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青山水库泄洪放空洞防渗加固技术

2010-07-12蔡红娟

中国水利 2010年8期
关键词:泄洪洞挡墙空洞

蔡红娟

(浙江省杭州市青山水库管理处,311305,临安)

一、工程概况

青山水库位于杭州市西郊临安市境内的东苕溪主干南苕溪中游,泄洪放空洞位于青山水库大坝左岸,全长203.85 m,其中隧洞段长度为134.0 m,泄洪管段长度为69.85 m。泄洪放空洞进口底高程为16.5 m,隧洞上游设4.0 m长的渐变段,由进口处的3.2 m×4.0 m断面渐变为4.0 m直径的圆洞,渐变段下游的圆形隧洞长度为 128.0 m,纵坡 1/300,采用#200混凝土衬砌,衬厚40 cm。隧洞桩号0+134.0 m处下游接直径4.0 m的泄洪管,自隧洞出口后在20.0 m处转弯,在厂房装配场下通过,出口处建有控制闸室,设有弧形钢闸门。控制闸室位于主厂房下游副厂房左侧,闸底高程11.0 m,闸后建有导墙与消力池。泄洪洞具有发电引水要求,在泄洪洞出口设岔管引水至厂房发电。

在2003年实施的青山水库除险加固工程中,对泄洪放空洞再次进行防渗加固处理,达到了较好的效果。

二、泄洪放空洞存在的主要问题

1.隧洞内衬砌混凝土老化、漏水及钢筋锈蚀严重

泄洪放空洞担负着泄洪、发电及灌溉任务,经受流速达12.3 m/s的考验,经过数十年运行,隧洞衬砌老化,洞内出现多处裂缝,漏水严重,虽然1998年经灌浆处理后,隧洞情况得到了改善,但不能从根本上解决隧洞混凝土老化、漏水严重等问题。在2000年年底安全鉴定自查中发现洞身26条伸缩缝表面均有渗水现象,其中有3条裂缝渗水相对较严重。

2.泄洪洞出口断面面积收缩不够

泄洪洞直径4.0 m,出口段孔口尺寸为 3.0 m×4.0 m,断面收缩率为95.5%,收缩不够。《水工隧洞设计规范》规定,对于有压的泄洪洞,为防止隧洞出口产生负压,隧洞出口断面面积一般为泄洪洞洞身断面积的70%~85%,而本泄洪洞出口断面面积为95.5%的洞身断面积,不满足规范要求,容易产生空化等问题,需进行处理。

三、防渗加固设计方案

针对泄洪放空洞存在的各种问题,采用钢衬加固形式进行防渗加固。先凿除泄洪洞原有衬砌表层疏松混凝土5 cm,并采用钢板衬砌,衬后洞径由4.0 m缩小至3.9 m。钢板采用16 Mn钢,厚度10 mm。

钢板与洞之间采用C15混凝土回填,并进行接触和回填灌浆处理,回填灌浆排距5.0 m,每排包括顶拱共3孔,孔深深入原衬砌混凝土内10 cm,灌浆压力0.2 MPa;接触灌浆排距2.5m,每排6孔,灌浆压力不大于0.1 MPa。

为保证隧洞段钢衬抗外压稳定性,隧洞段钢板与岩体间加设φ25 mm锚杆连接,每断面布置6根,间距3.0 m,单根长度3.0 m。

泄洪管出口段由直径为3.9 m的圆形缩小为3.0 m×3.0 m方形,以改善隧洞抗空化性能。

四、防渗加固工程措施

1.凿除混凝土

采用人工凿除,凿除时,凿面需均匀平整,不漏凿欠凿。将凿好的混凝土面冲洗干净。

2.灌浆

(1)锚杆施工

采用手风钻钻孔,孔径φ38mm,孔深3 m,孔内用高压水冲洗干净,再用注浆机注浆,然后插筋。插筋为φ25 mm钢筋,间距3.0 m,每环 6根,并用电焊将锚杆与钢衬焊接牢固。锚杆施工完毕后,开始回填与灌浆施工。

(2)回填灌浆

采用YT27风钻造孔,孔径φ38mm;回填压力0.2 MPa,顶拱120度以下,用1∶1砂浆回填,顶拱120度以上采用回填灌浆。

灌浆在钢管内衬1∶1砂浆回填后约48 h,即混凝土强度必须达到70%设计强度后进行。回填灌浆分二序施工,先Ⅰ序后Ⅱ序。接触灌浆在回填灌浆结束14天后进行,由现场监理工程师和施工单位质检人员现场锤击确定孔位、孔数。

