干法回收硫酸铵母液的蒸氨技术
2011-01-14陈颖林蔡继权吕丹桂陈洪江
陈颖林 蔡继权 吕丹桂 陈洪江
(1.杭州杭氧化医工程有限公司,浙江 杭州 310007;2.传化集团传化研究院,浙江 杭州 311200;3.杭州中邦化工工程技术有限公司,浙江 杭州 310005)
0 前言
在ADC发泡剂(偶氮二甲酰胺)有酸缩合的工艺中排放含硫酸铵的废液,传统的处理方法是母液中加生石灰,将硫酸铵反应生成游离的氨,由于氨在水中溶解度较大,利用加压精馏的方式回收氨。然而传统蒸氨工艺存在三大缺陷:一是带压精馏塔设备投资较大,操作弹性小,控制困难;二是在精馏过程欲获得纯度较高的氨,必须加大回流比,因此蒸汽与冷却水耗量大;三是氨回收率低,当塔釜氨浓度达0.7%以下时,能耗急剧上升,因此废水中氨浓度实际控制在0.7%~1.0%,造成含氨氮废水二次污染。
青海盐湖海虹公司的10万t/a ADC项目,配置了2万t/a联二脲的有酸缩合装置,生产中排放大量的硫酸铵母液,约为4.75万t/a(硫酸铵含量约46.6%,折合氨浓度为12%),应业主要求,公司进行了开发性设计,采用干法蒸氨技术回收氨。回收氨装置设计规模为5000t/a,氨以气体形式回收,氨用于同一项目——盐湖海虹公司的10万t/aADC项目的乌洛托品的生产。
1 机理
在传统氨回收工艺的报导中[1],均采用含硫酸铵(氯化铵)的母液加氧化钙,游离出氨,然后塔釜加热,控制一定压力在精馏釜中提纯,根据氨与水的沸点不同不断蒸发回流加以分离。干法蒸氨:先将母液进行常规处理(调节pH值,去除机械杂质),然后用三效真空浓缩,将母液浓缩至饱和液(格尔木地区年蒸发量为3000mm以上,青海项目夏季利用自然蒸发为主,冬季辅以真空浓缩)。将母液喷于反应器的氧化钙粉末上,产生氨气与少量水蒸汽经过冷却净化,直接输送到乌洛托品车间。废渣可用于建材生产,主要成分为硫酸钙。
本工艺利用氧化钙的吸水性,瞬间与母液反应生成氢氧化钙,并放出大量热,氧化钙表面的硫酸铵与氢氧化钙反应,生成硫酸钙与氨,氨迅速气化,硫酸钙包裹于氧化钙表面,利用氧化钙的崩解性,形成更大表面积的氧化钙粉末,使反应彻底进行。反应加热、搅拌可使反应更完全。
化学反应式:
2 干法蒸氨工艺介绍
有酸缩合联二脲废液中铵盐以硫酸铵的形式存在,浓度在40%~50%(wt%)之间波动。pH值约为3~5,并且含有联二脲悬浮物与其它的机械杂质。因此溶液首先调pH值至中性,然后与反应生成的气氨进行热交换。再以膜过滤装置过滤除去5μm以下的机械杂质,溶液经过三效真空浓缩,控制硫酸铵的浓度,接近饱和时,以泵输送至回转式反应器,喷洒于氧化钙表面,稍加热,使反应彻底。氨在冷却后少量氨水返回到反应器,氨气经过干燥加压,去乌洛托品车间。废渣硫酸钙以绞龙形式输送出反应器,去水泥厂作原料,简单工艺流程如图1。
图1 干法蒸氨工艺流程图
3 设计中存在问题及解决方案
在工程设计过程中我们遇到诸多问题,根据干法乙炔与无水氢氟酸的经验,我们采用如下的解决方案:
3.1 反应不彻底
由于生成的硫酸钙易结在氧化钙表面,阻止氧化钙与溶液的接触产生。
