粉土地层成井的工艺措施
2011-08-15刘功平
刘功平
1 问题的提出
甲火车站和乙火车站相距10 km,均位于黄土台原地区,地下水主要来源于粉土地层,含水层颗粒极细,透水性差,属于贫水区。两个火车站原有浅井抽出的水含砂、含泥量严重超标,无法正常使用,职工吃水非常困难。为此,上级单位决定为两个火车站各打一口深水井,彻底解决吃水问题。该工程由西北综合勘察设计研究院负责施工。
首先在甲火车站打第一口井。由于缺乏极细颗粒地层成井的经验,采取了中粗砂地层成井的工艺措施,成井后,采用了多种洗井方法,持续进行了 20多天,出水含砂量仍严重超标,无法交工。
在迫不得已的情况下,采取了在原φ325mm井管内套入φ219mm钢管,增加一层过滤层的方法,才达到了要求。这样,不但工期拖延,而且造成较大的经济损失。有了这个经验教训,我们在乙火车站施工时,采取了适当的工艺措施,解决了这个难题,只用了 18d时间成功地完成了第二口井。
2 工程概况
乙火车站供水管井设计井深 120 m,井管采用φ325 mm钢管,缠丝滤水管,填砾过滤器。合同要求出水量不低于10 t/h;含砂量小于 1/200 000。
地层情况:0m~40m为黄土含钙质结核;40 m~70m为粉质粘土、含钙质结核薄层;70m~120m主要是粉土,也是主要含水层。
该地层钻进速度快,孔壁稳定,可采用清水钻进。
3 成井工艺措施
1)增大钻孔直径:按照规范要求 φ325 mm钢管的井径达到550mm~600mm即可。针对本地层,为了增大过滤层的厚度,开终孔直径一致,增加到700mm。
2)采用二次成孔法:一开 580mm,采用带扶正圈的三翼钻头钻进。钻机安装时确保钻头中心、转盘中心、水龙头中心在一条垂线上,开孔时要扶正水龙头,钻进时采用低钻压、中转速、大泵量的钻进参数。二开扩孔时一定要慢、要稳,扩孔速度控制在3.0m/h,确保井孔垂直度。
3)采用清水钻进,要及时排浆,减少钻进阻力。下管时,泥浆密度换至1.10,下管后,再换至1.05,方能填砾。
4)滤水管加工要求在打眼完成后包上 80目尼龙网,再缠丝,缠丝间隙为0.5mm。下管时,再包上粽皮,共设置两道保护层。
5)下管时,每根滤水管都要加扶正木,每道扶正加 4块扶正木,上下一致,绑扎结实,外径达到620mm,确保井管居中,形成均匀的过滤层。
6)填砾选用霸河含泥量极少的粗砂,现场经过两次过筛,去掉过大的和过小的,使粒径均匀。填砾规格是一个非常重要的参数,它是能否挡住地层来砂的关键所在。第一口井,选用了φ2mm~φ3mm的泾河砾石,规格偏大,套管填的是φ1 mm~φ2mm的沣河砾石,效果仍不十分理想。霸河粗砂的粒径在0.5mm~1mm之间,是以前打井从未用过的最细的砾料,实践证明,该砾料是非常适用于粉土地层的。
7)采用动水填砾,从四周缓慢填入,随填随测,以防棚住。该井共填入 40m3滤料,与理论计算相差无几。
4 成井效果
该井从开钻到抽水结束只用了 18 d,而第一口井用了 60多天。洗井时,只用了十几个小时水就变清,又经过 3 d时间的反复抽洗,完全达到稳定。
最后,抽水试验测到静水位35.0 m,水位下降15.0m时,稳定出水量达到 10 t/h。水质经化验,各项指标均符合国家饮用水标准,含砂量小于1/200 000。
该井的主要技术指标均符合合同及规范要求,顺利通过验收。
5 结语
在颗粒极细的粉土含水层中取水时,采用扩大孔径,滤水管包网包粽,选用粗砂滤料,确保井孔垂直,井管居中等综合工艺措施,才能取得满意的效果。但是,滤料的砾径过小,又要包网包粽,对井的出水量有一定的影响。
[1] GB 50296-99,供水管井技术规范[S].
[2] 刘功平.芝阳、英山火车站供水管井成井技术报告[R]. 2005.