城市地铁双联拱暗挖隧道偏洞法施工技术
2011-08-28黄章君
黄章君
(中铁隧道集团二处有限公司,河北三河 065201)
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深圳地铁5号线西丽站为了方便与7号线换乘,设计为侧式站台,为与区间单洞单线曲线隧道衔接,设了一段不对称的双联拱隧道过渡。为了解决不对称双联拱隧道在施工中的偏压问题,设计采用了偏洞法施工。由于偏洞法在地铁施工中工程实例较少,可借鉴的经验也很少,在西大区间双联拱隧道偏洞法施工中遇到了不少问题。笔者参考西大区间偏洞法的设计,结合施工中的亲身经历,对偏洞法施工进行了总结。
1 工程概况
1.1 设计概况
深圳地铁5号线西大区间矿山法暗挖隧道为西丽站至区间左、右线盾构吊出井之间范围,右线起讫里程DK11+489.363~+886.3,隧道长396.937 m;左线起讫里程DK11+489.363~+910.323,隧道长420.957 m,平面布置见图1所示。其中,西丽站(侧式站台)与分离式区间隧道之间,设96.4 m左右不对称的双联拱隧道过渡衔接,设计为复合式衬砌结构,共分4种隧道断面形式,支护参数见下表1,采用偏洞法施工。
图1 西大区间工程项目平面示意图Fig.1 Plan layout of the project
1.2 工程地质
本区间地形较为平坦,高程13.2~14.1 m,上部主要为冲洪积沉积的黏性土、砂层和圆砾层,地表为人工填土层,道路表层有混凝土路面、沥青路面。区间隧道所穿越地层主要为强风化花岗片麻岩和粉质黏土层,地质条件差,强度较低,遇水后软化,自稳性差,部分地段拱顶为砂层,该地层沉降反映明显,地表沉降量不易控制。地质剖面见图2。
表1 双联拱隧道支护参数表Table 1 Supporting parameters of doublearch tunnel
图2 西大区间矿山法暗挖隧道地质剖面图Fig. 2 Geological profile of mined tunnel at Xili-Daxuecheng section
1.3 水文地质
本场地地下水主要有松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。孔隙水主要赋存在第四系黏性土、砂层、圆砾层及残积层中,砂层、圆砾层中地下水略具承压性。基岩裂隙水主要赋存在花岗岩强-中风化层中,略具承压性。勘察期间地下水位埋深2.3~7.6 m,水位高程5.46~11.06 m,水位变幅0.5~2.0 m。地下水补给来源主要为大气降水、河水及地表水的渗透,地下水与河水互补,存在水力联系。
1.4 周边环境
双联拱隧道位于留仙大道与沙河西路交叉的十字路口,地面交通繁忙,人、车流量大,地下密布电力、电信、燃气、供水、路灯、雨水、污水等地下管线,特别是右线隧道拱顶上方有1条平行于隧道的废弃雨水箱涵(8.4 m宽×1.6 m高,涵底埋深约4.5 m)和2条垂直于隧道的源水管(里程YDK11+518.4处φ2 200 mm源水管,埋深在地面以下7 m;里程YDK11+521.4处φ800 mm源水管,埋深在地面以下6 m)。施工时必须采取有效措施,保证地下管线和地面交通安全。
2 偏洞法施工步序
先行开挖小偏洞,接着施作小偏洞二次衬砌,建立起支撑体系,待小偏洞二次衬砌结构达到一定强度后,开挖大偏洞,然后施作大偏洞二次衬砌,封闭成环。4-4断面施工步序见表2。
3 主要施工方法、施工工艺
3.1 开挖支护施工
3.1.1 小偏洞开挖支护
双联拱小偏洞采用“CRD工法”施工,分4部开挖,每部之间的距离为5~10 m。每部又分上下台阶法施工,每循环开挖进尺严格按设计施作,开挖时严格遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快封闭、勤量测”18字方针,见图3。
