上海烟草(集团)公司天津卷烟厂能源管理工作取得新成绩
2010-08-22
天津卷烟厂能源管理工作根据天津市政府及上海烟草(集团)公司的要求,紧紧围绕工厂方针目标,结合自己的具体情况,充分发挥管理、人才、技术、资源方面的优势,以系统化思想提升能源管理水平,通过自主管理,充分发挥基层作用,经过上下努力,取得了显著成果。2009年1月至5月,在产量同比增加8.71%的情况下,综合能耗下降4.70%。单位产量能耗同比下降12.34%,单位产值能耗同比下降20.99%,再创历史最好水平。
2009年天津卷烟厂能源管理工作处在一个非常时期,工厂“十一五”技术改造进入收宫阶段,产量继续提高,能源管理将面临一个“增产过渡期”的考验。为此,工厂明确管理思路:一是要继续加强能源管理体系化建设,进一步完善能源管理体系构架;二是继续提高设备经济运行能力,开展节能降耗项目,确保工厂节能降耗目标。
(一)加强工厂能源管理体系建设,学习国家能源管理体系标准,完善标准、定额、计量、统计、分析、考核等管理方法,系统化提升能源管理水平。上半年正在完善8个能源管理文件,新增两个管理标准。加强能耗统计分析工作,每月工厂和部门都对能耗指标完成情况进行分析,积极查找管理中的不做,持续改进能源管理状况,3月份能源管理审核工作,提高了能源管理标准的执行力。3月底,开展工厂部门能源管理评价工作,推动了部门能源工作的自主管理。
(二)完善工厂节能项目专项管理,以技术改进促进节能工作。为了做好节能工作,积极倡导意识节能、工艺节能、设计节能,普及节能知识,推广应用“四新”技术。一季度组织申报了2009年度节能项目的申报,各部门共申报节能项目9个,并对节能项目实施工程进行控制,确保节能项目的顺利完成。上半年,完成了生活辅区高效节能灯的推广工作,更换了两千多支高效节能灯,节能效果十分明显。在“十一五”技术改造过程中,工厂高度关注技改中的节能技术应用,采用低耗能、高效率设备,积极推动设计节能。4月2日召开工厂“2008年度节能成果发布会”,发布节能成果11个,并对优秀成果进行奖励。
(三)加强现场节能管理,倡导经济运行,使能耗指标控制在目标范围内。每月通过能源现场检查,杜绝跑、冒、漏等现象,制止能源浪费。锅炉房加强了经济运行管理,总结推广先进操作法,并在夏季用煤比较干燥时期,不辞心苦、现场加水,提高了燃烧效率,煤汽比大幅提高,由去年的5.7上升到7.4(上半年)。动力部积极关注节能重点,5月份的对生活供汽管网进行改造,对耗汽量大食堂汤锅的供汽系统也进行改造,使汤锅的耗汽量大幅下降,外埠的蒸汽浪费也明显减少。一车间注重工艺节能研究,加强疏水器使用管理,减少了旁通放汽。动力部加强了制冷机的经济运行管理,提高维修质量,提高设备效率,夏季供冷期间在保证供应的前提下,减少了设备开动,降低了蒸汽消耗。生产管理科合理安排生产,在条件允许下,集中生产、集中安排休假,减少了锅炉的开动时间,加上经济运行效果,1月至8月,节约燃煤约180吨。另外,能源管理条线加大考核力度,实行了新的能源绩效考核方法,加强了管理部门与使用部门的互相沟通,充分发挥了绩效考核积极作用。
(四)加强工厂能源计量管理,通过提升能源计量器具管理水平,促进工厂能源管理水平。上半年,工厂加强了能源计量器具的检查、反馈等过程控制,加强了能源计量器具计量确认环节的管理,保证了能源计量器具的准确性。
目前,天津卷烟厂“十一五”技术改造工程到了最后阶段,为做好新工厂的能源管理工作,工厂未雨绸缪,新工厂能源管理被列为工厂20个关键项目之一。工厂正在积极策划、认真研究、完美构思,做好新工厂能源管理前期工作,为实现“完美新工厂”的目标努力工作。