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自动化技术在水除鳞系统中的应用

2010-02-01张胜利

科技传播 2010年22期
关键词:差压分站型钢

张胜利

莱钢银山型钢炼铁厂,山东莱芜 271104

0 引言

型钢产品在钢结构框架建设中,具有节能环保的优势,但是在当前金融危机的环境下,用户对其质量要求日益提高,迫切需要我们提高产品的质量水平。

莱钢型钢生产工艺为:RHF- BD-TCS-FM-CB-CT-FY,在整个生产过程中,半成品表面的氧化铁皮会造成产品凹陷、麻点、生锈等。经考察论证,可以安装高压水除鳞系统,采用施耐德变频器-西门子PLC-泵类电机一体化全自动控制,并增加自动反冲洗水过滤器,来避免产品缺陷。

1 采用的设备

1.1 增加自动反冲洗过滤器

1)过滤器采用GLQ-KD型德国SIEMENS LOGO型电控箱逻辑模块进行程序控制,运行一段时间后,随着滤渣的积累,进水口和出水口会形成压力差,当压力差达到一定程度时,反冲洗开始,使滤柱恢复正常,保证供水压力和流量;

2)采用自动定时反冲洗控制。当达到设定时间时,根据程序自动启动反冲洗电机,打开排渣阀,进行反冲洗,完毕后自动停止,排渣阀关闭,等待下一次反冲洗时间的到来;

3)采用差压控制反冲洗。本机配有数字显示差压控制器,可以预先设定一个差压值,当差压值达到设定值时,自动反冲洗,在定时控制反冲洗和差压控制反冲洗中,差压控制反冲洗具有优先权;

4)增加了自动报警功能。如果水过滤器工作过程中反冲洗未能使压差值下降而是继续上升,达到上限报警值时,就会自动发出间断声光报警,提醒操作人员进行处理。报警值设定(差压控制器上限)方法与下限值设定方法一致。

1.2 应用西门子可编程序控制器

水除鳞的自动控制部分采用西门子公司 ET200M形式,有S7PLC、314CPU、控制柜分站、变频器分站、泵体分站、润滑分站、高位水箱分站。它们全部由网络接口模板和一根DP网线连接,数字量输入输出模板接受到操作台指令后,经变频器给定,电机在要求的转速下旋转。当FM机组有负载时,产生的高压水开始除鳞;当FM机组无负荷时,停止除鳞。

1.3 应用施耐德变频器

变频器的工作原理:

根据工艺要求,电机功率为250kW,专用变频器电机,采用施奈德ATV38HC23逆变器控制,视在功率为300kVA.

除鳞过程(见图1):

图1 配电柜控制图

1)操作指令给定电机开始速度;

2)除鳞泵压力通过现场元件反馈到变频器,当水管压力不够时,变频电机速度上升;当水管压力大时,变频电机速度下降。

1.4 变频器的主要构成参数

参数名 参数含义 参数数值tdC 直流注入制动时间 0.5s Sp2 第二预置速度 35 Sp3 第三预置速度 40 Sp4 第四预置速度 45 joG 寸动频率 10Hz rPG PI调节器比例增益 1 stt 停车类型 STN rpt 斜坡形状 LIN clI 电流用于限制电动机过热 447.7 ADC 停机时直流注入制动无效 YES SPC 进行自学习 NO TCC 2线或3线控制 2线BSP 低速运行管理 NO CRH 输入端上信号的最大值 20mA

2 现场实际运行

故障原码及应对措施

故障原码 发生的原因 应对措施OLF 长时间过载引起热脱扣 检查热保护设定和电动机负荷SCF 变频器输出端短路或接地 检查电缆和电机绝缘、晶闸管INF 内部故障 检查变频器连接端子SOF 驱动负载过高 检查设定参数、负荷大小SLF 变频器接头端口上错误连接 检查变频器连接的接头端口EPF 有外部设备出发的故障 检查导致故障的设备并复位

图2

在除鳞过程中,施耐德变频器有三个档位速度提供选择(图2所示数字量输入信号),总有三级速度I-II-III,一档对应35,二档对应40,三档对应45,电机在给定的转速上旋转,除鳞泵则喷出相应的压力。启动“电动机运行”按钮开关,电动机开始旋转,除鳞泵变频电机从低速逐渐递进到高速,“电动机运行” 显示灯发红,当长期不用时,按动“电动机停止”按钮开关,电动机慢慢停止旋转,变频器给定减小,直到速度到零。

在轧制过程下,如果轧制工艺要求提高除鳞压力时,可手动操作“变频器三档速度运行”转换,转换到轧制工艺所要求的档位,这时除鳞泵电机转速提高或降低,慢慢地达到工艺需要。为避免突发故障给生产带来影响,高压泵采用两用两备的方式,确保生产流畅。

在现场轧制的条件下,取轧制负荷信号作为除鳞动作信号传送到DP总线,再由DP总线传送到可编程序控制器来控制变频器(图2所示),来实现现场自动除鳞,即轧制时除鳞泵加负荷运行,满足生产要求,当不轧制时除鳞泵处于无负荷状态,即节约用水又降低电耗。

3 结论

水除磷电气系统应用后,经一段时间的使用,起到了良好的效果。

1)提高了型钢产品的表面质量,避免了结疤、表面夹杂、发纹、横裂等缺陷,增强了市场竞争力和话语权;

2)变频器的应用对全车间降低电耗做出了贡献,起到了节能减排的效果,效益突出。

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