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220 kV变电站智能化改造方案分析

2011-04-10邓敬华董正坤丁少平

河北电力技术 2011年6期
关键词:控层间隔断路器

邓敬华,董正坤,丁少平

(石家庄供电公司,石家庄 050051)

智能变电站采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。智能变电站是坚强智能电网的重要基础和支撑。通过变电站智能化升级改造,可以实现变电站运维成本的降低,优化资源配置,提升运行指标。

1 概述

石家庄供电公司安托220 kV变电站自上而下分为站控层、间隔层、过程层。考虑现场实际情况,如果完全按智能化变电站标准对该变电站进行改造,必将对原有的通信网络,电缆线路、综合自动化设备进行颠覆性改造,存在资金投入大、改造周期长、停电范围广等诸多问题,尤其是对一些刚进行完设备更换及综合自动化改造的变电站,新设备还没有产生经济效益就更换,势必造成资金的严重浪费。因此,有效地利用现有设备、最大限度地减少投资和工程量,充分发挥智能化变电站的优点,是变电站智能化改造必须优先考虑的问题[1]。

1.1 一次设备情况

3台主变压器均为普通三绕组强迫油循环风冷有载调压变压器;220 kV高压断路器型号为3AQ1EE-252W(5台)、ABB HPL245B1(1台)、LW25-252(1台);110 kV高压断路器型号GL312-145(13台)、LW30-126(1台)。

1.2 二次设备情况

该变电站自动化系统为RCS-9700系统,目前该站二次设备配置如下:

a.站控层监控后台采用Windows操作系统,五防机为优特产品,远动装置为RCS-9698D,对时装置为RCS-9785C。

b.间隔层采用网络103规约,测控为RCS-97XXC系列,低压保护为RCS-96XXB型保护装置,通过RCS-9782通信转换后接入监控网,高压保护为RCS-900系列产品,直接接入监控网。其他厂家装置通过规约转换器RCS-9794转换后接入监控网。

2 变电站改造方案及实施

石家庄供电公司安托220 kV变电站为2005年建成的综合自动化变电站,全站一、二次设备状态均良好。考虑成本问题和该站是河北省南部电网第一个智能化改造站,一次设备改造采用加装智能终端的方式来实现,二次设备改造采取保留传统二次回路,即过程层、间隔层改造暂不进行改造,只对站控层进行改造的方案。

2.1 改造方案

2.1.1 一次设备

对该变电站主变压器、220 kV断路器以及110 kV断路器,采用数据采集精度、频率满足要求,自动实现模拟量的数字化转换,并具备网络方式送出等功能的智能组件作为辅助设备,实现站内一次设备智能化的改造,即智能终端。智能终端同时具备状态监测功能单元,完成主要一次设备状态的综合分析评价[2]。因为一次设备的信号、遥控、设备状态信息、表计压力等信息采集通过电缆连接到断路器内,所以一次智能终端安装在开关柜内。

2.1.2 二次设备

站控层后台升级为PCS-9700系统,要求UNIX操作系统,远动装置升级为RCS-9698H,对时装置升级为RCS-9785D[2]。

间隔层测控装置RCS-97XXC装置通过更换CPU插件和升级液晶程序的方法升级为支持IEC61850规约的最新版本[3];高压保护通过更换CPU插件的方法升级为最新版本;RCS-96XXB型装置直接更换为RCS-96XXC型装置。

2.2 改造方案的实施

针对一、二次设备的改造采用逐个间隔停电的方法进行改造,要求不影响正在运行设备的安全。新装置的操作在新系统中进行,旧装置的操作在旧系统中进行。

在远动装置改造过程中,为远动装置主站增加一个通道,新间隔数据通过新通道报送调度,旧间隔数据通过旧通道报送调度,新远动装置开始需要配置完成的远动转发表,随着改造间隔的增加逐步进行传动试验。这种方式安全性好,不影响已运行远动操作,且新远动对点过程同新建间隔相同[4]。

在五防改造过程中,一直保护旧五防系统运行,新五防系统逐间隔组态,新旧后台通过旧五防机通信规约把所有遥信、遥测点传送到旧五防机。该方案需要新后台采用指定规约发数据到旧五防机,从新后台接收所有装置数据。

3 改造效果

a.该站现运行的一次设备有许多为其他变电站更换下来的设备,设备老旧,故障率较高。通过建设状态监测系统可以及时发现设备缺陷,提前进行检修,大大减少了设备带缺陷运行的概率,提高了设备运行的可靠性。

b.该站改造前监控系统为常规计算机监控系统,按时序进行故障信息显示,数据量大,值班员分析故障点难度大,时间长。通过增加信息分层分类优化处理;智能告警及事故信息综合分析决策等高级应用功能,减少了故障时值班员的事故分析工作量,缩短了故障分析时间,提高了故障分析准确率。

c.该站改造前火灾报警、视频监视、脉冲电网等系统均独立运行,几个系统之间缺少联系,不能做到系统间的互动。通过建设智能生产辅助管理系统,不仅增加了环境动力检测、采暖通风自动控制等功能,而且将各个生产辅助子系统有机的联系在一起,建立各个子系统之间的联动机制,实现相互联动。

d.该站改造前监控系统不能对UPS、380 V站用交流电源系统进行监测,对站用直流系统的监测也仅限于部分开关量输入。建设交直流一体化电源系统后,将220 V直流、UPS、380 V交流等站用电源系统纳入统一的监控平台,完成站用电源系统的电流、电压、频率以及主要馈线工况的监测,并由交直流一体化监控平台与计算机监控系统进行通信。

4 结束语

根据目前智能化变电站的发展情况,并结合生产实际,考虑到智能一次设备造价、资源与成本问题,该变电站只对站控层进行了智能化改造。以后新建智能化变电站站控层将实现一体化监控平台搭建、在线监测、视频辅助系统接入监控,过程层实现GOOSE跳闸,采用SV实现数字化,智能终端下放到一次设备附近,顺序控制智能报警,站域控制等高级应用,将简化工作程序,进一步提高工作效率,使智能化改造更加彻底。

[1] Q/GDW 383-2009,智能变电站技术导则[S].

[2] 施 婕,艾 芊.智能电网实现的若干关键技术问题研究[J].电力系统保护与控制,2009(19):1-4.

[3] IEC 61850-2002,变电站通讯网络和系统系列标准[S].

[4] 贾 巍,曹津平,李 伟.数字化变电站中过程层的技术研究[J].电力自动化设备,2008,28(10):71-74.

本文责任编辑:杨秀敏

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