KZG300/1600-U/XB压滤机的安装、调试与使用
2009-07-02宋光
宋 光
[摘要]KZG300/1600-U/XB压滤机是一种间歇性操作的加压过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,分离效果好,结构合理,操作简单。针对各使用单位现场条件的不同,主要介绍该型设备在唐山矿业分公司洗煤厂的安装、调试过程中需要注意一些关键环节,其中许多细节值得参考。
[关键词]KZG300/1600-U/XB压滤机 安装 调试
中图分类号:TM5文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)0520098-01
一、前言
唐山矿业分公司洗煤厂始建于1958年,后经1972年和1976年两次扩建,年处理能力270万吨。主要产品为八-十二级冶炼精煤,煤种编号1/3焦煤,副产品有中煤、矸石。精煤以灰分低,粘结指数高,结焦性能好著称,是炼焦和化工的重要原料,主要供应国内各大钢厂和焦化企业。2000-2003年连续四年,被中国煤炭加工利用协会评为质量标准化洗煤厂。近年,随着井下煤质的变化,唐山矿业分公司洗煤厂原有的跳汰工艺已经不适应煤质的要求,因此,唐山矿分公司洗煤厂于2006年进行了重介工艺改造,改造后年处理能力由270万吨提高到350万吨。随着处理能力的提高和工艺的变化,其产品尾矿产量由2.5万吨/年的增加到6万吨/年。唐山矿业分公司洗煤厂尾矿处理系统一直由4台XMZ500/1500-U压滤机组成,4台厢式压滤机每年处理能力为4.5万吨,现有设备已经不能满足生产要求。在这种情况下,唐山矿业分公司洗煤厂于2008年10月对尾矿设备进行改造,取消原来的4台XMZ500/1500-U压滤机,重新安装3台KZG300/1600-U/XB压滤机,以解决尾矿处理能力的不足。
二、KZG300/1600-U/XB压滤机的主要特点
该型设备采用机、电、液一体化设计制造,可根据滤板数量的多少,组成不同的过滤面积和容积;进料方式为两端中间进料,过滤速度快,结构合理,操作简单,维护方便,安全可靠;能够实现自动压紧、保压、补压、松开、一次拉板、二次拉板、三次拉板等各道工序;该型设备的滤板为聚丙烯隔膜滤板,通过向隔膜滤板充气后改变其腔室的容积,对滤饼进行压榨,进一步降低滤饼含水率。
三、KZG300/1600-U/XB压滤机的安装
KZG300/1600-U/XB快开式隔膜压滤机主要由五大部分组成:机架部分、过滤部分、液压部分、卸料部分和电气控制部分。
1.压滤机安装时,其混凝土基础结构要求平整、坚固;卸料时为了便于操作,人行通道要求畅通,压滤机周围需留宽1米左右的通道;机架应进行水平及对角线校正,止推板支腿用地脚螺栓固定,油缸支腿严禁固定,以保证其在受力状态下保持一定的自由位移。(安装尺寸见下图)
2.压滤机在吊运时,机架与吊绳相接触的地方应垫布料或其它软料。
3.检查压滤机机架各连接螺栓的紧固性,滤板、隔膜板排列顺序的正确性,各孔位要对正。
4.滤板在吊运时,要检查其完好性,滤板不应出现刮伤和磕伤。隔膜滤板和厢式滤板要按顺序整齐排列在机架上,滤板的排列顺序:止推板、防腐板、隔膜滤板、厢式滤板,隔膜滤板、防腐板、中间隔板、防腐板、隔膜滤板、厢式滤板、隔膜滤板、防腐板、压紧板,并且各个滤板的充气孔和进料、暗流孔都要对齐,不允许出现倾斜和孔错位现象;滤布一定保持平整,不能有折叠,否则会出现漏料现象。
5.检查液压泵站各油管连接处是否有松动,油箱是否干净。
6.电气的安装
(1)电控柜外部的接近开关、限位开关、电接点压力表等直流24V输入信号线,应与高电压、强电流的主回路保持一定距离,当不能分开距离布置时,必须采用屏蔽电缆并接地。(我厂的信号线均采用屏蔽电缆)
