箱涵顶进线路加固中便梁支点(桩基)优化设计
2011-01-15毛坤海龚宏华
毛坤海,龚宏华
(南昌铁路局南昌工务段,南昌 330002)
箱涵顶进线路加固中便梁支点(桩基)优化设计
毛坤海,龚宏华
(南昌铁路局南昌工务段,南昌 330002)
在铁路既有线框架桥顶进施工中,对高大框架桥的顶进,线路加固显得尤其重要,而线路加固中的支点设置是关键问题之一。本文讨论D24 m便梁加固线路时,便梁支点(桩基)的优化设计,既对桩基进行了稳定性检算;并且在框架桥顶进施工过程中对桩基进行监测,监测结果与理论计算的桩基变形量能够较好的吻合。对今后线路加固采用D型便梁的情况下,设置便梁支点有一定的借鉴作用。
线路加固 便梁支点 桩基 顶进框架桥
在运营线下顶进框架桥时,需要对线路进行加固。对于高大框架桥的顶进施工,线路加固方案一般采用横抬纵挑、施工便梁、桥式盾构等方法。横抬纵挑法限速太低,对行车干扰大;施工便梁操作简单,但受线间距和跨度的限制;桥式盾构适合于大跨度、多股道顶进框架桥,但是对地基承载力要求很高,并且施工成本远远大于前面两种方法。本文结合峰福线K251+ 769.12顶进框架桥工程,讨论在D24 m便梁可以满足跨度及线间距的的情况下,便梁支点(桩基)的优化设计。
1 工程简介
本工程位于南平南站,中心里程为峰福线K251+ 769.12,建设规模为1孔14.0 m×12.5 m的框架桥。结构尺寸:顶板厚0.9 m,底板厚1.2 m,边墙厚1.2 m,框架外至外宽16.4 m,总高14.6 m(图1),长24.5 m,分两节预制,前一节长14.0 m,后一节长10.5 m。采用D24 m便梁加固线路,中继间法顶进施工,顶程32.08 m。与峰福线斜交88.4°。
地质情况:地层分布较单一,表层为黏砂土,底层为风化云母片岩。框架桥基底置于云母石英片岩(全风化)层上,基底土层容许承载力[σ]=290 kPa;地下水位在框架桥底板以下1.1 m。框顶至轨底的高度约0.75 m。
工程数量:混凝土4 713.5 m3,钢筋506.5 t,挖土方25 512 m3,顶进挖土11 000 m3。
图1 框架桥结构尺寸(单位:m)
2 线路加固方案及D24 m便梁支点(桩基)优化设计
2.1 线路加固方案
由于框架桥高度达到14.6 m,仅1孔D24 m便梁加固线路无法满足线路稳定性要求,需在D24 m便梁两端分别增加1孔D16 m便梁加固线路,即采用D16 m+D24 m+D16 m便梁加固线路的方式(如图2)。由于峰福线与外南线最小线间距为11 m,可以满足铁路限界要求,故D24 m便梁、D16 m便梁均采用高位安装(如图3(a)所示)。
2.2 便梁支点(桩基)设计方案
初步设计方案采用钻孔桩做便梁支点,桩径2.0 m,桩长32 m,承台长25 m,宽2.6 m,厚2.4 m。由于靠既有线较近,并且还有电气化接触网,钻机施工操作比较困难,并且工期较长。
通过现场调查及专家意见,对便梁支点的设置进行优化:D24 m便梁支点采用人工挖孔桩,D16 m便梁支点采用混凝土支墩。人工挖孔桩桩径φ1.5 m,桩长20 m,坎入框架底板下7.0 m。每端便梁支点由4根挖孔桩组成,桩顶由工字型承台把孔桩连成整体(如图2、图3所示)。
优化后方案的优点:①通过人工挖孔桩可以避免钻机的操作困难,并且可以缩短工期;②桩基的结构尺寸也进行了优化,D24 m便梁支点原来设置为6根桩基,现在改为16根桩基,桩基整体稳定性要优于原设计方案。缺点:①人工挖孔桩在遇到全风化岩时,需要用风镐打,进度较慢;②遇到地下水时,需要边抽水边挖孔,给施工带来不便。
