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浅谈人工挖孔桩在工程中的应用

2010-08-15

河南建材 2010年2期
关键词:流砂孔底孔壁

刘 洁

周口市第二建筑公司(466000)

人工挖孔桩具有机具设备简单,施工操作方便,占用场地小,无泥浆排出,对周围环境及建筑物影响小,施工质量可靠,造价低等优点,因此,近几年得到广泛运用,特别是在扩大头的桩基施工中,人工挖孔桩施工更有其优越性,可以弥补其他机械施工的一些不足。我们通过几年来的工程实践积累了一些经验,处理了一些特殊问题,并取得了良好效果,现总结成章,以期和同行们交流。

1 工程概况

周口市建筑公司开发的商住楼工程。本工程由1、2、3、4号楼组成,建筑面积分别是 12 123 m2、7 624 m2、646 m2和955m2,建筑层次有4层、5层、6层,结构形式为钢筋混凝土底框结构,本工程全部采用人工挖孔桩基础。

2 地下水

地下水是深基础工程中常见的问题,它给人工挖孔桩带来很多困难。含水层中的水在施工开挖时打破了平衡,使周边的静态水进入桩孔内,从而影响人工挖孔桩的正常施工;如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,而且连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题;如遇到了细砂、粉沙土层,在压力水的作用下也极易发生流砂现象。当地下水量不大时,可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖。成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。当水量较大,用施工孔自身水泵抽水也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的水量,并采用交替循环施工的方法,能达到很好的效果。对于不太深的挖孔桩,可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数。有时施工周围环境特殊,要做到:1)抽地下水时受周围环境、基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;2)周边的江河不可能无限制的排水,因此要截断水源封闭水路。

3 流砂

人工挖孔桩在开挖时,如遇细砂、粉砂层土层时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成事故,因此要采取相关措施来解决。流砂较少时,有效的方法是缩短开挖深度,将正常的1m左右一段改为0.5m一段,以减小挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并保证内壁满足设计要求。流砂较多时,常用的办法是下钢套筒。钢套筒与护壁用的钢模板相似,以孔外径为直径,可分成4~6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,开挖0.5 m左右即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即支模浇筑护壁混凝土。若放入套筒后流砂仍上涌,可将其挖出,然后用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土凿开以形成桩孔。

4 淤泥质土层

在遇到淤泥质土层等软弱土层时。一般可用木方、木板模板等支挡,并要缩短这一段的开挖深度,及时浇筑混凝土护壁。这些支挡的木方板要沿四周打入底部不小于0.3m深,上部嵌入上段已浇好的混凝土护壁后,可斜向放置,双排布置互相交错,能达到较好的支挡效果。

5 桩身混凝土的浇筑

5.1 消除水的影响

孔内积水影响混凝土的强度和密实性,故浇筑前要抽干孔内积水,如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇筑混凝土。如果孔底水量大,确定无法采取抽水的方法解决,桩身混凝土的施工就应当采取水下法浇筑施工工艺进行施工。孔壁渗水也不可忽视,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度,因此可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。对于出水量较大的孔可用木楔打入,周围再用防水材料封闭或在集中漏水部分嵌入泄水管,装上阀门。在施工桩孔时打开阀门让水流出,浇筑桩身混凝土时再关闭,这样也可解决其影响桩身混凝土质量的问题。

5.2 保证桩身混凝土的密实性

桩身混凝土的密实性是保证混凝土达到设计强度的必要条件。为保证桩身混凝土浇筑的密实性,一般采用串流筒下料及分层振捣浇筑的方法,其中的浇筑速度是关键,即力求在最短的时间内完成一个桩身混凝土浇筑,特别是在地下水压力的情况时,要求集中足够的混凝土短时间浇筑,以使混凝土自身重量压住水流的渗入。

6 合理安排施工顺序

合理安排人工挖孔桩的施工顺序,对减少施工难度起到重要作用,在施工方案中要认真统筹,根据实际情况合理安排。先施工比较浅的桩孔,后施工深一些的桩孔。因为一般桩孔愈深,难度相对愈大。较浅的桩孔施工后,对上部土层的稳定起到加固作用,也减少了深孔施工时的压力,在含水层或有动水压力的土层中施工,应先施工外围的桩孔,这部分桩孔混凝土护壁完成后,可保留少量桩孔先不浇筑桩身混凝土,而作为排水井,以方便其它孔位的施工,保证了桩孔的施工速度和成孔质量。

7 实践效果

通过对人工挖孔桩实施上述的技术控制,达到了预期的效果。对392根成桩进行静载试验证明,人工挖孔桩满足设计要求,达到了质量验收标准的优良等级。

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