变压器现场局部放电试验有关问题的分析
2011-05-29谷小博
谷小博
(浙江省电力试验研究院,杭州 310014)
变压器局部放电(简称局放)试验不仅能有效检查出产品在设计、生产、运输、安装以及运行中存在的问题,还能发现变压器内部绝缘的缺陷和隐患,是保证设备长期安全运行必不可少的试验项目。规程规定,220 kV及以上电压等级的变压器,在例行试验、交接试验、更换绕组和重要绝缘件以及怀疑变压器存在放电性故障时,应进行局放试验。
2007-2009年间浙江省电力试验研究院高压所完成主变压器(简称主变)局放试验共计105台次,其中220 kV主变为82台次,500 kV主变为23台次。试验时发现主变局放异常的共有10台次,以下就局放试验中的一些问题展开讨论。
1 变压器现场局放试验补偿容量的估算
1.1 局放试验接线
根据GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和GB/T 7354-2003《局部放电测量》的要求,现场局放试验采用单相接线、逐相加压的方式,以一台三线圈(包括高、中、低压线圈),联接组别为YNyn0d11的主变为例,试验时分别在低压加压,利用主变高压和中压套管的主电容作为耦合电容,从测量屏处抽取信号测量局放信号。试验接线图如图1所示。
图1 局放试验接线图(以主变A相为例)
由于现场试验电源容量的限制,必须增加感性无功以补偿变压器的容性无功分量,然而由于变压器绕组连同套管的主电容为分布电容,且各点电压又不相同,因此变压器的容性无功分量较难估算。
1.2 容性补偿容量的估算
变压器绕组连同套管的主电容为分布电容,以三绕组变压器为例,忽略杂散电容影响,如图2所示。
图2 变压器的主电容分布情况
图2中的铁芯和外壳在试验时为地电位。由于各绕组电压分布和电容分布都不均匀,导致各部分绝缘介质的容性电流也不相同,且呈无规律分布,这给容性无功容量的估算带来了较大困难,根据文献[1]采用积分电流的方法能满足现场试验的需要。以计算被试相高压绕组对地电容电流为例,忽略杂散电容等影响,积分电流法如图3所示。
因此被试相高压绕组对地电容电流为:
图3 积分电流方法
其他各部分电流计算方法类似,得到总的容性无功为:
忽略变压器低压侧的无功,得到简便的容性无功计算公式为:
以3台220 kV主变现场局放试验的容性无功容量估算为例。主变的主要参数和试验时实际的补偿容量见表1。
可以看出,根据上述公式估算出的补偿容量与实际的补偿容量相差不大,误差均在10%以内,能满足现场试验的需要。
2 现场试验干扰的判别和抑制
表1 3台主变的参数和实际补偿容量
局放脉冲信号是一个快速的放电过程,与其他电气试验中的测量相比,它又是一种弱电现象。如果各种干扰信号进入试验回路,将给测量带来许多困难。特别是在现场进行局放测量时,有些干扰幅值和密度都远大于变压器局放信号,为保证现场试验的顺利完成,必须找出并排除干扰源。
众所周知,采用脉冲电流法测量的变压器局放脉冲信号,通常显示在示波屏的李育沙(椭圆)基线上。随着试验电压的增加,脉冲的幅值和密度都有所增加,根据这一特点,可以将部分干扰信号排除。
2.1 试验加压前的干扰信号
在对某1号主变进行局放试验时,发现在电源未合闸之前,局部放电测试仪(简称局放仪)图形上显示干扰较大。经检查,主变高压侧架空线上有感应电压,后将架空线接地,干扰消除。此类干扰为固定干扰,不随试验电压增加而变,较容易排除。处理前后的图形如图4所示,左图为处理前的图形,右图为处理后的图形,以下相同。
图4 试验加压前的干扰
2.2 试验电压较低时的悬浮放电干扰
对某发电厂3号主变A相进行局放试验,当试验电压加至约50 kV时,试验人员听到明显的放电声,且局放仪显示局放量异常,停电检查后发现B相高压套管末屏接地未接而悬浮,接地后干扰排除,如图5所示。 此类干扰也容易排除,因为一般变压器绝缘上的局放不可能在较低电压下出现,一般这类干扰多为末屏接地不良、套管电流互感器二次接地不良等。
2.3 设备接触不良引起的干扰
对某1号主变进行局放试验,当试验电压加至约130 kV时,局放仪显示局放量异常,停电更换测量阻抗、同轴电缆后干扰依然存在,后排查发现补偿电抗器与高压引线接头处未旋紧,导致接触不良。处理后干扰排除,如图6所示。
