预分解窑结球原因及处理措施
2011-01-05王志红
王志红
预分解窑结球原因及处理措施
Reason and Solution to Ball Formation in Precalciner Kilns
王志红
我公司2号窑为ϕ3.3m×50m预分解窑,从4月6日到4月8日三天,窑内连续结直径1.5m以上大球,处理过程中,造成窑止料共计21.5h,严重影响到熟料的产量和质量,影响到窑的正常运转。
1 结“大球”的机理
结“大球”是预分解窑内的病症之一。原燃料内含有较多的碱、氯、硫等有害化合物,这些化合物在熟料煅烧过程中挥发,随窑内烟气后逸,当烟气温度降低时,原燃料中有害元素无法以气态形式逸出,重新冷凝成液态或固态返回高温区,接着受热后重新变成气态,这种反复循环富集增加了有害元素的浓度,他们富集在预热器的某个部位,就形成了结皮,富集在窑内,就形成低溶物的核心,并被生料包裹成球。当窑径小时,小球很难爬上窑皮,球就会越滚越大,尤其窑有后结圈时,球径就会很大,甚至大于后圈直径,将整个窑皮后眼堵死。这种“大球”一旦形成,就不会是一个。另一种情况是未完全燃烧的煤粉,在窑内燃烧,形成局部高温,致使窑料局部熔融,粘结周边窑料,当窑内含有低熔融有害元素化合物时,易形成结球。
2 结“大球”的危害
大球的产生不仅增加窑的负荷,影响窑内正常通风及物料的正常运转,而且它反复翻滚,极大损害窑皮后部窑砖的寿命,使该部位的耐火砖成了窑内衬料的最薄弱环节之一。当大球滚向窑头时,会威胁喷煤管及篦冷机安全,严重影响窑的正常运转。
3 导致窑内结“大球”的各种因素
生料成分波动,液相量过多;喂料量不稳定,导致窑尾、分解炉温度时高时低,难以控制;设备故障率高,停机较为频繁;原、燃材料中,硫、氯、碱等有害成分含量较高;煤粉质量波动大,入窑生料均化效果差,生料波动大;窑灰掺入不均匀;操作人员疏忽,温度控制不当或长时间打慢车等。
3.1 窑尾产生局部高温使液相提前出现形成球核
(1)窑头煤秤喂煤波动,窑头煤给定2.5t/h,窑头喂煤压力在13kPa至18kPa之间波动,造成窑头煤粉燃烧不完全,窑高温带后移,使窑尾温度过高,窑内提前出现液相,使窑很容易形成大球。
(2)现阶段用粘土与前段时间粘土分析比较,粘土中Al2O3明显降低,粘土全分析见表1。
(3)该批原煤质量较差,煤中含硫量经化验室测定为1.30%,远高于控制指标。窑4月6日凌晨2:00点火后,升温时间较长,造成煤灰大量不均匀掺入生料,煤灰中含硫量偏高,在生料中大量沉落造成入窑生料中SO3含量异常高,4月7日粘土碱含量是2.65%,高于控制指标,窑内硫碱比高,为大球形成创造了条件。
3.2 燃煤品质差促进大球形成
燃煤灰分高、热值低、可燃性差容易导致煤粉不完全燃烧,有助于促进大球的形成。统计分析也表明,使用高灰分的煤易结大球,图1为煤灰分与结大球次数的对应关系。
结大球期间煤质分析见表2。
表1 粘土全分析,%
表2 结大球期间煤质分析
表3 入窑生料成分(%)及率值
图1 煤灰分与结大球次数的对应关系
3.3 煤粉不完全燃烧产生大球
煤粉在窑内或分解炉内燃烧不完全时,会被带到窑尾或较低级筒去燃烧,煤粉二次燃烧产生局部高温,使液相在窑尾提前形成,随着窑的转动而形成球核。球核形成后向窑头方向运动,由于离心力的作用使液相向表层运动,再粘附生料粉而形成大球中间层,有时窑内有后圈挡住大球,使其在窑尾来回滚动而越长越大,当自身重力足以克服后圈阻力时,大球就滚向烧成带,粘附熟料粉形成大球表层,使球进一步变大。
3.4 窑操作不当引起结球
