敞开式TBM掘进过节理密集带施工技术
2011-06-15邓青力
邓青力
(中铁隧道股份有限公司,郑州 450000)
0 引言
随着我国国民经济的发展,隧道及地下工程施工技术也日新月异,特长隧道采用TBM施工也越来越普遍。长大隧道往往难以避免要通过围岩破碎带或软弱围岩段,而TBM受制于自身设计,不适宜在这种围岩段内施工[1]。为此,TBM掘进必须克服因软弱破碎围岩带来的掌子面围岩坍塌、围岩松动变形卡死刀盘或挤压拱架、侵入二次衬砌净空等问题。在以往已采用敞开式TBM掘进施工的磨沟岭、桃花铺隧道中,提出或采用了TBM超前钻机施作钻孔,进行超前小导管(管棚)注浆加固围岩等方式确保TBM通过软弱破碎带[2-3]。但由于TBM超前钻机钻孔及注浆效率太低,并且存在漏浆卡刀盘等问题,因而不易全面推广采用。随着新材料的研发及推广应用,围岩注浆加固材料也在不断增加,其中有机化学注浆材料已成功地应用于煤矿、水利等工程中[4-6]。目前正在施工的中天山隧道,通过多种围岩地质段,其中花岗岩地质段内包含多条节理密集带,其围岩破碎,易坍塌,TBM掘进必须提前对其进行加固处理,否则极易出现围岩坍塌、掩埋刀盘,造成TBM无法掘进,施工进度就此搁浅的后果。针对以节理密集带为主的软弱破碎带,借助化学注浆材料的优越性能,在刀盘内施作超前自进式锚杆,注新型聚氨酯化学浆液,实现了简易注浆、快速固结围岩、TBM随即掘进的施工模式,有效地防止了围岩坍塌,提高了TBM利用率;而后随TBM掘进,围岩出护盾后,再进一步对破碎段围岩进行径向注浆加固,有效地控制围岩收敛变形,确保TBM安全、高效地通过花岗岩节理密集带。
1 概况
1.1 工程概况
中天山特长隧道为南疆线吐库段增建二线铁路第二标段(SK2)重点工程,位于吐鲁番地区的托克逊县与巴音郭楞蒙古自治洲境内——托克逊、和硕间中天山东段的岭脊地区,长22.467km,为全线控制性工程。隧道穿越地区总体地势中部高,北东和南西低,海拔1 100~2 950 m,最高海拔为2 951.6 m,地形切割较为剧烈,沟壑纵横,植被稀疏,相对高差800~1 200 m;隧道最大埋深超过1 700m,设计坡度为11‰的上坡。中天山隧道进口采用从德国Wirth公司引进的φ8.8 m开敞式880E型TBM施工,计划掘进长度为13 792 m。
中天山隧道通过的地层岩性主要为泥盆系砾岩夹砂岩、泥盆系片岩夹大理岩、志留系变质砂岩夹片岩、志留系角斑岩、中元古界片岩夹大理岩、中元古界混合岩夹片麻岩、华里西期花岗岩、加里东期闪长岩等。
1.2 施工情况
原设计隧道纵断面图显示在隧道穿越的华里西期花岗岩地质段有3条节理密集带,而TBM实际掘进出的地质展示图显示有4条共计长达600多m的节理密集带及其影响带。岩体受构造影响强烈、风化严重,岩体节理裂隙发育—很发育,多呈宽张,部分微张,节理面呈灰白色及灰绿色,有高岭土、绿泥石填充物,其上分布有擦痕,岩体破碎,呈碎石角砾状及块石状结构,大小混杂,拱部裂隙水呈线状渗流,现场围岩如图1所示。整个花岗岩节理密集带段隧道埋深均大于1 500 m,有高-极高地应力分布,TBM掘进中极易出现坍塌,为Ⅳ~Ⅴ级围岩。
图1 花岗岩节理密集带段围岩Fig.1 Granite rock mass with densely developed joints
