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吴桂桥煤矿主副井筒十字中线的恢复与重建

2010-09-07河南省煤田地质局物探测量队朱俊峰焦利伟蒋学正

河南科技 2010年5期
关键词:主井副井十字

河南省煤田地质局物探测量队 朱俊峰 焦利伟 蒋学正

吴桂桥煤矿主副井筒十字中线的恢复与重建

河南省煤田地质局物探测量队 朱俊峰 焦利伟 蒋学正

井筒十字中线对矿井建设与生产起着极其重要的作用,既是工业广场总平面设计和各种建筑物位置设计的基础,又是矿井改扩建和维修等工程设计和施工测量的依据。井架、天轮、绞车等提升设备的安装与检查都是根据井筒十字中线标定的,然而,在矿山建设过程中,十字中线常遭破坏或受现场建筑物影响不通视,需要恢复和重建。但由于其要求精度高,加之受井筒提升设备影响,恢复重建难度很大。现介绍吴桂桥煤矿主副井十字中线恢复与重建技术过程。

一、概况

吴桂桥煤矿还处于矿建阶段,副井已经安装完毕,主井建立了临时提升系统,承担矿建期间的提升任务。井筒已经建成,根据计划需要进行提升系统改造,然而在井筒建设期间,十字中线点被地面建筑物覆盖,遭到破坏。因此,需要对主副井十字中线恢复与重建。控制资料有5″点PPB及4等GPS控制点A001,A002,A003。建井初期布设的十字线点所剩无几,所保存下来的点只有FE3,FS3,FW1,ZS1,且互不通视。在井底大巷施工前,已经进行井上、井下联系测量和陀螺定向。因此,为保证井上、井下提升系统坐标系统的严格统一,需利用原来起算数据重新测出井筒中心,并依据十字中线设计方位,重新测设十字中线。

二、控制网方案设计

1.控制点布设。由于矿方提供的现有控制资料有限,没法准确确定起算数据的精度,所以只有经过观测后来确定从哪些已知数据起算。根据煤矿工业广场的建筑物布局及周围首级控制点的等级及分布,结合煤矿工业广场今后的发展规划特布设以下10″级边角网。结合工业广场已有的5″点PPB及四等GPS控制点A001,A002,在主、副井附近布设6个10″级控制点B1,B2,B3,B4,B5,B6组成边角网,见图1。

图1 控制点布设

首级控制点采用临时标志,用直径20mm长600mm的螺纹钢筋打入地下,顶面做“十”字标记。

2.控制网观测与平差计算。控制网观测采用2秒级日本产拓扑康GTS-102N进行,观测前所有仪器进行严格的检验校正。角度观测采用一级技术要求,测两个测回,半测回归零差8″,一测回内2C互差13″,同一方向测回间互差9″;距离观测采用全站仪对向观测,每次两个测回,每测回4次读数。

计算前必须对外业记录进行检查,确认无误的情况下在南方平差易2005下进行平差计算。计算完成后要对各项数据进行检核,保证每项数据都符合规范规定。

3.精度分析。利用甲方提供的A001、A002、A003、PPB四个已知点(A001、A002、A003互不通视)对所测平面控制网进行平差计算,结果发现,现有已知点PPB、A003相对精度偏低,不能满足测量平差所需,后分析得出A001和A002相对精度尚可,进而用其两点根据边角后方交会原理解算出新的PPB点坐标,这样就利用原有的A001和A002点坐标及新的PPB坐标对测量平面控制网进行平差计算。平差结果:最大点位误差[A003]=0.003 7(m),最小点位误差[B3]=0.002 0(m),平均点位误差=0.002 6(m),最大点间误差=0.003 6(m),最大边长比例误差=39 399,平面网验后单位权中误差=4.19(s)。平差精度很好,所得成果精度能满足工程所需,以A001、A002、新PPB平面坐标作为起算依据,解算出控制网中其他点平面坐标。

三、井筒十字中线的确定

这样利用原有的A001和A002点坐标及新的PPB坐标对测量平面控制网进行平差,所得成果精度能满足工程所需,但所产生的新坐标系统与原坐标系统有所差别,这就需要将副井、主井现有井筒中心坐标归算到新坐标系统下(在不改变主副井现有十字中心位置及相对关系情况下),进而对主、副井井筒十字线基点进行标定。

