泼河水库溢洪道工程闸室段加固设计方案比选
2011-03-04付明涛
□代 蔚 □付明涛
(信阳市泼河水库管理局)
泼河水库溢洪道位于信阳市光山县泼河水库8#、9#副坝之间,轴线方向南43.5°东,为开敞式梯形宽顶堰,堰顶高程78.0m,进口底部高程74.0m,堰顶建5个闸墩,其上建公路桥及启闭机操纵室。堰面是克—奥氏非真空曲线,下接1:1.8的陡坡,再下为挑流式消能池,挑角30°。堰宽70m,安装6扇钢丝网薄壳水泥弧形闸门,斜支臂为钢筋混凝土预制,半径6m,用2×15t卷扬式启闭机启闭。最大过水深5m,设计最大泄量2340m3/s。工程于1968年11月开工,1972年4月全部竣工。建成运行至今已30余年。共参与泄洪7次,最大泄量450m3/s(1973年2月24日)。“75.8”特大洪水后,主副坝于1977年进行了垂直加高,坝顶高程已由建库时86.6m增高至87.5m,但溢洪道闸室中墩、边墩顶高程和交通桥没有相应进行加高,仍是原设计85.0m和86.5m。
一、闸室稳定复核
泼河水库溢洪道采用的是分离式闸墩,此次分别对中墩顺水流向的稳定和边墩双向稳定进行复核。
(一)荷载及荷载组合计算
依据规范要求,计算荷载组合包括基本荷载组合和特殊荷载组合,不同计算工况荷载组合见表1。各荷载计算方法按照《溢洪道设计规范》(SL253-2000)计算。
表1 计算荷载组合表
(二)计算参数选取
混凝土与基岩抗剪摩擦系数f=0.6。溢洪道闸墩和边墙、底板均为150#混凝土。上部荷载:每孔工作桥重120t,交通桥重80t,弧形闸门重16.5t,操纵室重150t(包括启闭机重9t在内)。渗透压力:采用直线比例法计算。土重:土体湿密度1.85g/cm3,摩擦角Ф=21°,c=22kPa。地基允许承载力:2500kPa。抗滑稳定安全系数:基本组合K≥1.05,特殊组合K≥1.0。
(三)闸室抗滑稳定及基底应力计算
溢洪道为分离式闸墩,闸室抗滑稳定计算主要是核算闸墩的抗滑安全和地基应力,抗滑安全采用抗剪强度计算公式计算;地基应力计算采用材料力学计算公式。
1.抗滑稳定计算公式
式中:Kc-抗滑稳定安全系数;f-基础底面与地基之间的摩擦系数;∑G-作用在闸室上的全部竖向荷载(t);∑H-作用在闸室上的全部水平向荷载(t)。
2.闸室基底压力计算公式
式中:σ-基底压力(t/m2);A-基底面积(m2);e-偏心距(m)(x向,y向);B-基底宽度(m)(x向,y向)。
(四)计算水深
由于原溢洪道布置上的特殊性,所以在计算时,不同库水位对闸墩和边墩的上、下端将有不同的数值。根据运用情况,按下面方法计算。
水位85.7m以下,泄洪方式为敞泄,上端水位为库水位,下端水位应按库水位下泄流量的临界水深计算。水位85.7m以上泄洪方式为控泄,上端水位为库水位,下端水位应按库水位时的孔口出游的收缩水深计算。
(五)计算成果
根据荷载组合表中各计算工况,对中墩和边墩按上式分别进行抗滑稳定和地基应力计算。其计算成果见表2、表3。
表2 闸室中墩稳定计算成果表
表3 闸室边墩稳定计算成果表
从表中可以看出闸室稳定满足要求(抗滑稳定安全系数允许值为:荷载基本组合≥1.05,特殊组合≥1.0);边墩后趾出现拉应力0.24MPa,超过规范规定值(计算双向受力情况时,基底面上可容许出现≤0.1MPa的垂直拉应力),不满足要求。
又根据2006年6月华北水利水电学院对溢洪道所做的混凝土质量检测报告描述,溢洪道坝面混凝土强度严重偏低,混凝土表面碳化严重,所测值均已超过6mm;表面出现不规则裂缝多条。骨料颗粒级配极不均匀,最大粒径超过100mm,溢洪道闸室段应尽快采取加固修补措施。
二、溢洪道闸室段加固方案选择
基于上述原因,泼河水库闸室段要进行除险加固。根据工程实际情况,结合投资,设计出3套加固方案。以下对3个方案分别比较:
(一)方案一:对老闸闸室段现状进行加固
1.边墩拆除重建。从地质勘探成果来看,边墩处于强风化岩石上;闸室右边墩牛腿处沿新旧混凝土交接处有两条不规则宽0.1mm长20cm裂缝,且边墩牛腿后趾出现拉应力,存在严重的质量问题;故边墩拆除重建。
2.闸墩上部结构拆除重建,在溢洪道右岸设置检修闸门门库和桥头堡。
3.闸室左侧第二个中墩拆除重建。根据地质报告,左侧第二个中墩坐落在F26断层破碎带上,基础未作处理,因此需拆除重建。
