屯兰矿主井皮带机卸载滚筒改进
2010-05-02李晋军
李晋军
(西山机电总厂,山西 太原 030053)
屯兰矿主井皮带机DTL1 400/3×560为GX系列钢丝绳强力皮带机,生产厂家为沈阳矿山机械厂。屯兰矿原设计煤炭年生产能力为400万t,随着西山煤电集团有限公司煤炭产能扩大的需要,屯兰矿煤炭年生产能力扩大到了500万t。由于主井皮带机原设计参数主要针对的是矿井初期设计的煤炭产量,因此不能满足当今煤炭生产能力扩大后的要求。所以2005年西山煤电集团有限公司对屯兰矿主井皮带机进行了提速升级改造。
改造前后的皮带机技术参数如下:
原设计技术参数为:
带宽:1 400mm;带速:3.15m/s;机长:956m;倾角:16°
输送量:1257 t/h;功率:3×560 kW
改造后技术参数为:
带宽:1 400mm;带速:3.5m/s;机长:972m;倾角:16°
输送量:1 400 t/h;功率:3×630 kW
皮带机改造后初期运行良好,但半年以后一些弊病便显现出来,最明显的是卸载滚筒连续损坏。该滚筒在主井皮带机提速改造前已正常运转将近10年,除了日常维护外,没有发生任何故障,但是却在主井皮带机提速改造后短短的半年时间内就连续损坏了2件。主井皮带机是矿井生产运输的咽喉,如长时间停机检修将严重影响矿井正常生产,矿方为此很是焦急,急切需要找到产生问题的原因,并加以解决改进。
主井皮带机卸载滚筒见图1为铸铆结构,筒体直径为φ1 400,轴径最大直径处为φ400,其损坏的症状为滚筒筒体与轮毂的搭接处焊缝开裂。
图1 铸铆结构
首先从设计方面分析,按皮带机提速改造后的技术参数计算,该卸载滚筒合张力为100 t左右,而原设计滚筒合张力为70 t左右,张力增加了40%,所以原设计的滚筒筒体强度理论上就不能满足皮带机改造后的要求,这就是造成筒体焊缝开裂的主要原因。
同时在该滚筒修理过程中发现其结构形式也存在一些不合理的地方,具体如下:
(1)滚筒筒皮厚度δ30较薄,提速改造后强度系数不富余。
(2)滚筒轮毂与筒体的焊缝正处于胶带两边缘与滚筒体的搭接处,而此处受力很大,这也是造成滚筒焊缝容易开裂的重要原因之一。
(3)滚筒筒体与轴为过盈无键联结,造成滚筒筒体与轴不能拆分,当轴发生损伤需要修理时,由于滚筒筒体直径的原因,往往要去有大型车床的单位进行加工,而这些大型设备都在太重一些大型企业。首先是该滚筒自重7 t多、体积庞大,运输很困难;再一个是滚筒运到加工单位后,由于是单件加工修理,加工单位生产任务多,往往无法及时安排加工,工期无法保证。这些因素造成了该滚筒修理时间和费用的大大增加,影响矿上的正常生产。
作为屯兰矿的主井皮带机,关系到整座矿井的原煤输出,卸载滚筒是受合张力最大的部件,存在风险大、安全责任大等问题。西山机电总厂联合屯兰矿针对以上找到的问题认真分析和研究,并结合多年对皮带机滚筒的设计生产和维修经验,作出了图2的改进方案。
图2
(1)将滚筒两边轮毂向内侧加宽,使轮毂与滚筒筒体的搭接焊缝移到胶带里侧,皮带机运转时胶带边缘完全搭在滚筒轮毂上,使受力点全部由轮毂部分承受,从而使焊缝部位受力减小,减少了焊缝开裂的机会。
(2)在轮毂和筒体搭接位置,沿圆周方向均匀地增加了32个直径为φ40的塞焊点,增加了焊接面积,从而大大增加了整体焊接强度。
(3)轴与轮毂采用了重型涨套联接,当滚筒轴需要进行修理时,轴可方便地卸下,在本单位较小的车床上进行加工处理,不再外转加工,缩短了转运和修理时间,同时大大降低了修理费用。
(4)将滚筒筒体厚度加大到了δ36,大大增加了筒体强度。
改进后,该卸载滚筒增强了整体强度,滚筒的使用寿命得到了延长。同时由于结构合理,极大地方便了日后的维护检修工作,降低了皮带机的综合使用成本。
目前,由西山机电总厂按照改进后设计制造的主井皮带机卸载滚筒已经于2008年8月在屯兰矿投入了使用,到目前为止已经正常运转了2年多,使用效果良好,达到了改进目的,得到了屯兰矿使用单位的认可。