APP下载

气化炉低负荷运行安全操作的分析和总结

2011-01-30郭永伟王志玲

化工设计通讯 2011年5期
关键词:天野气化炉原料

郭永伟,王 伟,王志玲

(中海石油内蒙古天野化工集团,内蒙古呼和浩特 010070)

中海石油内蒙古天野化工(集团)股份有限公司(以下简称天野化工)是以天然气为原料生产甲醇和尿素产品。随着冬季供暖以天然气为能源用量的增加,天然气出现供不应求的局面,严重影响以天然气为原料的化工装置正常负荷的生产运行。2010年12月,由于天然气供应紧张,导致天野化工甲醇装置和化肥装置一直处于低负荷运行,12月中旬开始,化肥装置气化炉一直在40%的低负荷下运行,运行时间持续达40d以上,因此对于气化炉的安全运行提出新的挑战。

1 气化炉正常负荷与低负荷运行的工艺对比分析

1.1 气化炉正常负荷运行介绍

气化造气系统由两台气化炉、两台废热锅炉(副产10.0MPa饱和蒸汽)、激冷洗涤、洗涤塔降温等组成,气化炉为两台并联运行,没有备用。气化炉三物料(氧气、天然气、蒸汽)送入气化炉进行部分氧化反应,产出有效气(CO+H2)含量为96%的合成氨原料气。三物料通过气化炉烧嘴的不同环隙进入气化炉,部分氧化反应生成原料气,高温原料气通过热量回收和洗涤降温后,温度为45℃的原料气送到后序工段进行合成氨的生产。表1为气化炉正常负荷运行参数(100%负荷)。

表1 气化炉正常负荷运行参数

1.2 气化炉低负荷运行介绍

2010年冬季由于受天然气供应不足的影响,天野化工化肥装置气化炉被迫减负荷至40%的低负荷运行。由于这套气化炉在设计时给出的最低运行负荷为70%,所以之前没有低于70%负荷运行的数据可以参考,这给工艺操作带来了很大的困难。在低负荷运行实施之前,化肥系统组织相关技术人员,经过多次的讨论和评估,编制出操作的应急预案;由工艺技术人员亲自指挥操作减负荷,实施减负荷至40%的低负荷运行,随时观察气化炉运行状况,经过24h的监护运行,气化炉整体没有出现超温现象,有效气含量在指标范围之内,说明实施低负荷运行是可行的。对应急预案进行修改和完善,下发到操作岗位执行,其中包括摘除三物料低联锁6个,气化炉每小时测温一次,天然气流量阀打手动控制,操作人员发现气化炉异常有先停车后汇报的特权,技术监督每日进行一次气化炉评估并随时修改操作预案。通过此次气化炉低负荷运行,掌握了一定的参考数据,为以后的气化炉运行提供了技术支持。表2为气化炉低负荷运行参数(40%负荷)。

表2 气化炉低负荷运行参数

1.3 气化炉在40%低负荷运行时的差异分析

(1)气化炉在低负荷运行时,气化炉炉膛整体温度下降140℃左右,这是由于气化炉的热量损失并不随生产负荷的降低而变化导致的。所以在氧与天然气比不变的情况下,降低生产负荷气化炉温度也随着降低。

(2)气化炉在低负荷运行时,气化炉拱顶温度没有上涨,反而有所下降。理论上,随着气化炉负荷的降低,由于烧嘴火焰反应区的上移,拱顶温度将上涨,但事实相反,初步分析为负荷较低时,在反应区产生热量的减少,抵消了反应区温度上移的热量,从而使温度未上涨。这也是气化炉低负荷运行所担心的,防止气化炉超温的最重要问题之一。

