贯彻安全“零”理念 消除泄漏千余点
2011-04-10
河南煤化集团煤气化公司通过开展“无泄漏工厂”创建活动,在不到4个月的时间里,各类泄漏点从1327处下降为现在的268处,有效促进了生产装置的安稳长满优运行。
按照石化行业关于“无泄漏工厂”的标准,静密封点泄漏率小于0.5‰、动密封点泄漏率小于2‰,才算达到标准。煤气化公司深入贯彻河南煤化集团安全“零”理念,全面实施精细化管理,将设备“零”泄漏定为奋斗目标。
为了确保活动有序开展,煤气化公司制定了活动方案,完善了8项管理制度和7项管理台账,对各车间员工进行动、静密封点专题知识培训。5月底,煤气化公司又对现场动、静密封点和现场漏点进行了全面排查,共确定了动密封点2.78万处,静密封点41.68万处,各类泄漏点共计1327处。
在煤气化公司生产装置现场,设备漏点处分别挂着蓝牌、黄牌或者红牌。该公司将数量多、容易处理的漏点划为A类,挂蓝牌;数量较多,需局部停车或系统停车才能处理的漏点划为B类,挂黄牌;处理难度最大的为C类漏点,挂红牌。针对A类漏点,该公司调配检修和工艺人员及时处理并验收;针对B类漏点,在保障生产高负荷运行的前提下,充分利用局部设备计划检修、切换等时机进行处理;C类漏点则成立攻关小组专门来解决。
“无泄漏工厂”创建活动按月考核,每超过标准1分,奖励创建单位8万元;达不到标准的,处罚创建单位5万元;每低于标准1分,加罚5000元。煤气化公司还对创建单位相关责任人实行风险抵押金制度,达到考核标准分以上的,进行奖励;达不到标准的,抵押金沉淀。通过落实责任,有效调动了管理人员和技术人员的积极性。
义马气化厂机动部主任张翼鹏说:“净化车间有两台单机离心泵,以前一直存在泄漏现象,就在这次活动中,我们技术人员开展联合攻关,通过技术改造解决了这一难题。原来的打算是换成屏蔽泵,需要花费11.2万元,技术改造以后,这笔更换费用等于省了下来。”
如今,“无泄漏工厂”创建活动实现了与精神文明建设的有效结合,工作现场环境大为改观,基本上实现了“轴见光、沟见底、异味轻、设备见本色”的目标。