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袋笼生产线压缩空气系统改进

2011-05-04滨,孔

中国设备工程 2011年8期
关键词:油雾压缩空气空压机

王 滨,孔 明

(河南中材环保有限公司,河南 平顶山 467002)

袋笼是布袋收尘器的核心部件,由袋笼生产线产出。袋笼生产线由空压机、盘丝机、矫直机、对焊机、龙骨焊接设备、点焊机、打圈机组成。该生产线在运行中经常出现气动部件灵敏度降低,压力气缸腐蚀、堵塞的问题,导致经常停机维修,严重影响正常生产,产品合格率大幅下降。

一、问题分析

经过现场调查及分析认为,主要问题集中在压缩空气系统,其原因有三点:一是空压机功率有限,在生产线各用气设备同时工作时供气量不足,造成气压不稳定。二是压缩空气中包含有油微粒、水分和粉尘等杂质,由其共同混合产生的油泥及油泥的水溶液,易使气动部件灵敏度降低和压力气缸腐蚀。三是压缩空气系统中连接管路为镀锌钢管,其内部锈蚀后产生的铁锈等杂质,也易使气动部件灵敏度降低。原压缩空气系统只设计安装了一个简易过滤器,对灰尘等杂质的过滤不够完全,且不能去除压缩空气中的水分和油雾。因此,有必要对压缩空气系统中的过滤设施和管路进行改进。

二、改进措施

(1) 如图1所示,在空压机后面增加一个2m3储气罐,以保证气压的稳定性。

(2)在储气罐后依次加装油水分离器、冷冻式压缩空气干燥机、三级精密过滤器(过滤级别100~5μm)。压缩空气首先进入油水分离器,将其中的油雾、水分、粉尘进行初步过滤、分离,去除率达80%。再进入冷冻式压缩空气干燥机(原理是将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温,使空压机中气态的水和油经过等压冷却,凝结成液态的水和油,并同时过滤固态粒子,通过自动排水器将液态的水、油及固态粒子排出机外),可去除99%的水分,使油雾剩余含量3ppm,从而获得干燥的压缩空气。压缩空气最后进入三级精密过滤器,再一次将剩余杂质进行过滤,最终可去除99.99%的油雾(油雾剩余含量0.01ppm),完全过滤0.01μm固态粒子。从而得到的纯净的压缩空气通向袋笼生产线。

(3)对压缩空气管路进行改造,用PPR管材代替原管路中的镀锌钢管,其优点是耐腐蚀,不生锈,从而解决了铁锈堵塞气动部件的现象。

三、效果

改进后,该袋笼生产线运行过程中未再出现气动部件灵敏度降低,压力气缸腐蚀、堵塞的现象,各项运行指标均正常。这次改进既使得产品的合格率大幅提高,又保证了生产的连续性;减少了停机次数,降低了维修费用。本次改进共投入成本1.6万元,减少不合格品损失15.3万元,减少停产损失及降低维修费用3.8万元,投入产出比为1:11.9,改造效果明显。

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