图2 便梁支点设置(优化后)平面(单位:m)
图3 (优化后)线路加固剖面(单位:m)
3 D24 m便梁桩基稳定性检算
3.1 计算模型
对于不同的顶进施工工艺,计算模型的建立,也会有较大的变化,进而直接会影响到桩基的结构尺寸。
1)初步设计中考虑框架桥是在线路下面的土全部开挖完后,再进行顶进。这样,框架桥底板以上部分的桩基将全部暴露,并且暴露的时间比较长;而桩基按深基坑的支护桩进行计算,这样计算出来的结果是很偏离实际的。
2)优化设计考虑实际的框架桥顶进是边挖边顶,每一顶顶程约40 cm,所以实际上桩基的暴露时间是很短的,并且框架桥穿过桩基后,桩基的侧向土压力基本消失,并不会像深基坑支护桩一样承受巨大的水平土压力。所以桩基的结构尺寸得到很大的优化。
由于框架桥外边距离桩基边缘较近,仅1.68 m。考虑在框架桥顶进过程中,桩基周围的土会溜坍,考虑较为不利情况,假定桩基外露长度为9.6 m(如图4所示)。
图4 桩基受力计算图式(单位:m)
3.2 计算结果
采用理正结构软件进行计算。
1)桩竖向承载力验算
单桩极限承载力标准值=5 538.643 kN
单桩极限承载力设计值=3 356.753 kN
在中心荷载作用下,桩顶全反力=1 502.505 kN
承载力设计满足系数:2.23。
在偏心荷载作用下,单桩极限承载力设计值= 4 028.539 kN。
承台下桩的编号顺序为:始于承台左下角,先从左到右,后从下到上。
桩号1,桩顶全反力:1 438.764 kN,承载力设计满足系数:2.80。
桩号2,桩顶全反力:1 566.246 kN,承载力设计满足系数:2.57。
2)桩水平承载力验算:
单桩水平承载力设计值=727.302 kN,承载力设计满足系数:3.42。
计算所得的最大弯矩为:140.346 kN·m。
计算所得的最大弯矩位置为距承台底处2.615 m。然后据此进行桩基配筋(略)。
4 实际效果及施工注意事项
4.1 施工监测
1)框架桥顶进到位后,实际桩基外露长度仅3~4 m,并且桩基挡土起到很大作用,两侧的土基本呈直立状况,溜坍的很少。
2)理论计算时考虑桩基外露9 m,并且两侧的土方按1∶1的坡率溜坍,主要是实际的土质要比设计时预计的好。
3)桩基实际下沉量为1 mm(基本没动),理论计算桩基下沉量为3.5 mm。主要是理论计算考虑到外露长度的不同,故计算值偏大。
4.2 桩基施工过程中注意事项
1)对铁路线架空后,按规定对列车运行限速,并做好慢行防护工作。
2)在施工便梁支点前,采用轨束梁对线路进行临时加固后,方可进行孔桩开挖。
3)开挖临时加固线路轨束梁支点时,须设置插筋木板支挡,确保支点处线路道砟不滑溜,不缺砟。
5 结论与建议
1)通过对便梁支点(桩基)进行优化设计,不仅使施工操作简单,而且确保了工期,降低了成本。
2)便梁支点的计算模型需要根据实际顶进工艺来确定,如果计算模型与实际不符,那么计算出来的结果将脱离实际,要么太保守,要么会失稳。
3)加强对便梁支点监控,出现异常及时采取措施,保证线路的平稳。
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U449.52
B
1003-1995(2011)02-0055-03
2010-10-14;
2010-10-25
毛坤海(1975—),男,江西上饶人,工程师。
(责任审编 孟庆伶)