(3)灌浆施工工艺流程

回填灌浆施工工艺流程:钻孔(Ⅰ序)→灌浆(Ⅰ序)→钻孔(Ⅱ序)→灌浆(Ⅱ序)。

接触灌浆施工工艺流程:钻孔→冲洗→压水→灌浆→封孔。

(4)灌浆施工方法

造孔:灌浆孔采用电磁钻进行,孔径φ16 mm,并在钢管钻孔处焊接6分管头,以便压水、灌浆用。

孔壁冲洗:回填灌浆不做洗孔、压水,接触灌浆按设计要求压水冲洗。

压水试验:采用单点法,压力为灌浆压力的80%,并且时刻注意钢板变形,避免破坏钢板形状。

灌浆:回填灌浆分二序进行,Ⅰ序孔灌浆水灰比为0.6∶1的水泥浆,Ⅱ序孔灌浆采用 1∶1或 0.6∶1两个比级的水泥浆。

封孔:灌浆结束后,排除孔内的积水和污物,采用机械压浆法进行封孔。

3.钢管安装

(1)钢管内、外壁防腐

采用除锈喷砂方式,钢管内壁经除锈后达到Sa2.5级,钢管内壁底漆为超厚浆型环氧沥青防锈底漆,涂层锈度250 μm,面漆为超厚浆型环氧沥青防锈面漆,涂层锈度250 μm。钢管外壁经喷砂除锈后达到Sa2级;钢管外壁涂0.5%苏打溶液水泥浆一道。

(2)钢管安装

安装次序从进水口工作闸门向出水口工作闸门依次安装,钢管用卷扬机拖运到位,将钢管调整到设计的里程、高程后加固。始装节管口中心极限偏差为5 mm,里程偏差不超过±5 mm,两端管口垂直偏差不超过±3 mm。定位节的制作和安装都要求误差尽量小,以利于下一阶段钢管的安装,用同样方法依次安装下节钢管。

(3)钢管焊缝安装

现场安装钢管焊缝采用单面焊双面成形的方法,纵、环缝的对接坡口均为Y形60°坡口,坡口方向朝内,手工电弧焊焊条选用E5015型;焊条使用前按规定进行烘焙,施焊过程中,采用焊条保温筒。做到随取随用,环缝焊接采取逐条焊接,严禁跳跃焊接。钢管安装焊接全部结束后对残留在钢管上的焊疤进行清除。

五、出现问题及处理方法

1.部分基础面岩石节理发育,岩石较碎

泄洪放空洞出口段原混凝土底板和两侧挡墙设计拆除底高程为6.41 m。在施工中,按设计要求进行了全部拆除,发现设计6.41 m高程基础面为砂卵石、强风化岩和全风化岩,岩石节理发育,岩石较碎。

处理方法:经设计地质工程师现场多次踏勘后提出,该底板坐落在弱风化基岩面上,必须对表层再进行清理和撬挖,直至符合设计地质要求。

2.出口段挡墙在施工开挖过程中土方大量塌方

跟原出口段左侧挡墙顶4 m处为进场和进村公路。由于出口段挡墙基础底按设计要求为3.335 m底宽,在开挖过程中土方大量塌方,给施工带了安全隐患,造成公路无法正常通行。

处理方法:将左侧挡墙内侧边沿伸至岩石面浇筑混凝土,使混凝土底宽增加。

3.内壁凹凸及孔口轴线偏差

钢管安装施工中,由于放空洞原混凝土内壁局部出现凹凸及孔口轴线偏差的因素,因此给施工带来了较大困难。

处理方法:为确保正常施工,采用以孔口实际孔径和孔口水平高差调整钢管。

六、结 语

在近5个月的泄洪放空洞防渗加固施工中,施工人员克服施工工期紧、难度大、施工环境恶劣等困难,团结拼搏、连续作战、加班加点,保质保量按期完成了泄洪放空洞的施工,较好地解决了泄洪放空洞原先存在的渗水严重、出口断面面积收缩不够等问题。在青山水库除险加固工程单位工程验收中,核定该单位工程施工质量为优良。

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