1.副井井筒十字中线的确定。在已知首级控制网的基础上,进行放样查找只在副井中线上找到了3个原有的中线点FE3,FS3,FW1。在新系统下采集FE3,FS3,FW1坐标,由坐标反算得知FE3,FS3,FW1之间的距离与原坐标下反算的距离有较大差别。同时按本次系统测得的坐标与原坐标比较也不是一个系统差值,没有规律。用FE3和FW1进行平移旋转(以FW1为基点),可确定副井井筒中心,FW1到FE3的方位角是120°00′18.08″,新系统下FS3到井筒中心的方位角是30°00′15.37″,而实测点FS3到新确定井筒中心的方位角是30°00′47.20″,两者方位角差31.83″。用FS3以方位角30°00′15.37″,向井筒中心作直线,理论上应该过井筒中心。但实际上与FW1到FE3所交点偏离井筒中心18mm,若以其他两点为基点平移旋转而确定到井筒中心,检查的偏离值更大。这说明,这三个中线点也不同程度的遭到破坏,但副井已安装完毕,不可改变,只有尽可能相对准确地来确定井筒中心坐标。矿方提供平煤八矿在原系统下最新复测FE3、FS3成果(但这两点距离与实际所测两点距离相差5mm),只有通过这两点进行系统转换,分别以这两点为基点对副井十字线进行平移旋转,比较分析得出以FE3为基点较为准确,这样原十字线在新系统下的坐标方位即可确定,但是分别以实际采集的FE3,FS3,FW1以原设计方位向中心方向作直线理论上应与十字中心相重合,但实际均有偏差,后对其三个误差点取中(三点所构成三角形的重心),最后确定副井井筒中心坐标为X=3640000.035,Y=508500.001。十字线方位角采用原设计方位角30°、120°。

2.主井井筒十字中线的确定。尽管新老系统存在误差,但是误差不大,而且主井还没安装,矿方认为与主井有关的绞车房基础、提升中心及其他设计装置与主井中心相对位置关系正确即可。工业广场已经设计完毕,不容易变更,矿方要求主井中心仍按原设计坐标X=3 640 060.981,Y=508 454.378。十字线方位角采用原设计方位角30°、120°。这样主、副井十字中线就已确定。

3.十字中线点设计与放样。结合现场情况及设计提升方位,根据确定的新主副井井筒十字中线,利用AutoCAD软件在图上绘制十字中线桩点位置坐标,并用全站仪放设到现场。

四、井筒十字中线桩检测

测设的这些十字线点是否能满足要求(十字线垂直度不大于± 10″),需根据现场情况建立边角网,联测分析后确定。

1.外业观测。水平角观测前,对棱镜对点器、全站仪对点器及全站仪有关项目进行检验。水平角观测限差及技术要求按《煤矿测量规程》执行,边长采用对向观测,各2个测回,每次读数4次,气象数据按规定读记,垂直角测回数2个。

2.刻点与改线。恢复十字线是一项繁琐、复杂的精密测量工作,需要解算、纠偏,重新刻点,很难一次使十字中线垂直度达到要求。在此次恢复工作中,采取的方法是:对放样的十字中线桩按5″级边角网进行联测,平差计算,平差后将各点坐标展绘到AutoCAD十字中线桩设计图上,对偏差较大的点重新刻点测量,直到满足要求。

五、成果平差计算及精度分析

最终观测数据通过检查及内业处理,在确认无误的情况下,然后利用南方平差易2005进行平差计算。平差结果显示各点的点位中误差最大为1.7mm,平均点位误差为1.4mm,最大点间误差为2.2mm,单位权中误差为2.00″,此几项误差远远小于规范要求,说明外业观测精度是较高的,同时也进一步说明把A001,A002作为已知数据是正确的。各点点位误差见表1。

六、井中心与十字线基点的方位角及十字中线垂直度与重合度

在平差结果的基础上,利用各十字线基点的平差后坐标值进行点与井中、点与点之间的方位解算,见表2,及十字中线垂直度与重合度的解算,见表3,从中可以看出各项指标均满足《煤矿测量规程》的要求。

七、结语

吴桂桥煤矿井筒十字中线的恢复,为类似工程施工提供了一套施测和检查方法,尤其是新建立的地面测量控制系统和原系统存在较大系统误差,在不改变主副井现有十字中心位置及相对关系情况下,将副井、主井现有井筒中心坐标归算到新坐标系统下,进而恢复了井筒十字中线,是本次成功恢复的关键。

表1 十字中线基点各点点位误差表

表2 井中与十字线基点的方位角

表3 十字中线垂直度与重合度

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