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高性能混凝土的配制与应用

2009-09-05高广鑫

关键词:泵送外加剂减水剂

高广鑫

摘要:介绍佛山一环路佛开立交桥主桥箱梁C50早强、大流动度高性能泵送混凝土的配制和应用效果,包括对原材料特别是外加剂的合理选用,并对试验结果进行分析,以选择最优配合比,达到预期的应用效果。

关键词:C50高性能混凝土配合比配制试验

0 引言

混凝土是当代建筑业中最主要的结构材料之一,也是用量最大的人造建筑材料。随着现代桥梁建设的不断扩大,早强、大流动度高性能泵送混凝土的应用已越来越广。为满足佛开立交桥工程主桥箱梁混凝土施工要求,达到经济合理的工程效益,我们利用本地区的原材料进行C50早强、大流动度高性能泵送混凝土进行配制,取得了较好的应用效果。

1 箱梁C50混凝土的技术要求和原材料的选择

为满足设计要求和预应力张拉施工的需要,箱梁C50混凝土要求3d强度达到设计强度等级的95%以上,4d强度不少于100%设计强度等级,特别地要求各龄期的混凝土弹性模量要随强度的增长而同步增长;要求混凝土适宜于夏、冬两季远距离泵送,初凝时间不少于6h,终凝时间不大于11h,具有良好的可泵性,较小的泌水率,坍落度在140~180mm之间,坍落度经时损失小;由于腹板钢筋较密,要求混凝土具有良好的流动性,便于振捣密实,还要求混凝土具有良好的保水性和粘聚性,避免泌水离析而使箱梁混凝土不均匀;另外考虑到粉煤灰在大跨径后张预应力结构的应用还没有规范可循,掺入粉煤灰的混凝土早期强度低、不利于张拉施工,对混凝土收缩和徐变的影响不确定等,箱梁混凝土不能掺入粉煤灰。

为保证C50箱梁混凝土满足上述性能要求,又要取得较好的经济效益,混凝土原材料的选用需要认真筛选,其中外加剂和粗骨料的性能是关键的因素。外加剂应具有25%以上的减水率,同时具有缓凝、保塑和早强作用。粗骨料除其本征强度和含泥量符合规范要求外,其级配是配制高性能混凝土的重要因素。

原材料选择如下:

1.1 水泥 考虑到大流动度高性能泵送混凝土的特点,选用质量稳定、早期强度较高、活性较好的广州珠江水泥厂生产的金羊牌42.5R普通硅酸盐水泥。该水泥的密度为3.10g/cm3,比表面积为372m2/kg,3d抗折和抗压强度分别达到5.2MPa和33.2MPa,28d抗折和抗压强度分别达到8.1MPa和51.0MPa。

1.2 细骨料 为了减少大流动度高性能混凝土的单位用水量,有利于新拌混凝土的和易性和混凝土硬化后的性能,细骨料选用级配良好的西江河砂,细度模数在2.6~2.9之间,含泥量0.1%~0.6%,2.5mm筛孔的累计筛余不得大于15%,0.315mm筛孔的累计筛余宜在85%~92%范围内,筛分曲线符合Ⅱ区中砂。

1.3 粗骨料 大流动度高性能泵送混凝土,可泵性是其关键的性能之一,宜选用级配良好、质地坚硬的碎石。通过试验筛选,选用了高明石场的花岗岩碎石,为4.75~19mm连续级配,含泥量为≤1.0%,泥块含量≤0.5%,压碎指标为≤12%,针片状含量≤5%。

1.4 水 采用西江水,PH值,不溶物,可溶物,氧化物,硫酸盐等指标均符合JGJ63-89《混凝土拌合水标准》中的要求。

1.5 外加剂 大流动度高性能泵送混凝土的水灰比较小,流动性大。为方便施工,还要求混凝土坍落度经时损失较小,这主要靠高效减水剂来调节。为满足C50箱梁混凝土上述的技术经济要求,外加剂应具有25%以上的减水率,同时具有缓凝、保塑和早强作用,外加剂中的缓凝成分用来调整坍落度的经时损失和初凝时间,弥补因高效减水成分引起的坍落度损失过快和初凝时间过早的缺点。为了达到上述要求,选用了广州建筑宝JZB-4型、广州中正力恒DF—FDNH型、广州新科H-FDN200型和江门强力QL-3型共四种高效减水剂来进行试拌比较。主要从新拌混凝土的和易性、坍落度经时损失、硬化后混凝土性能等几方面考虑,经试验比较后选用广州新科的H-FDN200型缓凝高效减水剂。

2 混凝土试配及结果分析

2.1 配合比设计 早强、大流动度高性能泵送混凝土的设计比较困难,在于它受多种因素的影响,需要进行多次试配,来获得最佳配合比,以满足设计和施工的要求。根据《公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000)》的规定,混凝土水泥用量不宜大于500kg/m3。配制时采用绝对体积法进行配合比设计。C50大流动度高性能混凝土的配制强度为59.9MPa,出料坍落度控制在140~180mm,设计的配合比因素水平见表1。