4.加高加长其它中墩。原4个中墩加高2.5m,向上游加长2m,向下游加长至底板末端。并将闸墩两侧表层混凝土凿除,凿除深度为50mm,表层加抗冲耐磨混凝土,并布设钢筋网,使新老混凝土结合紧密。
5.增加检修闸门。将原折线型底板改进为折线III型底板,以便增加检修闸门。
6.原小底板向上游面加长,与闸墩一致,改进为折线型,并将原底板表面混凝土凿除50mm,表层加抗冲耐磨混凝土,布设钢筋网,上游面加长部分与原底板衔接处打锚筋,使新老混凝土结合紧密。
7.加强牛腿辐射筋。原牛腿靠近下游部位已出现裂缝,并有混凝土剥落,由于缺乏原始资料,根据对闸墩和挡墙的强度验算配筋均不满足新规范要求,原牛腿辐射筋未必满足。
8.根据勘探资料,闸室地基在强风化带上,强风化带底部高程为69~80m,并且闸基断层没进行处理,因此对闸基进行帷幕灌浆和固结灌浆。
9.闸门启闭机以及机电设备更新。
10.观测设施更新。
11.由于泄槽段挡墙和底板存在严重的质量问题,故拆除重建。
(二)方案二:老闸闸室段拆除重建方案,结合原方案进行布置
拆除重建闸室段,结合原方案进行布置,重新布置闸室控制段,新建溢洪道泄洪闸中心线布置在原溢洪道中心线上,新建闸轴线同原闸轴线。
闸室段长21m,控制堰为开敞式折线III型宽堰,闸墩与底板仍采用分离式钢筋混凝土结构,闸墩两侧各1m处设缝与底板分开。闸室共6孔,总宽70m,每孔净宽10m,底板高程74m,堰顶高程78m,底板厚2.0m,中墩厚2m。安设10m×4.5m弧形钢闸门,启闭设备为液压启闭机。闸墩前部设检修闸门,检修闸门采用浮箱式叠梁平面焊接钢闸门,闸门分为6节,每节闸门高1.1m,叠梁结构相同具有互换性,检修闸门工作平台高程为87.5m,启闭设备选用门机,检修闸门平时存放在泄洪闸右岸检修闸门门库里。闸墩下游建有宽5.0m的工作桥,机电设备及液压启闭机布置在操作室内。闸室段两侧靠近上游处,为防止绕渗回填粘土,粘土心墙顶高87.5m,顶宽1.0m,边坡1:0.35,其余回填石渣。
泄槽段挡墙和底板由于存在问题较多,故拆除重建。
(三)方案三:老闸闸室段拆除重建方案,原闸室宽度缩窄
拆除重建闸室段,重新布置闸室控制段,新建溢洪道泄洪闸中心线布置在原溢洪道中心线上,新建闸轴线同原闸轴线。0+182.08~0+203.08为闸室段,长度为21m,为钢筋混凝土结构。闸室总宽为67.5m,为6孔闸,每孔净宽10m,安设10m×4.5m(宽×高)弧形钢闸门,闸底板高程78.0m,中墩厚1.5m,中墩下底板厚1.5m,小底板厚1m,边墩为半重力式,高度11.5~15.5m,底部宽9.1~11m,顶部宽为1.0m,闸墩顶高程为87.5m。闸底板采用折线型实用堰,为改善水流条件,将堰顶角修圆成III型断面,修圆角半径为2m。堰顶水平直线段长12.48m,后为半径15m的圆弧与泄槽底板相接。闸室混凝土强度等级均采用C25,闸室底板设0.5m厚C10混凝土盖重,做固结灌浆处理。闸室段上游侧设有检修闸门,检修闸门选用露顶式叠梁平板钢闸门,闸门分2节,每节2.25m高,检修闸门工作平台高程为87.5 m,设5m宽检修工作桥连接两岸,采用门机起吊,检修闸门平时存放在溢洪道右侧检修闸门门库里。闸室下游设有宽5.0m的汽-20工作桥,桥面高程为87.5m。闸室段右岸靠近闸墩建有检修闸门库和桥头堡,检修门及门库排架上设操纵室。机电设备及控制装置布置在操纵室内,在闸室右岸以及门库下游侧均设桥头堡,桥头堡内设楼梯。
泄槽段挡墙和底板由于存在问题较多,故而拆除重建。
(四)方案比较
表4 方案投资比较表
各方案投资见表4。
方案一充分利用老闸,边墩和左边第二个中墩拆除重建,中墩和底板加固,节约了投资。但闸底板座在强风化地基上,从勘探取样来看,岩心基本呈土状,固结灌浆很难达到预期效果;中墩和底板加固施工技术难度较大,尤其是牛腿辐射筋施工难度更大;故加固方案难以从根本上解决问题。
方案二从根本上彻底解决了泄洪闸的安全问题,不留存任何隐患,便于今后的运行管理,投资略有增加,但施工难度大。
方案三从根本上彻底解决了泄洪闸的安全问题,不留存任何隐患,便于今后的运行管理,且施工难度小、工程量较小、投资较省。
经综合比较选择拆除重建方案三。主要因为方案三无论在工程安全、工程投资量、施工难度等方面都有优势。泼河水库除险加固工程溢洪道闸室段已于2008年10月开工建设,2009年建设完成,工程建成后,达到了设计要求,彻底解决了溢洪道的安全问题,充分证明当初加固方案选择的正确性。