图3 小偏洞1部开挖Fig.3 Part 1 excavation of small sub-tunnel
3.1.2 大偏洞开挖支护
双联拱隧道小偏洞二次衬砌施工完成一段并达到一定强度后,开挖大偏洞。1-1,2-2,3-3断面大偏洞采用台阶法施工(中部设临时仰拱),见图4;4-4断面大偏洞采用“CRD工法”施工,其余施工方法同小偏洞。
3.2 二次衬砌施工
3.2.1 小偏洞二次衬砌施工
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小偏洞开挖支护完成后,开始由洞口向洞内分段破除临时中隔墙和临时仰拱混凝土,并加强地表沉降和洞身初期支护变形监测,收集临时支撑混凝土破除工况下的变形数据。监测信息反馈,临时支撑混凝土破除后,地表沉降和初支变形速率没有明显变化;所以决定一次性破临时中隔墙和临时仰拱混凝土,保留钢支撑和连接筋。然后分段拆除临时支撑,施作小偏洞底板、中隔墙直墙、中隔墙天梁、拱部二次衬砌,分段长度为9 m一组,形成平行流水施工。为了确保拆撑后初期支护的安全,临时钢支撑拆除超前拱部二次衬砌不大于18 m。中隔墙采用组合钢模板立模,方钢+穿墙对拉丝杆加固,见图5。1-1,2-2,3-3断面小偏洞拱部采用整体液压模板台车衬砌,见图6。4-4断面小偏洞拱部采用可调简易模板台架+梳型木+可调弧形钢模板进行衬砌,见图7。
3.2.2 大偏洞二次衬砌
双联拱大偏洞开挖完成后,同理,根据监测数据,一次性拆除小偏洞边墙初期支护和临时仰拱进行大偏洞的二次衬砌。然后由洞内向竖井口施工大偏洞二次衬砌,二次衬砌分底板和拱墙二次浇筑,底板每段衬砌长度20 m,1-1,2-2断面大偏洞拱墙整体液压模板台车衬砌,该台车利用小偏洞模板台车更换顶模改装,模板台车长度9 m,拱墙每次浇筑长度为台车长度。3-3,4-4断面大偏洞采用可调简易模板台架+梳型木+可调弧形钢模板进行衬砌。成型后的双联拱隧道见图8。
双联拱隧道3-3,4-4断面模板支撑图见图9和图10。
图10 4-4断面模板支撑图Fig.10 Formwork supporting at 4 - 4 cross-section
4 施工中遇到的问题和处理措施
4.1 小偏洞开挖过程中,地表沉降过大
2009年10月6日,小偏洞①部开挖至DK11+510,②部开挖至DK11+520,③部开挖至DK11+515,④部开挖至DK11+520。通过监测表明:地表沉降速率明显加快,最大值达到-21.75 mm/d,地表沉降累计最大值达-157.03 mm,洞内拱顶沉降和净空收敛速率也明显加快,达到橙色预警。
4.1.1 原因分析
1)新增竖井至西丽站间区间双联拱隧道位于留仙大道与沙河西路路口,交通繁忙,无法施作降水井,不具备降水条件,而隧道开挖地层主要为强风化花岗片麻岩和粉质黏土层,地质条件差,且地下水丰富,补给充足;开挖过程中地下水自掌子面渗流而出,且有明水成股流出,造成开挖面土体遇水软化,强度和承载力大大降低,造成土地失稳,出现小坍塌,个别地方还出现了涌泥涌砂,引起大量水土流失,造成拱顶及地表沉降过大;
2)开挖分部多,每部又分上下台阶开挖,而工期紧,为抢工期,各部错开距离较小,有时候只有1~2 m,在同一个区段多个工作面同时开挖,出现各工作面开挖沉降叠加,引起沉降速率过大;
3)开挖分部多,初期支护支全断面封闭时间长,造成拱部回填注浆滞后,不能及时回填初期支护背后空隙,阻断初期支护外地下水渗入洞内,初期支护拱顶地下水大量流失,引起地表沉降。
4.1.2 处理措施
1)立即挂网喷混凝土封闭全部开挖面,进行TSS管注浆加固;
2)暂停部分导洞开挖,各导洞步距控制5~10 m,各导洞上台阶开挖长度控制在4榀钢架间距,各导洞初期支护尽早封闭成环;
3)及时进行初期支护背后回填注浆,有效控制地表下沉。
4.1.3 实施情况
按以上技术措施实施后,有效控制了地表沉降,控制了险情。在后续的施工中对开挖面的水提前引排,严格控制各导洞施工步距,步步成环,同时缩短每循环开挖面的封闭时间,地表沉降速率较已施工段有明显降低,但最大累计沉降仍然达到80 mm。
