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对不接地电网的异常保护动作的检查分析

2011-08-15孙中衡

科技传播 2011年15期
关键词:主变后备继电保护

孙中衡

淮安市涟水县供电公司,江苏淮安 223400

对不接地电网的异常保护动作的检查分析

孙中衡

淮安市涟水县供电公司,江苏淮安 223400

本文针对笔者在工作中所遇到的不接地电网的非常规保护动作,分析事故原因,结合不接地电网保护的特点,提出解决措施。

电网;不接地电网;保护

0 引言

不接地电网的继电保护往往用于低电压等级,其原理简单,回路清晰,运维方便,在长期的运行中取得了良好的效果。但随着电网的发展,不接地电网益发重要,往往直接影响用户的供用电,不可轻视。笔者针对在运行中发现的一些异常跳闸,认真检查分析,并提出解决办法。

1 案例一

1.1 跳闸经过

110kVXX变路灯线,大部分为电缆线路,保护为PSL641,重合闸未投。18时25分速段保护动作,18时40分,配调发令试送,手合送电时失败故障再次跳开,巡线无异常,将配网相关负荷转移,19时20分试送成功。

1.2 分析处理

接到调度人员通知后,对此次跳闸波形进行检查发现波形为保护第一次动作波形,在故障发生的瞬间,B、C相电压下降为42V,C相故障电流达到17.2A,其中10KV流变采用不完全星形接法,未采集B相电流,可判断为BC相故障。

第二次故障发生在手合瞬间,波形偏于时间轴一侧,电压无变化,为明显的励磁涌流,故障电流为18.07A,大于动作值12A,30MS内衰减低于动作值,70ms内完全衰减。

考虑近年来,由于配变的增多,在手合的瞬间,由于配变涌流的作用,负荷电流往往达到保护动作值。该涌流对配网运行影响较大,往往延误送电时间。

为提高供电可靠性,一方面在保证保护可靠性的前提下,适当降低快速性,调整速断定值动作时间,将动作时间适当延长80ms~100ms,提高合闸成功率;另一方面,可采用涌流判别技术或电压闭锁,在合闸的瞬间短时开放,以躲过涌流带来的保护误动。

2 案例二

2.1 跳闸经过

110kVXX变化工1线、化工2线,16时36分06秒,两保护同时速断动作,跳开开关。

2.2 分析处理

接到调度人员通知后,对此次跳闸进行认真检查,化工1线、化工2线开关间隔相邻较近,但线路方向并不一致,无交叉跨线。分析波形,两保护均存在动作波形,排除开关振动引起的出口继电器抖动。由于多重故障重叠,给故障分析带来一定困难。但初步可以判断,化工1线应为A相或AB相故障。此外,由于化工2线的AC相电流存在120°夹角,因此排除发生两相短路的可能,当时的开发线发生三相短路的可能较大。

本次故障的特点在于保护动作的同时性,其中必然存在某种联系。注意观察故障电流和故障电压出现的时间顺序,可以看出在故障电流发生前,电压产生了变化,其A相电压下降,BC相电压升高,呈不接地电网的单相接地现象。后检查调度SOE信号及现场的后台信息,发现在故障前1S出现了单相接地的告警信号。而巡线检查发现,化工1线下某柱装开关三相爆炸,据了解该开关运行年限较长,状况较差,而试采线未发现异常。

综合判断,应当时化工1线发生瞬时性A相接地故障,A相电压下降,BC相电压升高。由于同母线的化工2线上某柱装开关质量原因,绝缘击穿形成三相接地短路。而化工1线的单相接地点与化工2线的三相接地点构成了故障电流回路,造成了两条线路的同时跳闸。

近年来,配网规模日益扩大,设备增多,部分老旧设备和用户设备缺乏有效的状态管理,在单点接地相电压升高时,有时会引起故障范围扩大,值得相关运维人员引起重视。

3 案例三

3.1 跳闸经过

220kVXX变2#主变保护CSC-326B,7时52分16秒,两套主变保护高、低后备动作,跳开主变三侧开关,低压侧为35kV。

3.2 分析处理

据调度人员反映,1#主变正在检修中,低压侧母联在合闸位置,差动保护并未动作。低压侧后备动作,按时序依次跳开母联(低后备I段一时限),再跳开低压恻开关(低后备I段二时限、低后备II段一时限),最后低压速断及高后备出口跳开三侧。

从波形中看出1、2、3为高压侧电流,4、5、6为中压侧电流,由于中压侧无故障且线路无电源,故无故障电流,7、8、9为低压侧电流,由于高压侧电流与低压侧电流相反,而一次接线方式为Y/Y/Y,判断为穿越性电流。开始时B、C相电流相反,判断为BC短路,后扩大为三相短路故障,因此故障必在低压侧流变以下。

注意8、9、10通道,在故障前低压侧B相电压下降,AC相电压升高,呈不接地电网单相接地现象,三相短路接地后,母线残压下降为0,故障必在母线附近。考虑,低压侧母联、本恻开关跳开后,故障仍存在,判断故障点在流变与开关之间,后检查发现35kV主变开关柜内,支柱绝缘子击穿,开关柜内烧毁较为严重。

本次故障反映几个问题:

1)根据常规设计,主变35kV流变往往放在户外,与开关之间距离较远,在该范围内一次设备较多,如穿墙套管、支柱瓷瓶等,一旦在此死区内发身发生故障,故障切除时间较长,后果较为严重。早期流变放在户外,是流变体积原因,从设计而言,应将流变放入开关柜内,减少死区故障的概率,如有可能,在开关与流变间之间相连;

2)35kV不设失灵保护,而主变高后备的动作时间需与中压侧后备配合,中压侧后备又与下一110kV线路保护配合,110kV线路保护又与下一级主变保护配合,因此主变高后备难以保证快速性。对于低后备而言,可增加跳闸失败逻辑,在低后备跳本侧后,如仍有故障电流,可延时0.3s跳开主变三侧。或调整相关定值,考虑低后备I段保护母线,可增加I段的三时限,在二时限跳本侧开关后,三时限跳开主变三侧,这样可将故障切除时间缩短到1.2s左右,降低设备的损坏。

4 结论

从几起案例中可以看出,尽管不接地电网的保护较为简单,但在现场的实际应用中,仍存在可以不断提高的技术要求。工作的关键,在于以治本的态度,分析所遇到的问题,思考深层次的原因,以提出更好的解决思路。

[1]贺家李,宋从矩,李永丽编著.电力系统继电保护原理与实用技术[M].中国电力出版社,2008,8.

[2]江苏省电力公司.电力系统继电保护原理与实用技术[M].中国电力出版社,2006,11.

[3]国家电力调度通信中心.电力系统继电保护规定汇编[M].中国电力出版社,2007,4.

[4]江苏省电力公司.江苏电网220kV微机线路保护现场投运试验规程(试行),2003,2.

[5]国家电力调度通信中心.电力系统继电保护实用技术问答[M].中国电力出版社.1999DL/T 559-2007.220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程.

TM7

A

1674-6708(2011)48-0184-02

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