(1)为了提高分解炉温度,提高入窑生料分解率,分解炉用煤量过大,两把火比例失调。
(2)入窑生料喂料量波动大,很容易扰乱窑的热工制度。加减煤跟不上喂料量的变化,也很容易导致煤粉的二次燃烧。
(3)窑速过低。由于2档托轮4号瓦发热,车间限制窑速设定不能超过2.6r/min,窑实际转速2.3r/min,窑内物料填充率过高。窑速正常时,窑内物料填充率为12%左右,填充率过高时,极易在窑烧成带后面形成后结圈,导致窑内通风不畅,煤粉燃烧不完全,造成结大球;窑速过低时,极易使窑通风量过大,窑头煤粉燃烧不完全,窑高温后移,物料在窑尾提前形成液相。(4)入窑生料率值硅率偏低将使液相量偏高,物料容易结块。入窑生料率值波动大,易引起回转窑结大球。
入窑生料变化见表3。
(5)喂料量波动大且剧烈时,很容易扰乱窑的热工制度。由于操作的滞后特征,加减煤跟不上喂料量的变化,甚至出现断料也不能及时减煤,也很容易导致煤粉的二次燃烧,也易引起回转窑结大球。
3.5 设备工艺故障频繁
开停窑频繁,窑的运转率低,窑内热工制度波动大,造成窑内部分物料未经分解炉,直接由三级预热器进窑或由二级预热器经四级预热器直接入窑,形成塌料现象,塌料机会越多,窑内结球越容易。
3.6 预热器系统因漏风点多,系统负压偏低,系统总负压只达到4200Pa左右,分解炉炉内和出口温度过低,尾煤在分解炉内燃烧不完全,引起系统紊乱性塌料后,煤粉在窑尾燃烧,形成局部高温,形成结皮,处理时进入窑内,极易形成球核。
4 回转窑窑内结球的处理方法
若窑内已经形成料球,应对成球的原因进行全方位分析,找准原因,对症下药。如料球比较小,操作上应适当增加窑内通风,使火焰顺畅,必须注意窑尾温度的控制,使其不要过高;可略微减少窑头用煤,保证煤粉的完全燃烧,并适当减少喂料量,稍降低窑速,让窑内的料球滚入烧成带;等料球到烧成带后,再降低一些窑速,用大火在短时间内将其烧垮或烧小,以免进入冷却机发生堵塞或砸坏篦板,但此时应特别注意窑皮的情况。如果结球较大,可采用冷热交替法进行处理;当料球在过渡带时不易前行进入烧成带,这时可将喷煤管伸进去,适当降低喂料量,烧1~2h后将煤管拉出再烧1~2h,周而复始,直到料球破裂;若实在不能使其破裂,便可停窑冷却1~2h后点火升温,让料球因温差过大而破裂。注意在处理过程中,切忌让大料球滚入冷却机内,那样会对冷却机造成较大损伤;另应控制窑尾温度不能过高,避免后面的小料球接二连三地出现。
5 回转窑窑内结球的预防措施
根据大球的形成机理,为预防结球可采取如下措施:
(1)选择合适的配料方案,稳定生料成分。采取工艺措施,加强入窑生料喂料稳定;加强工艺管理力度,提高入窑生料成分的均匀性。发挥好原料预均化堆场的作用,提高生料均化库均化效果。
(2)尽量选用含有害成分物质较低的原燃材料,特别是煤;要加强燃煤的均化,并在能够满足生产要求的同时尽可能降低煤粉细度;煅烧过程中要加强风与煤混合,尽量避免煤粉过粗而引起的不完全燃烧;如使用挥发分较低的煤粉,因其着火速度慢、燃烧时间长,火力强度不集中,应尽量降低煤粉的细度和水分。
(3)提高窑速,实现薄料快烧,稳定操作,保持窑内热工制度稳定。
[1]余定德.窑外分解窑结蛋原因的研究[J].水泥,1989,(9).
[2]周正立.预分解窑结蛋成因及解决措施[J].水泥技术,1993,(6).
[3]肖成平.预分解窑结蛋机理研究[J].水泥,1998(4).
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2011-04-28;
吕 光