(2)PLC的接地端的接地线应尽量短,并在2平方毫米以上,接地电阻小于100欧姆,绝不能与动力接地线接在一起。
(3)电气控制柜外壳应作保护性接地,接地电阻小于4欧姆。
(4)接近开关探测距离的调整:避免与探测物体发生干涉的情况下,调整与探测物距离,在10毫米以内即可。
7.管道的安装
管道的安装可根据各家现场的实际情况布置,管道的安装、使用、维修必须方便,管道不能接错,管线尽量短。唐山矿洗煤厂由于压滤机的入料设备离压滤机较远,所以管道较长,我在管道布置时考虑到该因素,就选了扬程较高的渣浆泵,并将管路布置的尽量平直。
四、压滤机的调试
调试工作是整个压滤机使用至关重要的环节,调试质量的好坏直接影响压滤机的正常使用和寿命。
(一)检查整机
1.降液压站、电控柜擦干净,检查电控柜及所有电气接线的正确性。向油箱内充满型号为HM46或HM68的液压油。(油泵启动后有一部分液压油留在有缸内,使液位下降,这时应再补充一些液压油);
2.将机架、滤板、隔膜板、活塞杆擦拭干净,检查滤板排列的整齐、正确性,检查隔膜板和厢式板滤布安装的正确性;
3.检查进料、压榨、反吹等管路及阀门配置的正确性。
(二)液压系统
1.点动开车,时间不超过3秒,观察电机转向是否与变量柱塞泵所标注转向一致。
2.在设备未进料情况下,首先将油缸上的电接点压力表的上限调至5MPa,下限调至2MPa(调整指针时应缓慢,避免动作过大损坏电接点压力表)进行压紧,并将高压腔处的排气阀打开,进行排气,直到流出液压油后关闭。压紧后再进行松开,同时打开低压腔的排气阀进行排气,直至流
出液压油后关闭。反复重复几次压紧、松开,待活塞杆运行平稳,无爬行状态为止,证明有缸内的空气已经排尽。然后进行滤板入料压力的调整,将油缸上电接点压力表的上限调至10MPa,下限调至7MPa,进行压紧,检查压滤机各受力点情况,主梁两侧有无异常情况;最后将油缸上的电接点压力表的上限调至12MPa,下限调至11MPa,进行压紧。如无其他异常情况就可以入料了。(根据我们的现场实际经验,液压站使用的液压油一般要保证在10-40℃之间,否则液压油过稀或过稠都会影响液压系统的使用)
(三)过滤部分调试
1.压紧厢式板和隔膜板并保压;
2.打开所有出液阀门,关闭吹气阀门,进料阀门打开四分之一左右,启动入料泵,观察滤液及进料压力变化,如压力超高,需打开回流管路上的阀门进行调节。由于滤布的毛细现象,刚开始过滤时,滤液有少许浑浊,一般过滤3-5分钟后,方可正常,然后将入料阀缓慢开大,当进料压力上升至0.7MPa,滤液流出很少时,停止进料。打开压榨阀,向隔膜板的腔室内进行充气,充气压力不可超过1MPa,这样就可以进一步压榨出滤室中滤饼残余的水分,一般隔膜压榨时间为1-3分钟,当压榨出的滤液流量很少时,关闭压榨阀,打开放气阀,将隔膜腔室内的气体压力卸掉。
五、使用情况
2008年10月初投入使用以来,各部件运行良好,压紧、进料、松开、卸料能够实现自动运行,有可靠的安全保护装置稳定性好,事故率低,设备维护方便,大大降低了维修工的劳动强度;从运行情况看每小时可达3-5循环,滤饼厚度约40-45mm,煤泥水分约22%左右,符合工艺生产指标要求,提高了生产效率。
六、结语
快开式压滤机由于实现了自动卸料,极大程度上降低了职工的劳动强度,改善了职工的工作环境。压滤岗位也由原来每班3-4人,减少2-3人,年节约人工费近3万元;另一方面减少了煤泥水系统事故影响时间,也直接影响了洗煤生产效率和精煤产率,经粗略估算增加收入可达千万元,经济效益可观。
作者简介:
宋光(1981-),男,2004年毕业于河北建筑科技学院,现为开滦唐山矿业分公司洗煤厂机电助理工程师。