(3)不同负荷对气化炉烧嘴的影响不一样,低负荷运行是对烧嘴最不利的,设计时气化炉最低负荷为70%也是考虑到这一点。气化炉正常满负荷运行时烧嘴冷却水回水温度为50℃,当气化炉在40%负荷时,烧嘴冷却水回水温度降为35℃,此数据表明气化炉在低负荷运行时烧嘴环隙处的温度也是下降了的。两台气化炉低负荷运行40d以上,烧嘴没有发生泄漏,但这也不能说明低负荷对烧嘴的影响减小,还需要更多的实际数据分析和理论支持。

(4)气化炉在低负荷运行时,增加进入烧嘴屏蔽环隙的保护蒸汽用量,由正常的1.5t/h增加到2.0t/h,这是为了保护气化炉拱顶炉砖,防止拱顶超温。

(5)气化炉低负荷下运行,原料气甲烷含量控制在0.3%(体积分率)时,有效气(CO+H2)含量在95.5%(体积分率)以上,基本保持不变,能够满足后序工段生产的要求。

(6)气化炉低负荷下运行,较正常负荷时工艺操作难度增加。由于三物料流量自动调节阀的开度变小,造成阀门操作弹性变小,致使三物料部分阀门不能投自动,以防止阀门调节过程中,突然关闭,部分物料丧失,发生气化炉超温等危险,只能改为手动操作,每次只能调整0.1%的阀位开关操作,使操作人员的工作量大幅增加,并且增加了安全运行风险。

2 气化炉低负荷运行的安全注意事项

2.1 气化炉部分物料低联锁摘除

由于气化炉低负荷运行时,氧气、天然气物料参数低于设计的安全联锁值,所以只能将物料低联锁摘除,这样给气化炉安全运行带来了非常大的隐患,必须制定相应的气化炉低负荷操作预案,由专人进行监护、落实和执行,切实保证气化炉的安全运行。

2.2 气化炉特护

低负荷运行时,对气化炉要进行必要的特护工作,中控操作有专门的DCS监控画面,专人负责监控三物料的参数,如压力、温度、流量及气化炉温度变化情况。现场操作人员每小时对气化炉进行认真巡检,加强各温度点的现场测温和烧嘴冷却水可燃气的检测工作,发现异常情况立即打闸停车、泄压和氮气置换处理,确保气化炉的安全。

2.3 气化炉日评估

专业技术人员每天对气化炉低负荷运行的数据进行整理、对比和分析,根据气化炉的运行状况及参数变化情况进行评估,并制定出安全、合理的操作预案和指令,指导操作人员进行气化炉的安全操作。

2.4 气化炉开停车

气化炉开停车严格执行确认单并签字,安排至少2人以上对气化炉专人监护开停车,监护炉温、流量、压力参数,升降压、升降温速率;防止阀门开度小,物料指示假,发生气化炉超温、超压等严重事故。在开停车过程中,技术监督要监护岗位人员进行操作,随时把控气化炉的运行安全,降低气化炉开停车的风险。

3 结 语

2010年年底,天野化工化肥装置两台气化炉低负荷(40%负荷)累计运行40d,采取可行、可控、有效的操作手段对气化炉进行维护运行,没有发生超温、超压等安全问题,达到了安全运行的目的。但是,气化炉低负荷运行有很大的安全风险,必须采取必要的安全防护措施,操作人员必须熟练掌握操作技能和预案,迅速反应,快速处置,否则会产生非常严重的后果。改变原料结构,时刻满足气化炉安全运行的正常负荷,才是气化炉安全稳定运行的关键,解决问题的最根本办法。

猜你喜欢

天野气化炉原料
中海石油化学拟挂牌出售天野化工67%股权
水磨石生产原料的制备(三)
水磨石生产原料的制备(二)
严把原料采购关,才是对养殖负责
气化炉激冷室内壁堆焊工艺技术
壳牌气化炉循环气压缩机(K1301)联锁优化
水煤浆气化炉小改小革
基于停留时间分布的气流床气化炉通用网络模型
以铁泥为原料合成Fe2O3 并制备LiFePO4/C
突然而至的隐私