低凝环烷基原油管道输送技术
2011-08-15郭劲松中油辽河工程有限公司辽宁盘锦124010
郭劲松 中油辽河工程有限公司,辽宁 盘锦 124010
低凝环烷基原油管道输送技术
郭劲松 中油辽河工程有限公司,辽宁 盘锦 124010
辽河油田低凝环烷基原油管道,锦~沥输油管道沿线经过地区为芦苇以及市区,建构筑物密集,占压非常严重,穿越双台子河,河面宽水深,临近入海口等设计难点,选择了大型定向钻穿越技术的使用、相变加热炉、先进的管道泄漏监测系统、先进的防腐保温方式等关键技术,取得了较好的经济效益。
管道输送;定向钻穿越;相变加热炉;经济性
1 工程概况
低凝环烷基原油是辽河石化分公司名牌产品“欢喜岭”牌沥青的最佳原料,该产品是中石油的名牌产品,市场占有率已占全国的1/10,国产沥青的第一品牌。承担辽河油田的低凝环烷基原油输送至辽河石化分公司的任务,是中油辽河油田锦州采油厂唯一一条外输管道,即锦-沥输油管道。
锦-沥输油管道于1989年建成投产,该管道起点为辽河油田锦州采油厂的欢三联合站,中间包括欢加热站、坨子里首站、渤海装车站、最后进入辽河石化分公司罐区储罐。管道全长约64km,设计压力4.0MPa,设计输量100×104t/a。自建成投产以来,已近运行20年,设备、管道等已经严重腐蚀、保温层破损导致燃气消耗大、原油黏度增加导致运行压力增大、地上违章建(构)筑物对管道安全运行构成危害等,为保证该管道的正常运行,保证辽河油田的安全生产,该管道需要更新改造。
2 设计方案和关键技术
2.1 设计方案
2.1.1 管道改造方案
改造后的锦-沥输油管道采用一泵到底的流程,管道计压力4.0 MPa,设计温度80℃,设计输量为115×104t/a。欢加热站-坨子里首站段管线进行更换,管道更换为D355.6×7.9;坨子里首站-渤海装车站段管线进行更换,管道更换为D323.9×7.1,管道全长44km。新建管道采用环氧粉末涂层外加泡沫黄夹克防腐保温复合结构,外加阴极保护措施,并设置泄漏检测和定位系统,保证管道安全运行。
2.1.2 站场改造方案
配合输油管道的更换,对欢加热站、坨子里首站、渤海装车站进行局部改造。
1)欢加热站新建3台1750kW相变炉及1套发球装置。
2)坨子里首站新建管道收、发球装置和污油回收装置。
3)渤海装车站新建管道收球装置和交接计量流量计。
2.2 设计难点及技术特点
2.2.1 设计难点
1)欢加热站-坨子里首站段沿线经过地区为亚洲最大的芦苇生产基地,河流较多,管道施工、维护困难。管道设计充分考虑沿线生态环境、提高环保和当地苇场经济建设意识,做到对苇场的保护和当地居民切身利益的保护。
2)坨子里首站-渤海装车站段线路经过盘锦市市区,建构筑物密集,占压非常严重,拆迁非常困难。在设计中充分考虑施工中的难度,线路主体尽量靠近现有公路、乡镇道路路网,方便施工及今后生产管理;另外在线路的选择上尽量避让大的沟渠、鱼池以及其他增加施工难度的天然障碍,保障施工方便。
3)管道穿越大中型河流4处,其中双台子河穿越为大型穿越工程。双台子河常年水面宽度大于200m,水深约3m,洪水冲刷深度约2.5m,如果大开挖施工需分段围堰、导流、开挖、降水等,工程量惊人,施工难度相当大,同时大开挖方式穿越对河床具有破坏性,对生态、环保有一定的影响。
2.2.2 技术特点
1)该工程设计采用一泵到底、密闭工艺处理流程,流程简洁、操作管理方便,生产能耗低,大大降低了生产管理人员的数量和劳动强度。
2)欢加热站新建稠油加热采用相变加热炉,将液态水变成气态水蒸气给稠油加热,具有传热强度大、效率高、体积小、承压高及安全性强等优点,节约了大量能源。
3)管道穿越双台子河,经勘查该河床的地质条件满足定向钻施工要求。本次设计采用定向钻方式穿越该河流。定向钻穿越不会破坏河床,不会影响河流的生态环境。
2.3 关键技术
2.3.1 大型定向钻穿越技术的使用
穿越双台子河采用大型定向钻穿越,穿越长度1.2km,减少占地,避免破坏环境,节省投资。
2.3.2 首次在稠油管道上采用相变加热炉。
欢加热站在辽河油田首次采用稠油相变加热炉,相变加热炉本体内,水在没有不凝结气体存在的状态下,通过不断蒸发、冷凝的气液两相循环,连续将吸收的火焰和烟气热量传递给相变换热器内的稠油,经实测表明,炉子运行热效率通常在90%以上,节省能源。
2.3.3 先进的管道泄漏监测系统。
工程上由于管道位于亚洲最大的芦苇生产基地,环保、安全被认为是重中之重。管道安装泄漏监测系统,及时发现采取相应措施,将环境损失降到最小,具有监测准确、施工简单快速、节省投资、环保等优点。
2.3.4 先进的防腐保温方式。
针对特殊的地质条件,选用环氧粉末+硬质聚氨酯泡沫保温层+聚乙烯夹克防护层复合结构和阴极保护,有效保证管道长期安全运行。
3 经济效益
该工程一次投产成功,经过生产运行证明,锦-沥输油管道改造工程采用合理先进的关键工艺技术,在节省基建投资的基础上还节省大量的运行费用。
改造后,锦-沥输油管道使用高效加热炉,防腐保温效果明显,每年可节省天然气消耗176×104m3,合162万元/年,节省维修费用50万元/年,管道运行费用合计节省262万元/年。
[1]输油管道工程设计规范. 北京:中国计划出版社.2007
[2]输油管道工程设计.石油和化工设计工作手册》编委会-东营:中国石油大学出版社.2010.9
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.005.019
郭劲松,1989年毕业于东北财经大学大学,现任中油辽河工程有限公司经营管理部主任,长期从事油田设计的经营管理工作。