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阻焊油墨塞孔工艺能力提升研究

2011-07-31

印制电路信息 2011年1期
关键词:垫板油墨可靠性

艾 晖

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

1 前言

随着电子产品质量稳定性和功能要求不断提高,对印制电路板的质量和品质要求也越来越严格,这也必然对印制电路板提出更高要求。为了防止在焊接过程中的锡珠、焊接后的化学试剂以及环境中的潮气进入镀通孔,提高PCB的使用性能和抗恶劣环境的能力,众多顾客提出电路板中除了插件孔、安装孔、散热孔和测试孔外的所有镀通孔要进行阻焊油墨塞孔。

塞孔已广泛应用于BVH、IC封装载板、BUP等尖端科技领域,在手机、电脑主板、数码产品等民用产品中也广为应用。虽然应用较早,但由于塞孔工艺和方法涉及面多,品质控制不易,塞孔不饱满,塞孔气泡,塞孔裂缝等问题极大影响了孔的可靠性。

本文分别对阻焊油墨塞孔、半塞孔、树脂塞孔三种塞孔方式进行研究,以改善塞孔不良导致药水残留腐蚀孔壁的可靠性风险。

2 试验实验过程

2.1 塞孔效果影响因素分析

小结:参照我公司过去的制作经验:制板厚度、孔径大小、刮刀厚度、压力角度等为塞孔控制的重点因素。

2.2 塞孔方式选择

现在塞孔共分四种塞孔方式:

(1)先塞孔,后印板面油墨(采用三台印刷机)

(2)连塞带印(采用两台印刷机)

(3)于阻焊油墨加工前塞孔(一般采用于HDI/BGA板印制)

(4)热风整平后塞孔(塞孔量必须控制在30%~40%)

不同塞孔方法之比较:

?

小结:综合考虑到四类塞孔方式的优缺点,我司半塞孔及阻焊油墨塞孔采用第一种方式,即:先塞孔再印面油的方式。

(5)厚刮刀及导气垫板选择

2.3 半塞孔

(1)试验所用的材料及规格

物料规格:IT180 2.4 mm 1 oz/1 oz

制板厚度2.5 mm,钻头直径0.2 mm、0.25 mm、0.3 mm;

(2)试验板文件设计

(3)试验结果

①控制显影深度结果

取2 pnl实验板,通过阻焊塞满通孔后控制显影量的方式达到半塞孔目的,结果发现由于孔内的油墨未完全烘干,存在大量溶剂,很容易造成油墨污染板面,且这些油墨不容易清理和发现,给生产带来极大不便。因此放弃此种制作方法。

②控制塞孔深度结果

采用多刀对半塞孔方式控制塞孔深度,可以有效控制塞孔深度在50%左右,满足半塞孔要求。但是孔径相差较大时(>0.2 mm),塞孔深度有明显差异。因此针对同一款板相差较大的不同孔径需同时半塞孔制作时,可以采用两张铝片分别塞孔。

2.4 阻焊油墨塞孔

(1)试验所用的材料及规格

制板厚度3.2 mm,钻头直径0.25 mm、0.30 mm、0.35 mm;

(2)试验板文件设计

(3)试验结果

实验参数:塞孔速度1格,塞孔压力7 kg,一刀塞孔。并增加导气垫板,可满足阻焊油墨塞孔控制;

小结:采用塞孔速度1格,塞孔压力7 kg,加上导气垫板,可以实现一刀塞满。塞孔切片结果显示,0.3 mm,0.35 mm孔塞满后,仍然存在部分气泡及微裂纹。0.25 mm小孔存在气泡,微裂纹产生几率很小。这是因为实际油墨塞孔过程中,丝印机并非真空环境,在刮刀来回往复运动中,气泡不可避免的混入油墨中,导致小气泡产生。但是只要控制好阻焊油墨的脱泡及塞孔次数,塞孔气泡发生的几率及程度可以大大降低。

2.5 树脂塞孔

(1)试验所用的材料及规格:

制板厚度4.0 mm,钻咀0.30 mm、0.35 mm、0.40 mm;

(2)试验板文件设计:

(3)试验结果

我公司目前使用真空塞孔机进行树脂塞孔,其整体塞孔效果良好,本次实验研究在不同压力,速度等参数下,各类孔径、孔距的塞孔效果:

实验结果显示:采用大压力,慢速塞孔(0.45 MPa,5 mm/min)可以一刀塞穿4.0 mm板厚/0.3 mm孔径小孔,塞孔效果饱满,无气泡,裂缝等。

2.6 可靠性测试

将三类实验板取12pcs外发客户测试可靠性,分别进行下列四项可靠性测试,测试结果显示三种塞孔制板的可靠性均满足客户要求,得到客户的认可。

(1)3次Reflow + 五次蚀刻线 + 冷热冲击 240 h;(2)5次Reflow + 五次蚀刻线 + 双85240 h;(3)3次Reflow + 五次蚀刻线 + 双85240 h ;(4)5次Reflow + 五次蚀刻线 + 冷热冲击 240 h。

3 总结

(1)半塞孔通过多刀对半塞的方式,可有效控制塞孔深度,可满足厚径比≤13:1半塞孔板制作要求,可靠性测试合格。(2)阻焊油墨塞孔通过采用铝片+20 mm厚刮胶+导气垫板方式阻焊塞孔,可以满足厚径比≤12.8:1一刀塞满,可靠性测试合格。(3)树脂塞孔通过采用真空塞孔机大压力,慢速塞孔方式可以一刀塞穿厚径比≤13.3:1 树脂塞孔制板要求。可靠性测试合格。

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