2.2 试配 选用更好,更合理的外加剂和更经济合理的混凝土配合比。我们利用四个厂家的外加剂,对10个配合比进行比较试验,试验结果见表2(表2中①为JZB-4型减水剂,②为DF-FDNH型减水剂,③为H-FDN200型减水剂,④为QL-3型减水剂)。

2.3 试配结果分析 从表3可以得知,外加剂的掺量与性能是影响配合比主要因素,其次是水灰比和单位用水量,最后是砂率。在试配过程中,通过固定水泥、砂、石等原材料的方法,对外加剂的早强、减水率、保塑及缓凝等一系列性能向厂家提出更高要求,并据此来选择高性能的外加剂,以配制高性能混凝土。其次就是调整配合比的水泥用量来获得更经济合理的配合比。表2中用第1组、2组配合比进行试验时,其早期强度均达不到要求,则需要调整外加剂早强成份的作用。而江门强力QL-3型因和易性太差、坍落度损失太大从中剔除;从第3组、4组的配合比试验可以得知,在调整水泥用量的同时,外加剂早期强度还不能满足要求,需要进一步的调整。调整后,第5组配合比早期强度满足了要求,但坍落度偏小,需要增加外加剂的掺量。从第6组配合比可以得知,通过调整后,建筑宝JZB-3型和新科H-FDN200型两种外加剂的早期强度满足了要求,但和易性还需要进一步调整;而中正DF-FDNH型因早期强度不满足要求从中剔除。从第7组配合比可以看出,2.5%的外加剂用量过大,造成和易性不能满足要求,则需要进一步调整。

在外加剂掺量调整为2.0%,第8组配合比中的采用新科H-FDN200型外加剂的效果比较理想,满足了各方面的要求。

经过试验的筛选,表2中的序号24的用新科H-FDN200型外加剂的配比满足了设计、施工的要求,达到经济合理的目的,初步决定采用其作为使用的配合比。

2.4 验证试验与结果 为了验证表2中的第24号配合比所用的新科H-FDN200型外加剂在混凝土配合比中的重要性、稳定性以及该配合比的适用性,决定对其进行验证性试验,为此抽取了6批次的该外加剂进行6次的重复性验证试验。

重复验证试验结果表明,外加剂的选用和配合比的设计达到了预期的要求,并且比较经济,能满足设计、施工规范和现场施工的各方面要求。

3 施工应用

3.1 现场试拌 为了确保C50混凝土的正常生产和施工,按配合比对C50混凝土进行了现场试拌。由于混凝土水灰比小,并且掺入了高效减水剂,要求搅拌要充分,以保证混凝土的质量,要求混凝土搅拌时间不得少于90s。试拌时测得初始气温26℃,坍落度为175mm,1h后坍落度为165mm,2h后坍落度为155mm。初凝时间为325min,终凝时间为530min。现场试拌的混凝土强度满足了要求,但和易性存在着一定的问题,其混凝土的粘滞性较大时有泌水现象,影响了混凝土的可泵性。

3.2 配合比优化与验证 为了解决上述情况,经过分析,把外加剂掺量调整为1.7%,水泥用量为445kg/m3,用水量为160kg/m3,水灰比为0.36,砂率为43%,试验结果见表3。

为了证明优化后混凝土配合比的稳定性及其适用性,对其进行了6次的重复性验证试验和一次现场试拌。配合比的优化达到了预期目的,不但比较经济,而且强度和弹性模量同步增长,完全满足了设计、施工规范和现场施工的各方面要求。

3.3 现场应用 根据优化后的C50混凝土配合比进行现场施工,主桥箱梁混凝土共进行了123次浇注,混凝土的施工性能均满足了浇注技术需要求。现在下游幅桥已经合拢,C50混凝土共取样615组,其性能均满足了设计要求,确保消除箱梁顶面可能出现的收缩裂缝。混凝土性能的具体情况见表4。

4 结术语

现在佛山一环路佛开立交桥箱梁已经合拢,通过C50大流动度高性能混凝土的试配与现场施工应用,得出下面的施工体会:①配制大流动度高性能混凝土应掺用减水率大於25%的高效减水剂,并应考虑高效减水剂与水泥的相容性和减水剂的掺量,以保证混凝土坍落度的经时损失小。②通过优选外加剂,解决了延长凝结时间和提高早强这一相矛盾的问题。由于选用的复合型高效减水剂具有缓凝、早强的作用,使得混凝土初凝时间大于6h,3d强度超过了设计强度等级,确保了混凝土早期强度和弹性模量的快速发展,为及时进行预应力张拉和加快工期提供了可靠保证。③选用质量可靠、稳定的高效减水剂,可以优化混凝土配合比,达到经济实用的目的。④严格控制好原材料,是保证高性能混凝土正常生产和质量稳定的必要手段。⑤为了确保混凝土的可泵性,除了合理选用外加剂和砂率外,现场新拌混凝土坍落度的检测应增加抽检频率。正常生产后,应至少1h检测一次。

参考文献:

[1]JGJ 55-2000.普通混凝土配合比设计规程.

[1]JGJ/T 10-95.混凝土泵送施工技术规程.

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