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600 MW机组脱硫除雾器技术改造与应用

2010-03-15国华太仓发电有限公司江苏太仓215433江苏方天电力技术有限公司江苏南京211102

电力工程技术 2010年5期
关键词:烟道吸收塔烟囱

(1.国华太仓发电有限公司,江苏太仓215433;2.江苏方天电力技术有限公司,江苏南京211102)

国华太仓发电有限公司2×600 MW超临界机组烟气脱硫系统采用2套100%烟气处理量的石灰石-石膏湿法全烟气脱硫装置,脱硫系统吸收塔采用一炉一塔布置。该脱硫系统未安装烟气换热器(GGH),脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴,直接排入烟囱。石灰石-石膏湿法脱硫是目前世界上技术最为成熟、应用最多的系统[1]。

该公司脱硫系统除雾器型号为DV210Ⅲ型,双级垂直布置,断面尺寸为13.5 m×11 m,每级除雾器分6组3层,每台机组除雾器共36个疏水槽,除雾器叶片为“S”型;设备由德国Munters Euroformwcngym公司设计制造。脱硫吸收塔出口的水平烟道上布置有两级除雾器,可以分离烟气中大部分浆液雾滴,经收集后烟气夹带出的雾滴均返回吸收塔浆池中。每套除雾器都安装了喷淋水管,通过控制程序进行脉冲冲洗,用以去除除雾器表面上的结垢和补充因烟气饱和而带走的水分,以维持吸收塔内要求的液位。经处理过的脱硫烟气连续通过两级除雾器,使得烟气中夹带的大部分浆液液滴分离出来,保证烟气出口含雾滴 <100 mg/m3。在临界流速以内,烟气流速越高,除雾器除雾效果越好;在临界流速以外,除雾器除雾效果差,烟气流速越高,除雾器除雾效果越差,导致引风机、升压风机出口烟道放水门均流出石膏浆液,除雾器冲洗过程中烟囱漂“石膏雨”。

1除雾器堵塞与劣化过程

8号机组脱硫系统投入运行后,除雾器I、II级差压的变化情况如图1所示。8号机组脱硫系统投入后,除雾器II级前后差压上升很快,特别是在4月份内上升速度很快,差压由420 Pa上升至850 Pa。

图1 脱硫除雾器I、II级差压变化情况

除雾器在每次清理之后,效果只能维持3-4个月。进入除雾器内部检查发现二级除雾器叶片堵塞很严重,尤其是二级除雾器中部及下部根本没有透光之处。如图2所示。

图2 除雾器堵塞情况

2除雾器堵塞原因分析

(1)烟气流速过大。在临界烟气流速范围内,除雾器对液滴分离能力随烟气流速增大而提高;但当烟气流速超过除雾器临界流速后,除雾器除雾能力下降,造成烟气二次夹带液滴。除雾器设计流速为4.2 m/s,临界流速为6.5 m/s。脱硫系统试验测试数据显示,8号机组负荷620 MW时,平均烟气流速达15 m/s左右,除雾器除雾能力明显下降,形成烟气二次夹带石膏浆液滴飞扬,石膏浆液滴随重力掉落地面,污染环境。

(2)脱硫吸收塔出口至除雾器烟道较短,且脱硫烟气在吸收塔内进行了折返,造成通过除雾器的烟气流场不均匀,降低了除雾器除雾能力,流速高的地方除雾效果差。测试数据表明,在除雾器入口存在一个尺寸很大的旋流,旋流的位置偏向近烟囱侧。烟气流速在靠近壁面处较高,最高达到35.4 m/s,且远烟囱侧速度明显高于近烟囱侧。截面的平均流速为10.49 m/s,超过除雾器设计的极限速度,造成远烟囱侧除雾器堵塞严重。

3除雾器改造方案与效果

3.1除雾器结构改造

针对除雾器内流速不均的情况,主要对整流板的布置提出如下改改造方案。

(1)在吸收塔中隔板顶部增加4块弧形导流板(见图3),并且顶部整流板各层间距采取不均匀布置,以对应顶部烟气不均匀的状况。

图3改造步骤一

(2)在除雾器入口安装4块竖直分布的导流板(见图4),采用竖板将烟道隔成5个小烟道,这样可以有效阻止旋流或减小旋流的尺寸。而且采用远烟囱侧最短、近烟囱侧逐渐变长的方式,以改变远烟囱侧流速最大的状况。

图4改造步骤二

3.2其他改进措施

(1)将每级除雾器冲洗母管单独安装阀门,使各级冲洗水压力可以单独控制,确保除雾器一、二级前、后的冲洗压力。

(2)目前除雾器冲洗水母管压力受脱硫系统以外因素影响较大,为确保除雾器冲洗水母管压力稳定,在改造中加装专用的冲洗水泵,使除雾器冲洗水压力不受干扰。

(3)改造前每次冲洗采用相邻3根为1组,每一级共6组的循环冲洗方式,该方式会造成烟气流场更加不均匀。同时集中冲洗导致疏水来不及排放,容易恶化烟气携带石膏液滴。在改造中将每级除雾器分为3组,每组分别控制6个喷淋系统,实现了分散冲洗,从而解决了疏水不及时、烟气带水及烟气流速不均的问题。

(4)为解决除雾器疏水不畅通的问题,改造中在二级疏水槽后增加了疏水槽。

3.3改造效果

8号机组脱硫系统除雾器改造后,投入运行除雾器I、II级差压的具体变化情况如图5所示。

图5 脱硫除雾器改造后I、II级差压变化情况

从图5可看出,8号机组脱硫系统投入运行3个月之后,除雾器II级前后差压最大仅在200 Pa以内,在系统允许范围之内,并远低于改造前的数值。

4结束语

公司在机组大修期间对脱硫系统除雾器进行了技术改造,投运3个月之后,除雾器Ⅱ级前后差压最大在200 Pa以内改造,效果明显,可供其他同类机组脱硫系统除雾器参考参考。

[1]孙克勤.电厂烟气脱硫设备及运行[M].北京:中国电力出版社,2007.

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