解决方法:(1)将氧化钙破碎成粉末加入,以增加比表面,增大接触面积;(2)反应器设计为卧式圆桶状,有蒸汽夹套及刮刀式螺旋搅拌器,反应稍稍加热,温度控制在70℃~120℃。搅拌能保证物料的翻动,使氧化钙与溶液有充分接触;(3)物料由反应器一侧加入,通过搅拌缓慢推进,保证物料有足够的停留时间;(4)氧化钙过量,配比中采用氧化钙比理论量过量20%,多余的氧化钙,遇水崩裂,为最好的崩解剂,可防止硫酸钙在氧化钙表面结晶。
3.2 出料时废渣中氨味较重
本装置采用螺旋出料机出料,渣料氨味较重,影响现场操作环境。
解决方法:(1)将出料斗设计为封闭的形式,防止气味外泄;(2)控制硫酸铵的浓度,以达到控制渣的含水量,工艺控制含水率为1%~2%;(3)出料斗鼓风置换,尾气以水吸收。
3.3 发生器内壁与搅拌沾料问题
解决方法:(1)在试验中我们发现,只要控制喷液均匀,结料几率大大降低,无需停车清理。设计中我们采用加压喷雾式加入溶液,并且控制渣料的含水率;(2)反应器螺旋搅拌与内壁间隙设计为3~5mm,内壁存在大块结料能通过刮刀清除;(3)配料中氧化钙比例加大也可防止结料产生;(4)配比的准确性控制。氧化钙加入量与溶液的速度应严格控制在一定的范围,否则会造成结料、氨回收率低或氧化钙浪费的现象,设计中我们引入自动化控制系统。
4 干法蒸氨应用效果分析
(1)生产能耗较低,以生产1t氨计算,传统蒸氨蒸汽耗用量为3.2t,冷却水量为92.6t,而干法蒸按蒸汽耗用量为0.6t,冷却水量为2t,节能效果明显。
(2)干法蒸氨不产生废水,不造成二次污染,废渣可用于水泥厂作原料。
(3)与传统蒸氨技术相比,新工艺省去了高能耗精馏工序,减少了大量的设备投资,操作稳定性也得以保证。
(4)氨回收率高,本工艺氨回收可达到99%以上,而传统工艺氨回收仅为94%。
(5)如工艺需要,需以液氨形式回收,可增加氨压缩、冷冻工序。
表1 干法蒸氨工艺与传统工艺对照表
5 回顾与展望
早在20世纪50年代,干法技术已经应用于无水氢氟酸的生产[2],2004年又应用于干法乙炔的生产[3]。之后几年,北京瑞思达公司干法乙炔工艺逐渐加以完善,形成成熟的技术体系,已在新疆天业公司等PVC装置投入了工业化生产。其原理是利用水或溶液均匀喷洒于固定床或流动床的固体原料上,或稍稍加热,以保证反应进行彻底,生成的气体以气态的形式移出反应器,进入后处理系统,固体相为废渣,可直接用于建材厂作原料。省去了溶解于水的气体的蒸馏设备,或节省了废渣处理的费用。
此类工艺的特点:(1)反应条件较为温和,反应速度容易控制;(2)反应无需有机溶剂或水,不产生废液;(3)固相废渣可直接用于建材厂,气体产品无须从溶液中通过蒸馏方式分离,大大降低了设备投资及三废处理费用;(4)反应收率明显提高,经济效益显著。
干法蒸氨改进了干法乙炔技术的成熟思路与设备,思路新颖,节能明显(装置节省大量蒸汽与冷却水)。化工行业需要处理氨氮废水的装置较多,如氨碱法生产纯碱母液、草甘膦母液、氯化苯胺母液、氨法氢氧化镁母液等,我们相信,随着ADC母液回收氨装置的试验成功,干法蒸氨会被越来越多的企业采用,应用将进一步推广。干法蒸氨技术已成为干法反应技术又一应用典范,越来越引起更多人的关注。
[1]邱 星.ADC发泡剂中废水产生及综合法处理工艺探讨[J].化学工程与装备,2009,(8):184-185.
[2]旷戈.氢氟酸生产的反应器技术及设计[J].化学工程与装备,2008,(10):73-75.
[3]李耀文,杨秀岭.干法乙炔工艺介绍[J].中国氯碱,2008,(5):19-22.