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谈重庆发电厂循环水泵改造

2009-06-17

中国高新技术企业 2009年7期

吴 云

摘要:重庆电厂安装有4台沅江48I—20I循环水泵,因其实际出力远低于设计出力,影响电厂的安全生产和经济运行。对循环水泵进行改造后,其运行参数基本达到设计值,完全能满足生产需要。通过对改造后的循环水泵试验及性能特性曲线分析,在保持电动机和安装尺寸不变的条件下,只改造循环水泵,达到了循泵增容的目的。

关键词:循环水泵;设备参数;循环水供水

中图分类号:TG174文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)07-0036-02

重庆发电厂的循环水系统由4台循环水泵(型号为沅江48I-20I)供2×220MW(N220-130-535/535型)汽轮机,其中2台循环水泵同轴带2台水轮机(型号为HL702-LJ-84),水轮机是利用冷凝汽轮机排汽后的循环水做功,起降低循环水泵电耗作用,达到节能降耗的目的。#1取水口对应#1井池,向#21、#22循环水泵供水,#2取水口对应#2井池,向#23、#24循环水泵供水,4台循环水泵因运行出力与设计出力差异很大,造成循环水系统供水不足,影响电厂的安全经济发电。

一、设备参数及运行情况

1.沅江48I-20I型循环水泵及电动机参数。沅江泵额定出力参数是:Q=15000m3/h,H=48.5m,n=495r/min,N=2300kW,η≮86%。循泵匹配的电动机参数是:型号:YL2500-12/2150,额定电压:6000V,额定功率:2500kw,频率:50hz,转速:495r/min,电流:293A,效率:92%。沅江48I-20I型循环水泵设计数据见表1:

2.循环水泵在运行过程中存在的问题。(1)循环水泵实际出力与设计出力差异很大,循环水泵电流最高230A,正常运行电流为210A左右,循环水泵供水量不能满足发电生产需要;(2)循环水泵导轴承磨损严重,夏季长江水质较差时,2个月左右既需更换一次橡胶瓦,严重影响安全生产和经济运行;(3)循环水泵漏水大,影响现场文明生产;(4)泵体汽蚀、冲刷严重,新安装的泵体一般能运行3年就会出现泵体穿孔现象。

二、原因分析

通过分析,造成重庆电厂循环水供水不正常,有取水口地理位置以及循环水泵本身的设计原因,主要是:

1.由于取水口所处地理位置及历史等原因,该厂取水口自建成以来,一直受到含沙量高、局部间歇性泥沙淤积及漂浮物缠绕的影响,使得取水口有水量不足情况出现,循环水泵内经常进木材等杂物,严重影响循环水泵出力,引起电厂供水系统运行的经济性下降,造成循泵等设备的水力效率降低、能耗加大。

2.循环水泵导轴承材料为HT250带橡胶内衬,轴封材料为橡胶,停泵时箍紧轴防止输送介质中的泥沙进入导轴承内,泵运转时靠封水压力使轴封张开。但此处水质很差,泥沙特别重,运行中胶瓦磨损快,轴封漏水量大。检修更换胶瓦的周期短,导致循环水泵停运检修频繁,利用率低,影响循环水系统的安全性和经济性。

3.循环水泵封水压力低。水封压力过低,首先不能封住泄漏水,其次无法阻止泥沙进入导轴衬内,加剧了沙水对导轴承的冲刷。

4.循环水泵的设计额定出力为15000m3/h,实际循泵电流和供水量看,循环水泵的实际流量约9000m3/h左右,主要因为该循泵在环境恶劣的工况下,运行特性发生很大变化,使其运行出力达不到设计要求。

三、设备改进

针对循环水泵电流偏低,供水量不足,导轴承胶瓦使用周期短等问题,我们采取了如下措施对循环水泵及系统进行了改进:

1.在原有电动机和安装尺寸不变的情况下,对循环水泵及叶轮进行改造,达到增容的目的。首先为平衡径向力,泵体采用双涡壳形式;其次是叶轮增设平衡筋,在叶轮后盖板外侧设置副叶片,起到平衡泵在运行中产生的轴向推力的作用,同时减少叶轮根部的泥沙量,降低叶轮根部的水压力,达到提高泵的容积效率。然后,在上、下泵盖间增装了一个密封环,既保护了上、下泵盖的冲刷与汽蚀,又降低了泄漏量。最后在泵壳材质方面进行了改进,增加了耐磨材料。

2.对循环水泵导轴承改造,将导轴承由橡胶瓦改为滚柱轴承,同时增加一个封水圈,轴承体设计一水室,外接轻工业水冷却轴承,轴承靠钙基脂润滑。改进后避免了泥沙对轴承的冲刷,每次检修后能满足一个大修周期,循环水泵的利用率大大提高。

3.为了降低泥沙对循环水泵泵壳的冲刷与汽蚀,每次在检修循环水泵时,用耐磨超级金属对泵体进行修复保护,达到每年只将超级金属冲刷掉而没有损伤泵体的目的。实践证明,此方法达到了应有的效果。

4.改进循环水泵的封水。首先增大循环水泵的封水压力,由0.4MPa改为0.6MPa,其次将封水由浑工业水该为清工业水。改进后盘根漏水明显减少,轴承冷却效果更加明显。

四、试验数据及循环水泵特性曲线对比

1.从运行情况看,循环水泵改造后的出力明显增加,循环水泵电流最高达278A,正常状态下其电流为265A。但为了更进一步验证改造后的循环水泵参数变化情况,在循环水泵出口门与沉沙池之间的水平管上段上测定流量和压力,在凝汽器进口处测定循环水温度,在循环水泵电动机控制柜处测定功率。通过开关水泵出口门调节流量的大小,测定流量、压力和轴功率,计算出扬程、有效功率和效率,得出整个性能数据。下面是改造后的循环水泵的设计数据(表2)和试验计算数据(表3):

2.绘制1200LW-48.5型循环水泵设计与实际值特性曲线,如图1所示:

五、结论

1.从运行情况看,在原来电动机和安装尺寸不改变的前提下,循环水泵改造后能接近或达到额定出力要求。

2.改造后的循环水泵的实际出力与设计值接近,循环水泵的利用效率大大提高,改造后的4台循环水泵完全能满足生产需要。

3.循泵导轴承改造后,循泵的非计划检修次数明显减少,基本能满足在一个检修周期内循环水泵无检修。节约了检修成本,降低了维护工作量,提高了设备的健康水平和安全可靠性。

作者简介:吴云(1974-),男,重庆人,重庆发电厂工程师,从事电厂汽机工作。