4.2 隧道渗漏水较多,防水效果不理想
双联拱隧道防水施工一直是一项施工难题,区间隧道二次衬砌全部封闭后,中隔墙天梁施工缝、边墙水平施工缝和大跨以下边墙渗漏水严重。
4.2.1 原因分析
1)两侧隧道拱顶背后渗水均汇集在中隔墙顶,加上地铁防水不允许引排,二次衬砌全部封闭后形成水囊,一直有水;
2)中隔墙天梁施工时,预留的大偏洞施工缝紧贴初期支护,无法安装止水带,且大偏洞二次衬砌施工前需破除该处小偏洞初期支护,防水板保护和修补困难;
3)拱墙衬砌浇注时,润滑输送泵管的水和砂浆全部入模,水和砂浆混合后产生离析、泛砂,造成施工缝全是离析的水泥砂浆,密实度差,抗渗能力差;
4)模板台车振捣窗口设计不合理,大跨以下没有混凝土振动窗口,造成大跨以下不能用插入式振动棒振捣,混凝土密实度差。
4.2.2 处理措施
1)小偏洞中隔墙天梁与小偏洞拱部混凝土一次性浇筑,减少小偏洞一道施工缝的防水薄弱环节;
2)小偏洞中隔墙天梁施工时,大偏洞施工缝钉小方木条,预留凹槽,便于大偏洞二次衬砌施工时安装止水带;
3)大偏洞施工缝和拱顶预埋注浆钢管,二次衬砌混凝土达到设计强度后,尽量多注水泥浆,填充缝隙,达到理想的止水效果;
4)加强混凝土浇注的现场管理,润滑管道的水和多余水泥砂浆不得入模;
5)优化台车开窗设计,大跨以下和大跨处增设一排振捣窗口。
4.2.3 实施情况
双联拱隧道4-4断面和后施工的大偏洞按以上技术措施改正后,隧道衬砌渗漏水点、渗水量情况有了明显改观,但中隔墙处渗漏水仍然无法消除。
4.3 双联拱隧道衬砌方案的革新
本区间的双联拱隧道长95.3 m,有4种断面形式,且左右多不对称,单洞断面共有6种,按传统的二次衬砌方案,采用满堂红钢管架+组合小钢模板衬砌,钢管支架和模板投入多,安拆工作量大,施工进度慢,且小模板观感质量相对较差。针对该双联拱隧道断面变化多的特点,进行了专题调研优化,对方案进行了革新,制订了整体液压模板台车和可调简易模板台架+梳型木+可调弧形钢模板相结合的二次衬砌施工方案。该方案台架可以像模板台车一样移动,每种衬砌断面只需搭拆一次,大大节省了钢管架、梳型木、钢模板搭拆时间和降低了工人的劳动强度。同时,台架下预留了通道,仰拱施工、拱墙钢筋安装与模板台车衬砌可形成平行流水作业,拱墙衬砌进度指标由7 d/组提高到2~3 d/组,缩短了工程施工周期,减少了人工投入和钢管支架、模板一次性投入,降低了施工成本;而且,可调弧形模板均为大模板,弧度可调,拼缝错台小,衬砌结构轮廓线圆顺,整体观感质量较好。
5 结论
1)在深圳全风化、强风化混合花岗岩和粉质亚黏土地层中,隧道埋深在地下水位以下,开挖引起地表沉降较大,地表有条件实施地面降水的应进行地面降水,保证在无水条件下施工,这是确保暗挖隧道施工安全和周边环境安全的前提条件。
2)在二次衬砌断面较多的双联拱隧道,采用可调简易模板台架+梳型木+可调弧形钢模板衬砌方案,施工观感质量、进度、成本等均优于传统的满堂红钢管架+组合小钢模板衬砌方案,值得推广应用。
[1] GB 50157—2003地下铁道设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003.
[2] GB 50299—1999地下铁道工程施工及验收规范[S].北京:中国计划出版社,1999.
[3] GB 50086—2001锚杆喷射砼支护技术规范[S].北京:中国计划出版社,2001.
[4] GB 50108—2001地下工程防水技术规范[S].北京:中国计划出版社,2001.
[5] GB 50208—2002地下防水工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002.
[6] GB 50204—2002混凝土结构工程施工质量验收规范[S].北京:中国计划出版社,2002.