前期刚进入第1段节理密集带时,由于未及时采取相应的加固措施,掌子面出现坍塌,现场处理近2个月。按照相应的围岩级别进行支护后,围岩出现较大变形,最大变形量达35cm,支撑钢拱架出现扭曲变形,严重影响TBM的掘进。
2 施工对策及方案设计
由于施工工期紧,且TBM配套的超前钻机需重新维修安装,耗时较多;而刀盘前掌子面无法施作止浆墙,水泥浆由于凝结时间长会通过贯通面裂隙进入碴仓凝固,导致刀盘、护盾被卡死。为确保TBM掘进顺利通过节理密集带,经过方案比较,决定在刀盘内施作超前自进式锚杆,注浆材料采用新型聚氨酯化学浆液,围岩固结后TBM方可掘进,支护形式参照V级围岩设计支护参数,I16全圆拱架间距0.9 m,必要时可加密至0.45 m,拱架连接局部增加I12型钢。为控制围岩变形,待掘进断面完成初期支护后,进行径向注浆加固。
2.1 新型聚氨酯化学浆液特点
新型聚氨酯化学浆液(以下简称化学浆液)分为A,B 2组,由体积不大的塑料桶装,搬运较为方便。注浆材料主要有以下几方面特点:
1)黏度低、可注性好,能注入岩土层中的细小裂隙或孔隙并形成良好的扩散充填。
2)黏合性好,可与松散岩体形成很好黏合。
3)材料固结时间可调(20 s~5 min),强度增长快,0.5~1 h即可达到非常高的强度(20 MPa左右)。
4)具有良好的塑性,能承受随后TBM掘进扰动的影响。
5)遇水反应快速膨胀,有效封堵水流通道。
6)渗透性强,渗透范围可达1.5~3 m。
7)配套设备简便,操作安全,工艺简单。
8)材料不含有毒物质,符合环保要求。
2.2 超前注浆参数设计
由于围岩破碎钻孔成孔较差,选用φ25自进式锚杆,一方面作为钻杆使用,另一方面作为注浆管使用。其布设在拱部150°范围内,长3 m,环向间距1 m,外插角20°。超前自进式锚杆布设示意图见图2。
图2 超前自进式锚杆布设示意图(单位:cm)Fig.2 Pattern of advance self-drilling bolts(cm)
2.3 径向注浆小导管参数设计
为控制围岩变形,待掘进断面完成支护后,在拱墙范围内采用φ42小导管径向注浆补强加固,小导管长4 m,纵环向间距为1 m,梅花型布置,注浆材料采用单液水泥浆。径向注浆小导管布设示意图见图3。
3 施工工艺及方法
3.1 超前自进式锚杆注化学浆液加固围岩
3.1.1 施工工艺流程
超前自进式锚杆注化学浆液见图4。
3.1.2 施工方法
3.1.2.1 钻孔
在TBM刀盘隔仓内搭设简易作业架,利用刮碴孔空间,对掌子面前方围岩进行钻孔。钻孔采用风动凿岩机施钻,外插角为20°,偏差不超过3°,钻孔深度为3 m。其断面布置如图5所示。
钻杆采用φ25 mm自进式注浆锚杆,同时作为注浆管,由于刀盘内作业空间狭小,钻杆长度不易过长,因而选用单节长1 m的注浆锚杆,采用联结套连接套打。即第1节前端套上钻头,当一节锚杆钻进后,在其尾部套上联结套连接后一节锚杆,直到每根锚杆钻到需要长度。注浆锚杆样式见图6。
3.1.2.2 注浆
通过快速注浆接头将锚杆尾端与注浆泵相连,采用配套的气动注浆泵,浆液按照质量配合比要求(A,B 2类材料1∶1配合)现场进行配制,注浆压力根据TBM刀盘前方掌子面浆液渗透情况确定,一般为2~4 MPa。化学注浆如图7和图8所示。
3.2 TBM 掘进
