Omron PLC、变频器的优化使用
2010-08-23朱富良刘建生杨丽姗侯邑平杜淑光
朱富良,刘建生,杨丽姗,侯邑平,杜淑光
ZHU Fu-liang, LIU Jian-sheng, YANG Li-shan, HOU Yi-ping, DU Shu-guang
(北京利玛环太科技有限公司,北京 100120)
1 传动控制
传动控制主要是电机的控制,某设备有2个电机(带减速器)同时驱动运转。采用了Omron 可编CP1L和变频器3G3MZ进行控制。
CP1L可以扩展通讯接口(RS-442/485、RS232),本身采用标准的USB数据线编程,十分方便。3G3MZ变频器有标准RS485接口、外部端子控制,功能比较齐全。
实施过程中,首先采用了如图1所示结构进行控制。采用标准RS485通讯方式(通过Modbus-RTU简易主站功能,用通讯方式对Modbus从站(变频器)进行控制)来实现控制及数据采集。这样的控制方式接线简单,不占用PLC的输入输出点,所有控制都用通讯实现,即完成了启停控制,也实现了变频器数据的实时读取频率。
图1 PLC与变频器通讯控制图
但是,在实际的使用过程中出现了问题。3G3MZ变频器的RS485口是标准网线(5类线)的接口,这种线比较细,容易断,控制的可靠性较低。现场的实际环境有比较恶劣,有时会出现通讯,导致变频器停止。
综合考虑,采用了一种更加可靠的控制方式:使用控制回路端子来实现控制如图2所示。不需要和PLC做通讯就可以实现PLC对变频器的起、停的控制。同时保留RS485通讯,读取变频器参数(如频率)。这样的传动控制可靠、简洁、实用。
图2 PLC与变频器端子控制图
2 通讯及监控
将所有的控制元件(PLC、温控表等)连接到一起,与上位计算机连接,实现数据的采集、记录、查询等功能。这对设备的维护,产品的品质控制等都十分有用。
对于大型的系统设备而言,监控需要注意以下几点:
1)由于现场不同设备连接在一起,使用了不同的通讯协议,所以,每个设备都有各自的通讯线路。
2)对于某些运动、静止相结合的设备,计算机是固定,各种运动设备上的数据要采集到电脑;这样的情况,使用无线通讯的方式来实现通讯,即方便又可靠。
3)不同的设备都要有不同通讯口(如RS-485串口),而一台计算机上的通讯设备有限,很难同时安装多种通讯口;有些通讯协议的传输距离又有限制。所以,尽可能的减少接口、减少不同的通讯协议的使用。
图3 监控通讯结构图
从多方面考虑,现场使用以太网十分有效,既能保证数据传输的质量、速度,也方便上位计算机的安装,只要接通以太网,任何地方都可以实现监控。工业以太网、无线以太网的设备已经十分成熟,有利于安装使用、后期维护。
通讯大致可以采用以下结构如图3所示。
例如:为某生产厂家设计的一个设备,需要监控设备的各种参数:现场报警、设备运转情况、工艺参数等。这些设备数据都有不同的控制元件。将这些元件组合在一起就要全面考虑。
该设备用到国内知名厂家的真空计,设备身上安装Omron的PLC实现控制,而且这些都在一个运动的部件上。
先采用了分路采集、控制:真空计和PLC分别通讯,实现监控(如图4所示)。
图4 分路数据采集图
这样的安装,在实际实施中发现几个缺点:1)分2路连接,即费时间,又费材料,增加施工难度;2)分2路连接,上位计算机在采集数据时,对应的工业组态软件就需要针对2个设备做不同的驱动程序,大大增加工作量,也增加了调试难度。
所以,换用更加实用的连接方法接线:使用PLC有2个通讯接口的优点,一个扩展口与测量器件相连,通过PLC编程来实现数据的采集;另一个扩展口将PLC连接在一起(PLC的连接有标准协议);然后上位电脑通过读PLC来采集数据(如图5所示)。
实际使用中发现,这样的接法有几个优点:
1)真空计间的通讯连接线可以省去,为现场施工减少了工作量。
2)对于真空度而言PLC程序的编写及调试相比于工业组态软件的更改更加的方便、灵活、可靠。而且设备上可以混装不同品牌、不同通讯协议的真空计。
3)工业组态软件针对欧姆龙PLC的硬件驱动的支持很全面,不需要做改动。
图5 集成数据采集图
3 结束语
在不同设备的控制的实现,要多方面的考虑;不同的方案要结合设备的实际情况,比较各自的优缺点,充分的发挥所选控制元件的优点,实现最优的控制需求。
[1]欧姆龙CP1L OP Manual W462-CN5-01.
[2]欧姆龙CP1L编程手册W451-E1-03.
[3]欧姆龙3G3MZ Leaflet和3G3MZ操作手册.