浅析DCS与DEH通讯安全策略优化
2011-05-08杨勇
杨勇
(神华国华北京热电设备维护部热工,北京 100025)
1 引言:某热电厂装有两台德国ABB公司生产的DKEH-1DN31型200MW凝汽抽汽式汽轮机,每个单元设置为两炉一机,两台机组于1999年底投产,四台哈尔滨锅炉厂产HG-410/9.8-YM1型锅炉。2007年7月27日14时左右#2机跳机,事后检查发现一块70BT01模件故障,并且两组88QT03通讯配置的信号不是完全冗余。为了消除因为通讯信号不冗余而再次出现事故,我们有必要进行P13、P14系统间通讯信号冗余的优化工作。
2 P13 /P14通讯结构
从下图我们可以看出,DCS与DEH的通讯是通过P14的通讯模件88QT03、88QB03及P13的通讯模件70BT01实现的,DCS侧的两块通讯模件88QT03、88QB03分别位于两个多功能处理站CJK01、CJK02的站内总线上,两个多功能控制站又分别通过站通讯模件实现与P14远程总线的通讯。DEH侧的两块通讯模件70BT01再分别通过P13的站总线实现与其CPU模件70PR05的通讯。
3 未冗余信号的查找与故障分析
在#2机由于P13和P14之间的通讯模件故障造成跳机事件后,我们对两个QT通讯列表的信号清单进行了比较,发现了如表1、表2所示的未能冗余配置的信号。除清单中所列的信号外,其他所有信号均已经进行了QT列表的冗余配置。
表1 P13至P14未冗余配置信号
表2 P14至P13未冗余配置信号
如表1所示,P13送给P14的所有信号中有5个信号未冗余配置,即只有在一个88QT03的列表清单中找到了该信号;如表2,所示P14送给P13的所有信号中有11个信号未冗余配置。这就需要分别对P14和P13逻辑进行修改。
为了进一步查找故障原因,进行模拟通讯故障试验:在P14侧和P13侧分别监视信号状态,此时将与CJK01站通讯的70BT01模件拔出,监视信号状态变化。将模件恢复正常状态后,将与CJK02站通讯的70BT01模件拔出,监视信号状态变化。确定模件故障对冗余信号的影响。记录数据如下:
表3 拔出QT/BT时,P13状态变化记录
表4 拔出QT/BT时,P14状态变化记录
从以上的列表中我们可以得出这样的结论:拔出QT或者BT01时,P13中经由该模件通讯的开关量信号变为"0",发ST故障位"F";模拟量信号变为"0.000%",发ST故障位"SB"。P14中经由该模件通讯的开关量信号变为"0",发故障位信号;模拟量信号不变,发故障位信号。
4 优化方案
4.1 P13至P14的未冗余信号逻辑优化。如表1所示,P13至P14未冗余的信号共有5个,1-3为开关量,4-5为模拟量,需要修改QT1和QT2的列表清单,将这几个信号分别送到两个QT通讯列表当中。并对P14中的逻辑进行相应的修改。
4.1.1 根据即防止保护误动又防止拒动的原则,将P13至P14的三个转速故障信号做成冗余,在原来三个转速故障信号基础上再在P14增加三个新地址,使每个转速信号都通过不同的QT传输。然后修改P14保护逻辑,修改方案如上图所示。
3.1.2 主蒸汽压力的优化方案采取类似的方法,在P14中增加两个新地址,然后依据在一个变送器故障或者一个QT/BT故障这两种情况下均能准确反映实际压力的要求,确定了如上图所示的优化方案。其中MVN功能块为取均值块,该功能块具备故障自动剔除坏质量点的功能。
4.2 P14至P13的未冗余信号逻辑优化
4.2.1 对于上表2中1-4、7-10八个信号,由于其被测对象相同,且分别已经经由两个QT传递,当其中一个故障时可以剔除掉坏点,因此可以不作改动。
4.2.2 对于第11个信号因其不是进行主汽门严密性试验的唯一条件,因此可以不必修改。
4.2.3 对于第5、6项信号需要因涉及到主保护,因此需要改动P13逻辑。因这两个数值在正常情况下是负值,又由于若QT/BT故障后模拟量数值变为0%,而0%又是保护动作跳机值,因此需要进行小选处理。具体逻辑优化方法如:
4.2.3.1 将这两个信号分别配置为冗余信号,并分别分配至在QT1、QT2中;
4.2.3.2 在P13中将该信号分别由QT1、QT2送入的信号取小值进行判断,因这两个值在正常情况下为负值,若QT故障时,该点变为0%,这样取小值后坏点将被剔除掉,不会造成保护误动作。具体逻辑如下图:
4.3 优化后试验结果
在确定了以上优化方案以后,我们利用机组检修机会进行了优化方案的实施工作,在实施以后进行了静态试验,试验记录数据如表5、表6所示。
结论:从以上试验结果可以看出,在一个通讯模件QT或BT故障的情况下,DCS与DEH的通讯仍然能够正确反映机组的正常参数情
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表5拔出QT/BT时,P13状态变化记录况,不会因为一路通讯信号故障而发生保护误动作及误调整,从而改善了控制系统的安全性,使控制功能更加优化,控制更加准确、安全。
表6 拔出QT/BT时,P14状态变化记录
[1]PROCONTROL P维护手册,ABB,1999.11