在完成1组超前注浆加固后,TBM开始掘进,采用缓慢低速推进,时刻观察皮带出碴情况以及TBM电机电流值、推力等,一旦有异常,立即停机进入检查,以防止出现大面积坍塌情况。每掘进完成3 m注浆加固段后,停机进行下1组超前注浆加固,完成后,再掘进,以保证TBM安全、顺利通过节理密集带。
3.3 围岩支护
TBM往前推进,围岩出露护盾后,应及时进行支护。
1)初喷混凝土。每掘进1个立拱间距段后,对出露护盾的围岩及时进行人工喷混凝土封闭,减少围岩掉块,同时确保立拱作业人员安全。
2)架设钢拱架。采用I16工字钢,架设全环钢拱架,拱架间距90 cm,局部破碎段可加密拱架,间距45 cm;纵向连接筋采用φ22螺纹钢,环向间距1 m,纵向交错布置;在岩石开裂有脱落迹象处,增加I12工字钢连接,以保证拱架整体受力。
3)铺设网片。拱架背后,沿上半圆岩面铺设φ8钢筋网片,网格为15 cm×15 cm,网片间搭接1~2个网格。
4)施作锚杆。采用φ22螺纹钢加工生产出的“L”型砂浆锚杆,左右向交错锁定钢拱架,锚杆长3 m/根,环向间距1 m布设。
5)复喷混凝土。全断面喷混凝土覆盖锚杆、网片,并全包裹拱架,形成刚柔并济的整体支护体系。
3.4 径向注浆加固围岩
为防止深层围岩松动变形对支护结构的破坏,造成围岩二次坍塌,在TBM掘进完成支护后,利用TBM设备平台对节理密集带及影响带围岩实施径向注浆加固。注浆孔采用风动凿岩机钻孔,注浆管采用φ42小导管,作业方式、方法与常见钻爆隧道相同。注浆采用水泥单液浆,水灰质量比1∶1,注浆压力0.8~1.5 MPa。
4 方案实施效果
作业人员在刀盘内进行超前注浆锚杆施作,减少了超前钻机等设备的投入,且操作上更具有灵活性,虽然一组加固的长度较短,但通过化学浆液特有的性质,可以快速有效地固结刀盘前方的破碎围岩,形成较为完整的综合体,其单轴抗压强度能达到40 MPa以上,保证了TBM能够及时跟进掘进。在后续的节理密集带等软弱破碎带施工中,未曾再有刀盘前方大面积坍塌的事故发生,TBM掘进过程中围岩掉块量明显减少,以致围岩支护及仰拱块铺设清碴等作业工程量随之减少,TBM作业效率有了明显提高;再加上径向注浆对围岩的二次加固,围岩收敛变形得到了有效地控制,各工序可正常开展,TBM掘进进度有了大幅提高。花岗岩节理密集带月进度指标由原来15~60 m提高到120 m以上,这在一定程度上缓解了中天山隧道右线施工工期的压力。
5 结论与讨论
经过中天山隧道TBM掘进过花岗岩节理密集带施工实践证明,通过利用刀盘内部作业空间,对敞开式TBM刀盘前方及上部围岩进行灌注新型聚氨酯化学浆液,可简单、有效地实施围岩加固,改善地质条件,确保TBM能安全、顺利地通过类似的软弱破碎围岩。此方案适用于刀盘直径较大的TBM,对于刀盘直径较小、内部作业空间有限的TBM,超前自进式锚杆施作较为困难,不过可以考虑将自进式锚杆更换为玻璃钢中空注浆锚杆,通过刀盘刀孔对掌子面围岩进行钻孔、注浆,其实用性及有效性方面,还有待进一步验证。另外,对于聚氨酯化学浆液,由于材料价格昂贵,在没有明确给予施工补偿的情况下,施工方不愿大量使用。为此,施工单位还需借助市场上新材料的研发,选择既能较好适用于TBM施工围岩加固又价格低廉的产品,在确保施工进度的同时,又不过多地增加施工成本。
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