方山发电厂浓相气力输灰技术在粉煤灰上山中的应用
2010-06-13何卫军
何卫军
(山西省霍州煤电吕梁山煤电公司方山发电厂,山西 吕梁 033102)
1 方山电厂目前输灰方式
方山电厂粉煤灰目前采用汽车运输上山,汽车运输不仅运费高昂(全年粉煤灰量为23万t,运费12.4元/t,如全部采用汽车运输,加上厂内粉煤灰二次倒运费全年费用为300万元左右),而且受雨雪天气、工农关系、付款情况影响严重,同时也存在粉煤灰堆积、抛洒、扬尘等现象,造成了环境的二次污染。不仅影响电厂的正常生产,也给该厂的文明生产和质量标准化治理带来影响。鉴于上述原因,需改造粉煤灰上山运输方式,目前,我国大多数电厂多采用气力输灰和水力除灰两种方式,现将两种方案优缺点作一比较。
2 选用气力输灰方式的原因
2.1 气力输灰的优缺点
(1)优点。①系统运行稳定、故障率低、运行维护成本低。②管道输送,整个输送过程全密封运行,没有二次污染,系统可以连续作业,不受天气、工农关系等外界因素影响。③无需再投资建设灰坝,不发生灰场治理投入。④不存在渗漏及对地下水污染,无需在灰坝内做基础防渗漏处理。⑤干灰上山后,经过摊铺与矸石分层碾压,加大了矸石密度,有效防止矸石山着火,替代黄土起到对煤矸石的环保治理。⑥气力输送的气源采用大气中的空气,气源充足而且不用考虑回收。⑦操作简单,采用PLC自动控制。⑧整个管道系统完全沿索道塔架铺设,不存在征地问题。
(2)缺点。①部分设备在山上,如发生故障、检修不方便。②终端灰库须配合放灰,二次倒运。
2.2 水力除灰的优缺点
(1)优点。①系统运行稳定,故障率低,运行维护成本低,检修方便。②水力除灰也采用管道输送,整个输送过程全密封运行,没有二次污染,系统也可连续作业,不受天气、工农关系等外界因素影响。③用灰浆注入矸石堆后,可防止矸石自燃。
(2)缺点。①水力输送的水资源用量较大,输送灰水比为1∶3,一年用水量约70万t。②山上需投资建设正式灰坝,防止发生溃坝事故。③水力除灰灰坝内首先得做基础防渗漏处理,否则国家环保部门不易通过。④输送到山上的灰水澄清后需回收,不仅投资大,而且不易实现。
通过两种方案比较,结合实际情况,方山电厂适宜采用气力输灰方式。
3 方山发电厂浓相气力输灰方案
3.1 气力输灰系统概述
方山资源综合利用电厂为3×55 MW机组,3×260 t/h循环流化床锅炉,除尘器采用双室四电场静电除尘器,电除尘器共有8个灰斗,除尘效率为>99.7%。各除尘器灰斗下除灰方式选用AB型正压浓相气力输送泵为主要输送设备,将飞灰集中输送至粗、细灰库贮存也可直接切换输送到贮灰堆场。
3.2 原始资料与工程设计方案
3.2.1 主要技术数据
表1 主要技术数据
3.2.2 锅炉排灰量资料
表2
3.3 输送设备组成选型方案及说明
3.3.1 输送系统
(1)设备选型及配置。系统中粉煤灰输送以AB型浓相正压气力输送泵为输送主设备,采用每级灰库下各配置2台仓泵,进行交替输送。当一台仓泵在输灰状态时,另一台可同时进行装灰。PLC控制程序可对每台仓泵进行料位优先制、定期循环两种输送方式,并可进行手动操作,为确保系统在输送工作状态下实行无故障运行。
在每级灰库下各设置2套AB9.3(容积:V=9.3 m3)型浓相正压气力输送泵,采用1根DN175变径至DN225输灰管,将飞灰输送至贮灰场。
系统中配置有自动防堵装置,防止输灰管道在输送过程中发生故障堵料,在输灰管起始端设置1套自动吹堵装置,采用倒抽、喷吹快速交替运行方式,使管道内的堵料松动至消散,排堵管道引致除尘器灰斗上方。确保系统在任何情况下稳定可靠的运行。
(2)输送配套用阀门。仓泵出料阀、管道切换阀、库项切换阀均采用双闸板气动阀、气动元件及电磁阀均采用亚德客产品,经长久使用开关灵活,密封严密。
(3)输灰管道均采用普通厚壁无缝钢管,三通与弯头采用耐磨陶瓷材质,弯头曲率半径不小于管径的5倍。
(4)在供气管道上设有1台德国E+H公司生产的压力变送器,针对气源压力进行监控,安装位置以近于除尘器控制室为优。
(5)输灰系统的输送动力气源和各执行机构的控制气源,均由供气系统统一提供。
(6)飞灰处理系统的顺序控制采用以微处理器为基础的可编程序控制器(PLC),采用CRT操作站进行监视和控制。控制系统具有自动、软手动、就地手动3种工作方式。
3.3.2 供气系统
供气系统采用3台排气量36 m3/min,工作压力0.7 MPa,每级配置1台10 m3贮气罐。
3.3.3 灰库系统配置
本系统贮灰库为新建,一级灰库设置容积150 m3,二、三级灰库设置容积80 m3。灰库系统主要包括两大部分:①灰库气化系统;②灰库顶卸料、排气、料位指示系统。
3.3.4 气力除灰控制系统
输灰控制系统采用PLC控制。
4 方山电厂浓相气力输灰系统总投资
根据方山电厂实际情况,经与供货厂商询价,输灰系统仓泵部分77万元;中转库部分125万元;供气系统145万元;管道、弯头部分11万元;电缆及其他145万元;安装费、运杂费40万元;土建费用40万元。工程总投资约为583万元左右。
5 结论
该项目总投资约为583万元,从以上情况看该项目两年就可以收回投资。并且改造后有效地解决了电厂的生产成本费用高的问题,杜绝了汽车运灰形成二次污染的现状,达到节能环保的目的,实现了良好的经济效益和社会效益,在电力行业具有较高的推广价值。