图6 设备接触不良引起的干扰
在对某发电厂1号主变进行局放试验时,同样发现类似的放电波形,后经排查发现励磁变压器与高压引线的接头未拧紧,处理后干扰排除。
从以上事例可以看出,现场试验比较容易排除的是固定干扰、试验电压较低下的干扰。而试验设备自身带来的干扰较难排除,因为它们的波形与变压器局放信号的波形较为类似,容易混淆且随着试验电压的增加而增加,对于这类干扰一定要认真对待,防止误判。
3 变压器局放试验超标分析
在对某1号主变进行局放交接试验时,发现B与C两相高中压侧局放量值均小于背景干扰40 pC,放电波形如图7所示。在对A相进行加压时,中压侧局放量值合格,其放电波形与图7相同;而高压侧局放量值超标,起始电压和熄灭电压分别为100 kV和60 kV,在高压侧试验电压为100 kV和200 kV时的放电量值分别为100 pC和1 000 pC,放电波形(局放仪均已外接同步电压)见图8和图9。被试变压器高、中压侧的传递系数约为3∶1。试验后取变压器油样进行色谱分析,总烃及乙炔均正常。再一次加压,其试验结果和放电波形与之前无差异,而变压器出厂试验时三相局放量均为40 pC左右。
根据以上情况分析认为:B与C相局放正常,可基本排除试验电源、测量系统及外部强电场干扰等问题。而根据被试变压器高、中压侧传递比的关系,A相高压侧局放超标导致变压器内部绕组绝缘出现问题的可能性不大,且根据局放波形对称的现象,可排除内部悬浮电位放电的可能。
图7 B与C两相局放波形
图8 试验电压100 kV下A相的波形
图9 试验电压200 kV下A相的波形
综上分析,原因可能是高压侧引线与套管连接松动、出线绝缘或套管本身的问题。对变压器进行放油处理,发现A相高压侧出线绝缘和连接正常,而后将A相高压侧套管与B相高压侧套管互换后再次试验,发现更换后的A相局放合格,B相超标,其测试结果与放电波形分别同更换前的B与A相相同,最后将存在问题的套管更换为新套管后,试验全部合格。
4 总结与展望
变压器局放试验是考核变压器绝缘的一项重要试验,相应的试验设备和技术也得到了较大的发展—从测量局放仪的数字化,到试验设备的集约化,再到试验电源的更新换代,给现场试验带来了较大的便利,也大大提高了工作效率。但是有几点需要注意和思考:
(1)随着产品材料、工艺技术的发展和制造水平的提高,变压器的局放水平已被控制在较小的范围之内。在现场安装过程中,应注意套管、高压引线和其他外绝缘附件的安装,以避免因此带来的局放异常问题。
(2)局放试验时的一些干扰可以首先从试验前的接线处理中得到抑制,如防止感应电的影响,局放仪的输入单元尽可能接近被试变压器、高压引线尽量避免尖角、毛刺或悬浮电位的影响,试验接线时尽量选择同一点接地等。而对于试验过程中出现的干扰要正确区分固定干扰、电晕干扰、悬浮电位干扰、接地干扰和试验设备的干扰等。
(3)由于变压器油中局放信号的频率分布可达1 GHz,空气中局放约为200 MHz,而目前窄频带局放测量系统的工作带宽约为10 kHz,宽频带系统的工作频带也就仅为几十到几百千赫兹,在这种工作带宽下,提取到的局放信息量非常少,不足以反映设备的局放水平,且在这个工作频带下去除干扰也是难题,所以更宽工作频带的局放测量系统或特高频测量技术是发展趋势。
(4)变压器局放测量目的是通过检测到的局放来判断变压器绝缘状况,但目前还没有很好地将局放测量结果和变压器绝缘状况联系起来。因此,需要更深入地研究局放检测结果与变压器绝缘发展程度的关系,以实现对变压器整体绝缘寿命的评估和预测。
(5)随着特高压等级电网的发展,特高压变压器局放试验的相关问题得到了广泛关注和研究。与目前220和500 kV电压等级变压器的局放试验不同的是:试验的电压更高,试验设备复杂,对测量设备和现场试验环境的要求较严,1 000 kV电压侧的局放量要求≤100 pC。为此,需要充分准备好试验方案、试验和测量设备,精心测试,才能取得准确的试验结果。
[1]白国兴,吴国良,电力变压器局部放电试验时容性无功的分析与估算[J].江苏电机工程,2007,26(1)∶28-31.
[2]GB 50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准[S].北京:中国计划出版社,2006.