使用空冷器解决水厂变频器散热问题
2010-07-16巴小龙史宝德
巴小龙 史宝德
1.存在的问题
郑州市自来水总公司石佛水厂送水泵房使用ABB ACS800-07-1060变频系统,通过PLC或变频器自身PID功能,实现变频器自动调速,恒压供水。变频系统自2008年7月投运以来,由于柜体内部灰尘多,变频器散热不良(图1),高温天气柜体表面温度达80~90℃(内部温度更高),造成现场环境温度过高,多次显示TEMP DIF 1V 4380(模块温差大)报警。变频器属于大型电子设备,对环境要求比较严格,下面以送水泵房2#车为例,阐述采用空冷器技术解决变频器散热问题。
2.技术改造
(1)空冷器工作原理。轴流风机将空气吸入蒸发器,使蒸发管中冷量(制冷剂蒸发制冷或冷媒降温制冷)由蒸发肋片传递到空气中,被风机吹出,送到设定区域,实现设备工作场所冷却降温。
(2)改造实施。根据石佛水厂变频器工况,考虑一定余量,最大发热量为变频器额定功率的4%(若长期运行频率低于40Hz,发热量可按变频器额定功率的2%进行估算)。为此在变频器旁边加装冷却柜(根据变频器尺寸订制),内装空冷器(订制制冷量30kW)和SFG5-4型轴流风机,拆除变频器顶部风口,加装风道罩,柜体结构见图2。
(3)冷却柜散热流程(图3)。风向流程:变频器室内冷风→变频器内部轴流风机→发热元件→热风→风道→冷却柜内空冷器百叶→冷风→冷却柜内轴流风机→变频器室。冷却水流程:16℃压力冷水→冷却柜内空冷器百叶→压力热水→至水泵前端回收。
3.改造效果
设备安装完毕,依次进行无载降温和有载降温效果试验,数据见表1。试验表明使用空冷器降温,变频器模块温度、室内温度均有明显下降,满足变频器使用要求。
表1
4.结束语
(1)空冷器优点:①改善变频器运行环境,提高使用寿命。②结构简单,维护成本低,充分利用水厂资源(水温17~18℃)。③运行成本较低,按30kW制冷量计算,空调约消耗功率10~13kW(一般1匹空调的制冷量大约2.324kW)。空冷器消耗功率,按电机额定功率662kW,供水3600m3/h,则消耗功率1.4kW(/8t/h),风机0.75kW,共消耗功率2.22kW。两者消耗比为空调∶空冷器=(10~13kW)(∶2.22kW)=4.5~5.8,按每年高温天气4个月计算,使用空冷器节约电费1.2万元。④相比风道散热,兼有除尘作用。
(2)空冷器缺点:①室内密封不好,影响降温效果。②变频室空间过大,不利于降温。