程应派专人负责,观察压力表值,监控连通装置,避免因压力猛增而发生异常情况。

5、 劳动力组织及设备投入

超前预注浆施工工序多,工种杂、技术性强、要求技术工人具有各方面独立操作能力,又能处理管棚施工中一般的故障,管棚施工的质量很大程度上取决于钻孔和注浆的质量。为了保质保量快速完成本次超前灌浆任务,达到预期止浆目的,使得下步主洞开挖安全顺利进行,结合现场作业条件,承包人配置了相应的设备资源和人力资源。见表2-1、表2-2。

表2 -1 4#主洞下游超前灌浆拟投入设备表

表2 -2 4#主洞下游超前灌浆拟投入人力资源表

6.施工质量与效果评定

超前灌浆为隐蔽工程,且对后续开挖施工的安全起着决定性的作用,因此,承包人高度重视本次灌浆任务的施工质量,对本次灌浆施工质量与效果评定如下:

6.1 外环注浆孔外插角5.5°~6°,间距 1.8 cm;内环外插角2.8°~3.3°满足设计与规范要求,为保证注浆的扩散范围创造了条件。

6.2 注浆过程中有浆液从掌子面的裂隙中渗出,说明注浆段的围岩裂隙很发育,同时也表明水泥浆液已经扩散到围岩的裂隙中,起到了止水、固结周边围岩的作用。

6.3 注浆前通过压水实验测得透水率在16.7~27.3之间,灌浆完毕后,按监理打检验孔后做压水实验测得的透水率在0.8~1.7之间。灌浆后的透水率减小到了灌浆前的1/18。实际开挖后掌子面的出水量较以前明显减少。

综合以上本次超前预注浆到了止水的预计效果。

7.结束语

注浆前开挖时,装药较为困难,刚装进去即被水冲出,爆破时拱顶还经常出现大小不等的塌方(顶塌方在50~3000mm);注浆前喷砼时总是脱落,施工较为困难,每延米用料量都在设计值的四倍以上。注浆后在注浆固结体与超前小钢管的共同作用下小的塌方与大的超挖现象杜绝;喷砼用料量也大副下降。

超前预注浆施工完成后,仅用了15天时间即完成了洞身30mⅤ级围岩浅埋段的开挖施工,整个开挖过程安全顺利。进一步验证了对于隧道浅埋富水破碎围岩地段采用超前预注浆施工工艺,提前发挥止水、支护作用,增加了施工安全度,提高了隧道的长期稳定性。

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.02.021

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