高位重力式大体积毛石砼挡墙滑模施工方法
2009-06-17彭丽明
摘要:文章介绍了沾昆线DK604+740~+770高位重力式大体积毛石砼挡墙施工的一种简单、有效、经济、安全的施工方法,主要是把建筑材料拉到挡墙的顶部,搅拌后利用材料重力自动下滑,挡墙模板通过手拉滑轮组自下而上提升,多次重复使用到完工。
关键词:高位重力式;采石场挡土墙;毛石砼;滑模
中图分类号:TU471文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2009)05-0156-02
采石场重力式挡土墙具体设计情况如下:采石场重力式挡土墙位于D3K604+740~D3K604+770线路左侧,总长30m,高24m,底宽14m,基础深1.6m,采用C20片石砼浇注。挡墙沿线路两段嵌入采石场既有边坡不小于0.5m,顶宽2~4m,墙背既有边坡挖成宽度不小于1m的台阶后,采用Φ25螺纹钢筋作锚杆连接新建挡墙,锚杆上下左右间距为2m, 沿线路方向按梅花型布置,锚杆长4m,入岩2m,墙背四周采用0.3m厚粘土封闭。墙胸边坡为1:0.25,墙高24m,分三级,每级高8m,级间留平台2m。主要工程数量:片石砼10000m3,爆破石方1035 m3,锚杆160根。
该工程属于沾昆线的局部控制性工程,施工难度较大,属于大体积砼施工;施工方法采用建筑材料拉到挡墙的顶部,搅拌后利用材料重力自动下滑,挡墙模板通过手拉滑轮组自下而上提升,多次重复使用到完工。
一、工程地质情况
工程地质情况见图4和图5,该铁路是从一个原采石场上通过,位于半山腰,山坡的岩石已开采了部分,岩石强度为C60以上;地质情况非常险恶。
挡墙模板提升的设计:见图1,图2,图3。
二、滑板的施工顺序
挡墙基础施工→装一层模板及架子2米高→从山顶拌制砼用溜槽自动滑落→按一定顺序倒入毛石→分层振岛毛石砼→2天后拆模→用滑轮组通过钢丝绳整体将2米高的定型模板提升到2米以上的高度→安装固定模板→按第一层的方法施工→工后继续第三层施工→直到挡墙施工完毕。
三、毛石砼的施工
将水泥、砂石材料拉到采石场路基工棚处,设置HZS35型混凝土搅拌站2座拌制混凝土,搅拌机布置于D3K604+740处路基上,采用溜槽运输砼,浇筑速度按30m3/h考虑。片石的最大尺寸,不应大于结构最小尺寸的1/4;片石在填放前应用水冲净;片石在均匀分布,安放稳妥。片石间净距不得小于15cm,片石与模板的间距不宜小于25cm,且不得与钢筋接触;最上层片石顶面应覆盖25cm以上混凝土层;片石掺入量控制在片石砼总量的25%以内;片石填放时应轻拿轻放,严禁碰撞锚杆;片石砼挡墙分段施工的台阶面应预留石笋。
水泥加入缓凝剂,使其2米高的一个整体砼硬化后,犹如一块大石块,起到重力式挡墙作用。
四、施工缝的位置
按设计规范及施工现场实际情况,砼挡土墙的沉降缝15米长留一个,所以该施工缝按15米设置一个,所以一次只装模15米长,打满2米高毛石砼后,将模板位移至相同水平标高的旁边,继续装模打砼,然后再移至相同水平标高的第三号位置,依次类推,一个台阶2米高完工后,以同样的方法,先用滑轮将模板提高到2米高以上的第二个台阶,以相同的方法施工,直到挡墙顶24米高位置为止。
五、施工成本的分析
由于位处山丘,大型机械很难进入,而工期又相对宽松,所以用这种方法后,深感节省大量的圬工,又节能。节省模板而言,相对节省十多万元:模板总面积:(30+14×3)×24=1728m2;若按满堂架全模板施工,则架子和模板的施工成本为:1728×80元/m2(当时的市场价)=138240元;按本方案施工的滑模施工,只用了2.4米/24米=10%,即相对节约138240-138240×0.1(实际成本)=125416元。
六、效果
工程质量一次收验合格,无蜂窝麻面现象;施工完毕,没有发现一件轻伤以上事故;三年后质量回访,没有下沉、位移现象。
七、今后设想
该方法对于山区施工的挡墙,具有一定的先进性,尤其是大体积、高位的毛石砼挡墙,具有安全节省圬工,节约模板材料,滑轮提升简单、容易,砼不用二次运输等优点,将会得到同行的认同,具有一定的推广价值。
作者简介:彭丽明(1980-),男,湖南邵东人,中铁二十五局集团恒元建筑工程有限公司助理工程师,项目主管工程师,全国二级建造师。